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气孔1
气孔2
浇注系统
当前我们有一款产品采用的是F75的CoCrMo高温合金铸造的,熔模精密铸造工艺,但是打磨抛光后发现有40%左右的气孔和渣孔。而且气孔和渣孔全部出现在离浇口比较近的排气口周围,具体可以看组模图片。 初步分析如下,请大家帮忙看看问题究竟在哪,应该如何改进,多谢了!! c q" D& f+ W: Y; s8 f4 X B
1. X光无法探测到,绝大多数是0.1mm-0.25mm之间的圆形的气孔,也包含少部分渣孔;8 t, h0 a6 a! |, m7 y
2. 发生部位规律性非常强,基本都是单个大气孔,偶有有2-3个小一点的,集中在排气口周围;
: M) p, Z3 S3 s: j2 `: m1 t3. 原材料采用的国内的一次熔炼料,当前没有使用回收料;
5 G) W5 h* ?, c* H6 m' a4. 初步怀疑是卷入型气孔和 析出性气孔加部分渣孔;
; s/ @6 a% [- Y. s5 ?0 v, I3 V5. 精炼温度1550左右,模壳温度1050左右,真空浇注;
& ~% E0 N' {9 f$ i6 [2 y* ^3 m. K- n A6. 已经排除真空炉漏气的原因,炉子密封性没有问题;9 F0 Z' Z1 p. @6 i, x
7. 当前怀疑如下方面:& f5 y( o) r; R
a. 坩埚质量不稳定,发气或者有渣;
/ x' j4 r4 [5 l b.原材料不稳定,微量元素问题;
+ F# e( s. _ z c. 浇注系统不利于排气;5 Z) b+ x, z% i% A
d. 真空熔炼和浇注时冲入氩气保护,可能卷入气体;
" h7 ^4 K0 }; W) m+ U e.制壳和脱蜡焙烧过程中有渣未除尽;( j" F# K5 F# o' _, p3 s
f. 浇注过程中形成的氧化物成渣。 |
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