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楼主: StoneFeng

[求助] 大断面风电铸件上箱面存在夹渣缺陷

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    2024-11-12 10:43
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-21 20:38:21 | 显示全部楼层
    foundry1986 发表于 2015-7-21 20:24' t' H0 v4 k" i' ^) e) v
    如要根本上解决问题建议型腔充分预热。
    3 X1 P) O- n. y* p! A6 _1 c
    时间上5~6小时有点短,特别是型砂质量存在波动时,同时天气状况不太好,湿度比较大,铸型的预热时间尤其重要。
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-22 10:35:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2015-7-22 10:36 编辑 ! @: i2 f/ m6 t* b
    0 L* r* T7 E4 r0 R6 I# b
    改变浇注系统,提高液面上升速度,同时加强排气----多加出气冒口
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    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-5-24 09:20:08 | 显示全部楼层
    CGKYK 发表于 2015-3-10 08:17: p, F) J2 B7 A/ K- W
    回复 29# 马啸伟
    ( r7 u" I$ m1 f7 m
    炉衬料太差,我们以前也出现这种问题,后来改了炉衬料,一切都好了
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    8 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-5-24 15:20:23 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2015-7-22 10:35: r9 ~* Y( A9 x+ [
    改变浇注系统,提高液面上升速度,同时加强排气----多加出气冒口

    9 h8 Q. y' Z2 a* `从头到尾看了所有的回帖,觉得“四海人士”的观点是正确的。
    8 \/ O5 e% C: M% ^形成这种“千层饼”缺陷的原因主要有三:
    ' k+ G8 N) I8 \1 ~' p7 n! b, K6 N1、浇注温度偏低;
    ) W: f9 l7 _# E( z- w0 y0 {# ?1 S: A( r2、铁水充型速度慢;& ~. e: Z1 a) r, M: n
    3、型内冷铁烘干不够充分,造成铁水氧化;
    ! M; }3 w+ T$ }% W8 P; g3 F1 j# }6 Z* q2 B1 T
    楼主的浇注温度应该不低,所以应该从提高浇注速度、型腔烘干方面入手解决。
    ! p. h, n, w" @8 z$ S& _3 Y- v2 F$ }1 E6 F0 e
    这种缺陷我之前也遇到过,提高浇注温度就解决问题了。9 H0 J; E4 a0 O% H( n6 `
    $ d+ c8 u/ T% K. H+ D
    还要提醒一点:就是在保证球化的前提下,球化剂尽量不要多加。
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    2018-2-28 19:49
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-5-25 13:32:16 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2016-5-24 15:20
    6 q" o% Z% }3 J; d( v* E从头到尾看了所有的回帖,觉得“四海人士”的观点是正确的。* S: }: X* _. P# x1 z5 R
    形成这种“千层饼”缺陷的原因主要有三:
    7 f# f% D3 R+ R' p( E1 ...
    8 Y: h% e  `, J, ]7 W
    不觉得与型内烘干有关,这个产品我们做过几百件,没有出现过这缺陷,从来不烘干砂型。刚开始做还烘烤球化孕育剂,现在所有材料均不烘烤。  A. Q  V: c; C
    只是我们材料成本高,因为废钢配比少。楼主配60废钢,倒是值得学习
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    8 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-5-26 08:26:45 | 显示全部楼层
    隐形人 发表于 2016-5-25 13:322 J2 M+ e0 M, e9 B5 m
    不觉得与型内烘干有关,这个产品我们做过几百件,没有出现过这缺陷,从来不烘干砂型。刚开始做还烘烤球化 ...
    / J9 N! k% [' b9 P4 K
    这个与季节地域也有关系,干燥的北方可以不烘,潮湿的南方必须烘干,尤其是球铁大件,有大平面向上的铸件,型腔潮湿“千层饼”缺陷尤为严重。
    8 D; g# {5 }9 z/ U) ~" y# y: Y1 W
    ' ~2 J8 p; k% m) Q7 p$ S0 I你们做多大的件?
    * l7 T" X) N' X0 Y- J# g% P8 x4 |9 m, _
    不要说是一吨以下的。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-5-26 10:52:25 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2016-5-26 08:26
    ( n9 R% ~- R' i. E6 c这个与季节地域也有关系,干燥的北方可以不烘,潮湿的南方必须烘干,尤其是球铁大件,有大平面向上的铸件 ...

    ) }* d5 o/ ]! A  E跟楼主形状一样的铸件,重约6t,我是在南方。
    0 N& m8 O* J3 i, E9 o+ ]  A4 w刚开始做是用烘箱烤砂型,后来一切从简。现在的天天下雨,够潮湿的吧,一样不烘烤。
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    2016-6-3 09:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-6-3 17:09:57 | 显示全部楼层
    工艺上认为设置坡度和高点。聚集到高点了不就好去除了
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    5 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-19 02:39:33 | 显示全部楼层
    两三年时间过去了,楼主的问题得到解决了吗?个人觉得横浇道是否可以也用陶瓷管成型呢?
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    2023-10-26 09:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2022-8-16 11:44:34 | 显示全部楼层
    千张皮缺陷还有出现的吗
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-8-17 16:54:33 | 显示全部楼层
    StoneFeng 发表于 2015-2-2 14:499 |* }* d& T7 o: V( K& L! Y
    刚从网上了解,这种会是树脂砂“光亮碳”缺陷吗?

    5 p- M3 C+ s+ q光亮碳应该在铸件表面,薄片状吧。和这个不一样
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