纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 2893|回复: 18

[求助] 请教灰铁件缩陷问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-3 14:33
  • 签到天数: 72 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-17 17:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    我厂树脂砂工艺生产HT250件,今年刚调整为合成铸铁,生铁废钢大约各占45%,
    $ q7 `) g6 c5 G上周更换了增碳剂并实验加硫铁,一些大件出现批量缩陷(见图),光谱打的成分是碳3.1-3.2,炉内硅1.1,包内2.1,锰0.9,硫0.06,但是铸件表面硬度低,还不到120(以前能到150)。& \$ D  L" e* p. Y
    这两天调整成分:碳3.3-3.4,炉内硅1.3,包内2.1,硫铁暂停,仍有少量废品出现,硬度依然上不去。
    " j& s8 b% h6 R) s$ W这次增碳剂是粉末状,之前用过类似的,不过没出现这些问题,是孕育过量还是硫锰的原因?其他工艺条件没有变化,我刚转做熔炼一年,真心请各位大神赐教!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
  • 签到天数: 463 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-5-18 08:18:49 | 显示全部楼层
    首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回炉料的使用量。其次, 这个缺陷不完全是熔炼的问题,应该和你的工艺和型砂质量有主要关系。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
  • 签到天数: 96 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-18 11:50:09 | 显示全部楼层
    我也遇到过这个问题,同样的造型工艺,只是回炉料加入比例大了些就形成缩窝
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
  • 签到天数: 228 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 13:32:10 | 显示全部楼层
    硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。
  • TA的每日心情
    无聊
    昨天 11:20
  • 签到天数: 1952 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-18 13:49:52 | 显示全部楼层
    原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。
    ( u, n5 a/ d) R* B& c1 z增碳剂尽可能用石墨化处理过的,可以在纸上写字的那种。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-3 14:33
  • 签到天数: 72 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:15:42 | 显示全部楼层
    w94nyl 发表于 2017-5-18 08:18
    / n# W' E+ o, x9 t* D首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回 ...
      A- d3 g& ~2 A+ Z
    是滴,孕育过度的危害刚注意到,我们这工艺比较粗犷,历史上孕育量一直在1%左右,硅铁冲包孕育,但最近严重超标,已提醒严格按工艺操作;/ f3 e7 B, l7 y1 @$ I  q* e5 D( v
    回炉料一直较少,造型工艺没变,之前高比例生铁(60% )的时候除非碳当量过低才出现缩陷废品,型砂有时间没捡了,已着手检验,多谢啦。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-3 14:33
  • 签到天数: 72 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:21:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-5-18 09:34, c' U" f$ l# `8 ]; O
    看图.再排一张.
    5 ]3 \/ O" p9 N/ j, |
    这是另一件
    20170518_135036.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-31 13:22
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-5-18 16:01:58 | 显示全部楼层
    废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也随之降低- I2 @5 e! {' p: T' M
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-3 14:33
  • 签到天数: 72 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 16:24:02 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-5-18 13:49
    & b( m% w$ |3 Y) P7 g; @" |原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。
    2 O8 R  c1 q# j/ S增碳剂 ...
    2 L" k' n9 s  m5 P" G  k) d
    好的,初硅1.3和原来高比例生铁时差不多,我再调高试试,生铁量正在逐步降低;! `# s& y2 G7 {  r4 I& V2 x
    增碳剂是石墨化的,上月进了一批锻煤,已经停用,采购增碳剂我们只能提下建议。。: L, T0 M4 p  i) H. t. V
    请教两个问题:7 y1 k* q1 N1 l0 z. q/ M
    1、增碳剂操作要点:现在我们是分批加入,高温静置,还有需要注意的吗?
    5 U: X. Y# x  I+ `8 {: o1 R( j2、粉状增碳剂有哪些危害?现在发现烧损较大,首包和末包的碳量差0.1左右。+ \" w  f, u- U+ i" ~6 Q8 V& u
    多谢啦!!
  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-3 14:33
  • 签到天数: 72 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 16:34:14 | 显示全部楼层
    lonelywing 发表于 2017-5-18 13:32
    0 x2 ^7 a* d9 g/ d5 {硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。

    $ q, t* e/ ]3 T9 g2 O+ }- b$ ~产品生产多年了,废品应该和熔炼关系较大。

    点评

    不知你原来熔炼工艺咋样,但是熔炼工艺一变,原来的造型工艺就有可能配不上套了。缺陷都是出在冒口附近,可以考虑把冒口截面做小2/3试试。  发表于 2017-5-18 17:03
  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-3 14:33
  • 签到天数: 72 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 16:35:58 | 显示全部楼层
    潍坊铸造工 发表于 2017-5-18 16:01- e& ?/ {( R6 M" L% m5 Z
    废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也 ...
    4 P' [! a, }8 ~' d" f3 f# H6 y
    废钢很正规,Q235和部分20Mn2。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-7-19 10:57
  • 签到天数: 227 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 16:46:40 | 显示全部楼层
    看不出你的产品结构,我就觉得过孕育肯定会导致缩松,一般孕育不要超过0.5%。
  • TA的每日心情

    10 小时前
  • 签到天数: 1293 天

    连续签到: 23 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-5-23 12:06:53 | 显示全部楼层
    看照片产品应该是箱体类的,考虑下硅碳比呗
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-11-19 21:56
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-5-24 11:59:13 | 显示全部楼层
    孕育量的比例都说过了,赞同(0.25-0.5)。  条件可以的话,可以买高锰废钢试试。硫的话,0.06,不考虑。
  • TA的每日心情
    开心
    3 小时前
  • 签到天数: 3591 天

    连续签到: 38 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-25 09:45:09 | 显示全部楼层
    1. 上周更换了增碳剂
    复制代码
    仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~. q+ D$ P+ `, ?: _. L/ i/ u1 I
    " [0 A, o3 a: J) q7 c4 ?7 B! |
  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-3 14:33
  • 签到天数: 72 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-6-1 15:56:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-5-25 09:45  ^5 @/ r6 ?: e% j
    仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~
    - h3 T8 J& I4 `: }" I1 G! c
    3 W& B% T" o0 ?& A- s ...
    : G$ b$ Z) y$ L7 b# j6 y9 C% y
    多谢版主指点!
    / o4 L7 E+ e- Q最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。
    / R7 h( {, g5 S1 N+ q3 l  G% H' b刚开始用的第一批原料效果最好,问题很少,后来的两批品质低,反复折腾,已强烈建议采购正规厂家的产品。
  • TA的每日心情
    开心
    3 小时前
  • 签到天数: 3591 天

    连续签到: 38 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-1 16:01:50 | 显示全部楼层
    wzt1258 发表于 2017-6-1 15:56" X7 v1 y' L: J4 K) X4 k
    多谢版主指点!" o; Y6 F$ X7 M2 _0 A8 b$ J
    最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。  \1 r# `& {1 ?2 l
    刚开始用的第一 ...

    $ Q% |! ]# q4 t9 U4 O所以说,铸造的环节太多,可变因素也多,对于出现了问题,必须用排除法逐一分析~
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-8 18:40 , Processed in 0.290559 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表