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[讨论] 球墨铸铁炉前成分比较高,减少孕育剂量会对石墨有影响...

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    2017-8-9 09:01
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-6-13 10:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    球墨铸铁炉前成分控制在1.4-1.5,但是突然炉前成分走高,达到1.8甚至更高,孕育剂加入量是1.1%,加入方法是三分之二覆盖球化剂,三分之一随铁水流孕育,因为炉前成分高,所以将随流孕育的孕育剂减去,这样出来的结果是否对球化后的石墨形态造成一定影响?
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-13 13:10:10 | 显示全部楼层
    通常不随流的球铁的石墨球大小、圆整度都要比随流的低至少一个等级。: i9 R. `' b; C! M& U) K$ w3 T
    为保证终硅量合格,你可以将覆盖的孕育剂减少。需要计算的
    ) T/ f3 @2 V8 [3 E$ I" o8 C. u为保证球化剂的吸收率,可以将减少的重量用其它等重的东西覆盖(当然重量也要根据浇注温度来控制)
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     楼主| 发表于 2017-6-13 14:28:47 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-13 13:10, ?5 ?, G5 Z1 p. N9 S/ S& y
    通常不随流的球铁的石墨球大小、圆整度都要比随流的低至少一个等级。. @1 ?+ @- V6 s) K
    为保证终硅量合格,你可以将覆盖的孕 ...

    ! P- n( _( s: t您那有这方面的实际试验经验是吧,我感觉没有随流的话会影响石墨园整度,但是没试验过
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-6-13 16:12:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 南山一品 于 2017-6-13 16:15 编辑
    ) m+ d0 Q2 n! Z
    董3333 发表于 2017-6-13 14:283 y/ y+ E8 W! K; \+ R7 R
    您那有这方面的实际试验经验是吧,我感觉没有随流的话会影响石墨园整度,但是没试验过 ...

    . I$ ]  W: e5 V0 w) r
    1 n" @. ~$ I# T" g你可以将随流与未随流的铸件废品在同一位置取样看下金相。最好在热节处或浇冒口位置取样。对比一下就知道了。# r: {6 J5 m% G' X( b, s6 k
    注意不同的孕育剂效果也不一样。预处理过的铁水会更好
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-13 18:38:58 | 显示全部楼层
    感觉你正常情况下,孕育剂加入量太大了。0.4-0.8够了( q/ L$ ?& D  F; Y
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     楼主| 发表于 2017-6-14 08:47:21 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2017-6-13 18:38- O% V' e! l- n- d
    感觉你正常情况下,孕育剂加入量太大了。0.4-0.8够了
      x7 ~! m3 f, Q' b) q" g9 J
    一般资料上普通硅铁孕育剂用量在0.8-1.5这样,我们一直采用1.1的用量,不知道您那用的哪种孕育剂,是不是复合的?还是别的地方有比较优化的操作?
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    4 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-14 09:57:54 | 显示全部楼层
    我用的硅钡钙。* v6 C5 s# [& W. w0 M% ^' d
    普通75硅铁也不必要那么大量,1.1的孕育,反而容易缩松。' e% l& G' |- u. J& n# H/ E$ d
    你可以试一下,加0.5%应该不会有任何问题,随流孕育0.1要正常保持
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     楼主| 发表于 2017-6-14 10:18:23 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2017-6-14 09:57( q7 U9 y2 O3 }" V# Y3 A
    我用的硅钡钙。
    7 F. K, t3 r' V' [" J3 ], o普通75硅铁也不必要那么大量,1.1的孕育,反而容易缩松。) j. W7 A8 O2 [& k
    你可以试一下,加0.5%应该不会有 ...
    ( u+ _* k/ d! y; M/ x% |* w( L
    我们缩松目前还没发现,之前用75硅铁现在也改用硅钙钡了
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    发表于 2017-6-14 10:40:05 | 显示全部楼层
    董3333 发表于 2017-6-14 10:18
    8 h$ J$ G- A7 N  Y" Q# o# s9 s* I我们缩松目前还没发现,之前用75硅铁现在也改用硅钙钡了
    $ I# x4 l1 w' [, [: Y) {
    你们的产品终硅在2.85%左右。蛮高的
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     楼主| 发表于 2017-6-14 14:11:15 | 显示全部楼层
    南山一品 发表于 2017-6-14 10:402 B2 }9 r3 H/ r4 k
    你们的产品终硅在2.85%左右。蛮高的
    : O# x7 w8 w; Y' O/ f
    差不多这样,我们锰太高0.6这样,想提下硅减少点珠光体含量
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-18 20:44:00 | 显示全部楼层
    突然成分变高,说明炉料发生改变,要么加入量出问题了,要么炉料的化学成分出问题了,找到原因就好结局问题了,结合你说的锰高,估计是回炉料的锰不低,加入的废钢锰也不低叠加造成的。" [' \( A0 b# S& e- K( o/ i$ w
    出现问题考虑调整孕育剂加入量是对的,但只是治标不治本,找到原因才是关键。5 {3 e. y$ o; f4 H. N) |2 p
    球化剂上面可以覆盖切屑或者硅钢片的
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     楼主| 发表于 2017-6-19 09:36:29 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-6-18 20:443 p1 `: \  K" e; C- i
    突然成分变高,说明炉料发生改变,要么加入量出问题了,要么炉料的化学成分出问题了,找到原因就好结局问题 ...
    : M, }6 h# @; v  @
    感觉是炉前快速分析仪出现问题,因为球化孕育完再做成分并不高,而且看金相也没看出有成分高的趋势来,我们的原材料废钢锰一直较高,加入量还想大,所以不太好解决
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-12-26 05:56:54 | 显示全部楼层
    这里面有几个问题,首先是热分析仪靠谱不?这点很重要,毕竟是作业过程控制的设备,对于控制设备或仪器,建议千万不能图便宜,必须要上大厂的正路产品,否则是自己害自己!. ?7 w6 {% m" J7 S* R2 Q) Z
    其次,不知道你们做的是什么产品,孕育剂量有点高,但如果一直是这样,且也很正常,那就这样吧,毕竟存在就是合理。
    5 r5 s3 W0 i1 o- @- ?其三,感觉炉前的原铁水控制必须加强,这是做稳质量的重要环节。
    8 @" L* _6 z2 a: k/ C无意中看到这个帖子,感觉很有代表性,便也顺便插了个嘴。
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