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[交流] 关于 35# 45# 产品脱碳问题

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  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-3-22 08:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    工艺是硅溶胶精密铸造,请大家说说自己的看法
  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-3-22 12:07:55 | 显示全部楼层
    1,浇注后你没有扣箱。8 E4 x: X9 K" ?1 A* B- [7 [
    2.热处理的过程中氧化氧化严重,炉子需密封,需加入木炭。
  • TA的每日心情

    2023-7-26 16:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2014-3-22 14:27:07 | 显示全部楼层
    回复 2# 孤独寒松 / f" {' w3 l4 t- j/ ^1 V; }3 C! k
    # d3 \4 L8 Z' W( P- V# N" u% ~/ I7 F
    " h" b! }+ g) `9 V+ c  Y
        谢谢王工的回复,现在浇注在扣桶,我发现我们扣桶有的时候扣不严,现在就是退火时间比较长啊,我们的炉子密封不太好,木炭是放的,以前正常是升温880度,恒温是3个小时,降温到600度 空冷,但是现在是 恒温不便,随炉到300度在拿出来空冷。前者产品出来的时候硬度比较高,加工困难,后者现在是好了,但是我们做的45#的产品大多数脱碳都比较严重,是不是在炉里时间太长导致的。
  • TA的每日心情
    无聊
    2025-9-24 16:45
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-3-22 20:09:46 | 显示全部楼层
    建议先检查铸件浇注后未做热处理时是否存在脱碳现象,如果存在,那应该是浇注后冷却过程中扣箱没有加好,还原性条件不足
    2 ?6 H8 }% s- {1 c+ u+ u. \+ {' ^如果确定是铸件在退火后存在的脱碳现象 那请检查退火炉密封情况(楼主说自己的退火炉存在密封不好的情况,这很可能是导致脱碳的直接原因)
    8 s% l, D8 k( W! E- p/ G9 U! J) ]& g另外,45#和35#退火温度820-850°C即可,温度过高也可能造成表面脱碳,还有不清楚铸件壁厚,所以不确定3小时是否合适,保温时间过长也会造成脱碳现象。. j9 X3 e- ?9 `, S8 J
    正常退火工艺就是保温后随炉冷却至300°C以下,然后出炉空冷,不建议采用您的第一种冷却方式
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