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楼主: gowhere

产品缩孔缺陷,请问各位大侠,如何解决?

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    开心
    2023-3-6 21:16
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2008-12-15 22:45:37 | 显示全部楼层
    最近还发现一个问题,就是设置冷铁那一侧的轮毂中心钻孔时,止通规根本通不过去,估计是镗孔的时候,镗刀跳动了,没镗好,大概有2mm厚的样子,你想想,之前我们已经切削掉至少3mm了呀,可见冷铁的弊端是多么严重呀。

    该用户从未签到

    发表于 2008-12-17 22:21:23 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    1英寸=25.4mm吧( M3 z+ D) K0 h: Z. K. f! m7 F
    换算的话
    $ P8 I+ g$ _# {- }" n# W# r这个件中间厚大部位尺寸大概是直径50mm高40mm的实心圆柱体,: W; i- e4 v& h+ G; Y

    5 {' z: i5 O# C9 [! ^出现缩松现象好像有点不正常,
    . \9 S0 }/ p, M5 I( r8 R' ^; W0 n这是正常铸件壁厚啊,4 S, X6 z8 k9 J: {5 I, q/ @/ R% \/ o
    按理不应该这样的吧,
    ; U, V# s" a5 z( A# Q  D  M没太注意有没有出气扁冒口,% O5 d, u8 D. o5 M% \: s; R) E5 f
    正常最高点放上截面积是内浇道总截面积1倍多的出气扁冒口就应该很好了,/ c) [# J0 Q: ~- L+ ]% w
    当然了冒口宽度最好不要大于10mm,
    , T* L: J" g* h4 E3 S  A4 ^
    2 @0 N: c  A% u" V3 j3 x$ i$ B或者尝试放点铁粉状的内冷铁,或者铁钉扔几个,不要太多有比例的,不会提高成本,3 u: w8 w/ c& K2 ~& R$ @! k# c  J# j8 G
    不过你这个铸件如果是在高温高压下工作的汽轮机,锅炉的某些铸件,那就别用内冷铁了,安全第一。
    9 S% F0 m# c$ i: ]# n& b0 C, C- U外冷铁不好说,用的时候不注意烘干的话比较容易出气孔。+ w5 a, q/ w, }9 u- u0 c1 A/ `4 H
    : s9 N( h6 a4 ?" {
    实在还不行可以考虑放边冒口啊,0 W/ b5 y% _' ^% i: H
    铸件有点小发热冒口可能放不上去,
    1 R; p3 M5 z7 i! w1 F7 M要不那个的效果还不错," r3 W. S. h) }" s1 q6 Z
    我这都是热节最起码100mm往上的件才用
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    难过
    2016-12-30 15:54
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2008-12-22 21:44:40 | 显示全部楼层
    改用树脂砂,加大横浇道的截面积,以浇代冒,缩孔位置放置出气片,在调整下浇注温度。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-12-24 17:04:41 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    我厂也做类似的铸件,上箱轮毂处设压边冒口三个,中间孔使用覆砂冷铁.

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-11 15:45:46 | 显示全部楼层
    还是适当调整一下成分; q8 c! m* v3 h2 Q* o
    炉前:C:3.35,Si:1.8,Mn:0.9-1.0' V3 n2 b0 l$ a$ n  v+ P
    铸件:     Si:2.0-2.1,Mn:0.9-1.0,Cr:0.2-0.3   Cu:0,3
    2 v8 s; ]& S1 p不加冒口、冷铁 4 Q/ [1 p, e" J" `: B
    孕育Si量:0.25,, \0 z7 C* m% J5 h) P
    应该可以
    : Z# s: \$ |1 }: c这种件的硬度要求相对较高,应该在HB180以上,不知是多少?* L* Q+ T3 q1 t" F  e, d0 j
    要注意的是Cr,考虑用铬铁粉随孕育加入,降低Cr对C的消耗
    ' A; M" P3 W+ |# e2 `0 K. d" C另孕育量不能太大,防止石墨膨胀提前,挤出液态铁水,
    . i' i: U# }" o7 H, |5 k浇注温度潮膜砂的话:1350左右应该可以,% U6 ~9 c, M$ H# x

    ' |8 f! L3 c# M( ]9 _- [* l/ u
    8 K( }; F' O$ w2 _7 A7 k1 L) K  ^献丑了,不知可否?
  • TA的每日心情
    开心
    5 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-11 20:44:59 | 显示全部楼层
    原帖由 漂浮咖啡 于 2008-12-17 22:21 发表
    $ X/ d' u1 ]' X6 N0 K$ K2 H6 J/ x1英寸=25.4mm吧
      T' o+ g0 {1 a7 C/ [! J换算的话( ?; [, J& y2 K; r9 A6 b+ \, s5 h
    这个件中间厚大部位尺寸大概是直径50mm高40mm的实心圆柱体,, U2 Y6 k3 Z. F
    + U7 v8 u0 x+ D% w1 Q' f, i; Z) ~# F
    出现缩松现象好像有点不正常,
    7 c' O) D  @; c$ {这是正常铸件壁厚啊,! s# Z5 E+ A$ F7 D* D" K
    按理不应该这样的吧,
    2 {% t5 `% _6 _% ?没太注意有没有出气扁冒口,
    % N- X. q2 l6 K( k, s6 s$ D- g) ]. T正常最高点放上截面积是内浇道总 ...
    . W' e* V  V1 h

    # i; {) P5 |& |2 S3 m6 m3 l我赞同您的意见。不知道化学成分是多少?
    1 t! o1 P5 [2 ~8 M5 v5 L如果化学成分合适。那最简单的对策:! j" S3 C( W4 w$ V* h
    将三寸铁钉作为内冷铁直接插在砂型的中心,加工时去掉,也不会出现缩孔等缺陷。+ |! ~9 K8 f3 J- |" f6 g
    我已经用过,效果挺好。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-4-12 11:08:36 | 显示全部楼层
    是不是机械造型流水线生产?如果是的话,轮缘那个槽不会做出来吧?对HT200来说紧实度高些外圆用冒口应该没有问题啊!如果不行那就只能下冷铁芯(中心孔),不过比较费事!或者用冒口(热节上),那就要考虑工艺出品率啦!肯定很低! + m0 G; E9 G6 T  ]8 `" n
    如果是手工造型:中间的孔不知道有多大?如果可行的话同意范版主的意见下个覆砂的冷铁芯(要我说可行的话不覆砂也可以,不要清理加工掉! )。如果冷铁芯不行,就是如11楼说的外面放个平面的冷铁吧!
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-4-12 11:21:46 | 显示全部楼层
    原帖由 tz27294946 于 2009-4-11 15:45 发表
    , H0 @/ {" x! ^2 W- }3 e7 s9 s还是适当调整一下成分
    ( ]" F+ d& u8 x$ k炉前:C:3.35,Si:1.8,Mn:0.9-1.0
    + l: z. }" Y6 H) j铸件:     Si:2.0-2.1,Mn:0.9-1.0,Cr:0.2-0.3   Cu:0,3) T  a* P, e# e' u& {) B- P; N
    不加冒口、冷铁
      V1 k" F$ i0 `$ ~7 l2 q0 Y* F; Y& C孕育Si量:0.25,! a  k+ F( h  W5 ]5 r3 Y1 u
    应该可以
    8 \5 B9 T: N/ E% ^5 ~  t3 j这种件的硬度要求相对较高,应该在HB180以上,不知是多少?& b7 v. Y" f, a# ~. K1 L# M
    要注意的是Cr,考虑用铬铁 ...

    / Q& X' F0 ^0 m2 Y( u! {5 v
    / b) _# ]: X+ l4 C2 M0 ?) ^2 d% y% o9 p, {调整化学成分来解决问题确实是一个好的办法,不过:: F9 N6 L7 n7 w" M- I1 c$ \. t2 U
    HT200,Mn不会有这么高吧?另外需要加Cr吗?那不更增加铸件的缩孔缩松倾向了吗?!我不是搞熔炼的,但是感觉不应该是这样!如果确实需要,那就是设计给的材质有问题!3 |+ m( D7 e6 x
    探讨一下哈!- P8 P% C" I7 l
    / F$ O# r! K3 N" z
    [ 本帖最后由 blue_knife 于 2009-4-12 11:23 编辑 ]

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-12 13:17:31 | 显示全部楼层

    回复 28楼 的帖子

    我认为这种受力件的硬度要求比较高,
    " t: L# ~# S- M8 G% i' g# @才加那么多
    & n: _# a5 B5 [, Y1 i0 I! J不知道行不行
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    开心
    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-4-13 00:53:36 | 显示全部楼层
    若工艺参数不变的情况下,缺陷成批量出现,7 J: S2 R5 a! G) B$ Q- [
    根据缺陷的分布和形貌,应是典型的裂纹状缺陷,不是简单的凝固收缩引起的缩孔
    9 O2 g6 v8 W5 C. b# ^1 D这是由于铁水熔炼过程中或与型砂涂料反应生成的氮气扩散进铸件,在凝固后期析出延枝晶间形成的缺陷
    + @- i% T( X9 \应使用金相显微镜500倍下分析缺陷表面有无碳膜,有条件的话用扫描电镜分析缺陷表面有无氧化物/ Q4 y& y, N( }' n: G* W& A
    化学成分分析含氮量,
    # v& W8 F; V, O* A, j/ s* O: b! j4 A! G& W$ H  V
    解决方案:3 i# I% a" K7 ]8 M4 p  p' ]9 u& o) A
    控制增碳剂和废钢屑中N的质量分数<0.01%  s, r4 z* D; s  q& T& ]/ s+ e
    控制型砂涂料的水分
    ' p# O  f2 b5 A控制熔炼浇注过程氮气的吸入
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    开心
    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-4-13 10:06:42 | 显示全部楼层
    你用环形小浇口应该能行,均匀冲入,铁水温度尽量低一点,但不能低到浇不足。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-6-10 12:56:03 | 显示全部楼层
    提高浇注压头、HT200我们公司一般不孕育,硬度低客户不检测成分的话用HT250浇注如何?
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