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[求助] 解决产品UT探伤问题

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  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-12-1 18:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    各位前辈、同仁:  n  s4 F8 {. o5 W# e$ [
    如图为本人最近接手的一个小产品,材质为QT400-15,单件只有50kg,按一箱4件生产,附造型图片应能看出工艺。客户要求全身UT探伤,合格后再送样件做RT检测!  m' _( m6 Q4 B& [- m' R1 v" y4 s$ B
    第一批样件制作两箱(8件)第一箱浇注温度1350,第二箱浇注温度1330。开箱清理后探伤显示靠近內浇口(厚大圆环)处有缺陷,经切开后证实是缩松(孔),仅有一件符合探伤标准。
    5 T* g) c  `) q( ~第二批样件投入时做了小的工艺调整,在下箱(圆环下部)放了冷铁,另有一箱专门从外圆开设内浇道,内圆内浇道用型砂填补。并加强了型砂紧实度,合箱前对型腔进行天然气烘烤,浇注温度也进行了调整,第一箱1335,第二箱1327,第三箱1318。探伤结果仍不乐观,而且探伤显示的缺陷有集中的趋势,位置也无明显规律(有在冷铁之间间隙,也有在冷铁上方,有在內浇口附近,也有在相隔较远位置;有一箱4件产品有5处集中缺陷,分布在4个不同位置!),但都在铸件上表层以下40mm范围内,据探伤人员分析此次缺陷显示应为气或渣造成。
    $ Z) Q* h/ c/ A4 ~) o现今该如何解决此问题,望各位前辈、大神支支招。
    IMG_20141105_161811.jpg
    IMG_20141105_161825.jpg
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  • TA的每日心情
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    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-1 19:54:05 | 显示全部楼层
    各位大神,小弟我在线等啊,麻烦看到的各位给个意见撒
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-1 21:21:49 | 显示全部楼层
    建议增加过滤片,这样可以减少气和渣,提高铁水质量。$ g( ^3 ]7 N; h) n. s
    另外探伤显示是一回事,有没有解剖确认?
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-9-28 12:36
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-12-1 21:33:11 | 显示全部楼层
    没看到缺陷的照片,不好评论。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-1 22:42:48 | 显示全部楼层
    回复 4# 勤劳小猪
    1 V/ j$ Z. A0 n( h
    : l# @& L' i2 D' f" Y) \) Y
    ' y# S! I/ g, |: ~4 ?    楼主是UT探测出来的
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-12-1 23:30:48 | 显示全部楼层
    是不是冷铁没处理好?冷铁处理不好也容易造成气孔
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    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-1 23:31:09 | 显示全部楼层
    回复 3# fbi-2008 ) ?& F! V/ U( z/ G6 e

    3 S# T/ ?$ H5 u3 s5 Y8 D4 [. ~# k5 b; ?/ \( p
        选了最严重的两件,从缺陷位置切开,确实有缩松
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-1 23:32:42 | 显示全部楼层
    回复 6# 四海人士 * s+ T- L6 O; K

    & }! _5 z: H: _7 _1 V
    1 M* e2 U. S, _0 c! A! P" _' q. c  t    冷铁用之前都是抛丸处理过的,而且用了冷铁之后只是让缺陷转移、集中了,并没有消除
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    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-12-1 23:39:04 | 显示全部楼层
    从砂型图片看,没看到外大圆处有冒口
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    2021-10-6 08:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-12-2 08:30:09 | 显示全部楼层
    个人建议,能否把横浇道及内浇道放在下箱,内浇道做成鸭嘴状。再就是你的冷铁是什么材料的,是石墨冷铁还是铸铁块冷铁,用这两种冷铁前都的必须进行烘烤,并且保证冷铁部位的涂料全部烘干,建议冷铁出刷一遍调质的清一点的涂料,保证浇注后冷铁不粘铸件上就可以。在厚大的部位按照比例增设几个冒口,自己感觉出气片没有补缩效果,在就是在浇注时,铁水上来后稍微一停,在补浇一下。希望对你的铸件有所帮助。
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    开心
    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-12-2 08:32:46 | 显示全部楼层
    我曾经做过1个 :" A8 N! H; R4 Y/ x7 v
    $ ^! {  A! \5 b+ a$ E7 u; \
    材质 450-15QT,尺寸 外径780,内径460,高度64的铸件。% E8 P  J( _3 \* @- _- T) U4 ?. ]* H: ]

    9 k0 L( P2 C* v开始的时候,试验2次均没有达到UT合格,机械加工也是缩孔缩松连连,惨不忍睹。
    6 P1 i. p& f( \4 S( `! Q+ w
    . a: R# V- |* T/ r; p第3次的工艺是,冒口直径100,冒口颈20 高度20,共4个均布。浇口2个20*8随意放在外边缘。冒口之间放冷铁。浇注后发现30*10的缩松区1个,10*5的缩松区2个。1 C8 d# E8 r5 ~1 `8 u' K& v) Z% j8 [

    % u! V- D  n  ?; T$ ]5 z6 w9 ~第4次工艺是:4个冒口变为6个,其他不变。试验结果 OK,没有发现任何缺陷,UT 是0级。( D% Q5 ~* U  @, Q: c' Z5 t
    / H! j: m0 J# V8 Y
    造型工艺: 树脂砂工艺- p( z9 `$ b) e, y& g4 c$ g

    / N" p' q, ?8 ]# ~; O. r; E) q! _问题讨论:0 _, d9 f1 z1 |7 a+ Z. w: C

    6 i2 c# I" }$ V; P7 ]& F; w1. 如果是钢件,则冷铁不能消除缩孔,只能改变缩孔的位置。球铁件介于钢件和灰铁之间,完全用自膨胀理论,不知道是否行得通,我没有这方面的经验。
    ) }& K$ ~/ X4 z2 z0 o8 ]5 |6 X+ w/ A/ d5 @2 b: N9 q
    2. 气孔夹渣的概率,比较低。, B0 E+ @2 h) F4 H
    * u7 X3 _: N- {. y3 o
    3. 建议先将缩孔消除。
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    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-2 09:13:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 zzliug 于 2014-12-2 09:14 编辑
    / x8 }& W* G. k- s( |0 m# o2 b( Z# P3 V4 a' K: T8 P* A
    回复 10# 泰山铸造 2 b7 r4 C% G) V, B& a* j. j; `
    " N0 p6 O: [% H. c$ d" j
    ; }% y; U6 D" z' H
       冷铁是铸铁冷铁,使用之前抛丸除锈,此次试验刷完涂料后也是烘烤了的; 这个产品厚大部位高度是65,径向厚度自有35(分型面处40),当时没想过需要用冒口补缩。产品本身就不重,再加上冒口的话出品率就很低了;我们厂浇注球铁产品都是要补浇的。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-12-2 12:25:18 | 显示全部楼层
    浇注工艺需要细化。如果不使用冒口,浇注温度要低、快速充型,横浇道、内浇道的截面尺寸大小如何确定、计算?浇注后铸件需要液体铁水补缩,内浇口(薄)冻结太早了,不缩量不够,内部缩松缩孔是必然的。
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-2 15:08:49 | 显示全部楼层
    回复 13# zhaoyangyang : z7 Y+ r7 C& P0 a6 i
    - m) i( Q9 X+ t8 D- \" b
    1 u0 r: o6 w, i! f1 l
        浇注温度从1350-1310都试过了,浇注时间也只有12s左右,浇注系统是按半封闭式设计。第一次探伤缺陷位置相对有规律,所以以为是内圈横浇道热影响造成的,所以第二次试验把内浇道开在了外圆,结果还是很惨,应该还是补缩量不够的原因。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-2 17:50:43 | 显示全部楼层
    实在不行用个小的发热冒口吧
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    无聊
    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-3 07:37:21 | 显示全部楼层
    这种结构的件用无冒口工艺,你们真胆大。冷铁间间隙放小,加强工艺的补缩,应该是没问题的
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    开心
    2022-11-8 22:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-3 08:37:46 | 显示全部楼层
    回复 1# zzliug / `% f* F9 H, y
    这种件,建议用顶冒口,发热的,大概用3个吧(直径80的),外圆多道薄片入水,可以一试,树脂砂造型很方便
  • TA的每日心情

    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-12-9 08:08:10 | 显示全部楼层
    怎么样了,有没有新的进展?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-9 08:37:08 | 显示全部楼层
    有结果的话可否拿出来一起分享。
  • TA的每日心情
    开心
    前天 13:55
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-6-3 10:04:55 | 显示全部楼层
    非常好的实践,有同感
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