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[交流] 汽车钢盖铸件质量问题?

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发表于 2017-8-6 15:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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图只拍了这一张,此处缩松,产品是汽车钢盖,材料应该是AlSi7Mg 双侧底注,这个部位在靠操作人这边的右下角,想问问能有什么解决办法,师傅提出刷激冷涂料,还想问问各位高见% ^0 w1 u+ c! i- g
153410q0kyc52lro4ly52o.jpg 7 r/ S6 a+ L" `
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-6 17:48:35 | 显示全部楼层
    上传个型板图吧,仅仅是凭叙述,很难能想象到你的工艺情况~

    点评

    删贴了.  发表于 2017-8-7 09:05
    可能老板不会让吧  发表于 2017-8-7 09:03

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     楼主| 发表于 2017-8-6 20:40:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-6 20:28 $ E; V! z) @- `/ O" r6 e0 b1 c( \
    造型方法不知.熔化工艺不知.浇.冒系统不知.....看图说话?4 L! m% s& M6 J6 A; ]2 Q- i
    在右上侧.还有两个部位有缺陷吧. ...
    4 g+ V1 G( y- f# _- }" `
    不好意思,我明天上班去拍一下照片
    $ a" W+ {( _  s& L
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     楼主| 发表于 2017-8-6 20:41:02 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-8-6 17:48 ) O% l9 ?8 d8 O2 k
    上传个型板图吧,仅仅是凭叙述,很难能想象到你的工艺情况~
    % V7 ~' q. q0 x) s. m9 J
    不好意思,我明天去补拍一下
    $ T# H( ^" s' b1 S3 H
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     楼主| 发表于 2017-8-6 20:41:57 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-6 20:28 / \2 h. d$ u0 `2 P  F
    造型方法不知.熔化工艺不知.浇.冒系统不知.....看图说话?
    & T# _& v$ J1 I. I, D在右上侧.还有两个部位有缺陷吧. ...

    + U! U1 F) G. a' Q你好,我想问问您发的这个图是什么意思
    " e2 V- N1 k. K& K# b
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-8-7 08:50:38 | 显示全部楼层
    您好,有没有考虑用机器人取代人工浇铸铝液,我们专门做机器人浇铸工作站
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-7 09:19:48 | 显示全部楼层
    董工为什么删除回复啊?@castengineer
    / ^2 [. s5 [% \
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-7 10:11:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-7 11:54 编辑
    , z6 y% e2 Q! g
    老翻砂匠 发表于 2017-8-7 09:19
    6 X( j* q# b* |+ }董工为什么删除回复啊?@castengineer
    & M7 s+ W) Z- n  x3 I3 S. A5 l3 }

    ( C. e& s5 j* j* p# Y1 T对于楼主的问题。可能要涉及其整个熔.铸工艺.可能涉及工厂的"机密".楼主可能不会详尽回答.就没兴趣了. - w, R4 J) j5 s# ]7 L  j

    + _- J( M2 R, r3 Y4 w& G% n看楼主的回贴再说吧.一张图....看图说话?

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     楼主| 发表于 2017-8-7 12:17:05 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-7 10:11 % D' e! s: _) n2 @5 _; s9 a0 `5 i7 w
    对于楼主的问题。可能要涉及其整个熔.铸工艺.可能涉及工厂的"机密".楼主可能不会详尽回答.就没兴趣了.:lo ...

      l9 T! D; A' R' c: R' }这个会涉及机密吗,我刚拍了照片不知道能不能发了
    4 ^1 i, S/ d6 `9 v! f
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     楼主| 发表于 2017-8-7 12:19:38 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-7 10:11
    5 y0 A3 N" y. ?/ b对于楼主的问题。可能要涉及其整个熔.铸工艺.可能涉及工厂的"机密".楼主可能不会详尽回答.就没兴趣了.:lo ...
    - J9 K4 F# S% @
    就是这样的部位了,产品从调试就一直是有这个缩孔问题存在的,一直没什么好的方案解决,希望大家可以帮帮忙" j$ |: s, I+ p. S1 S
    121937q33gasrdd53d83dm.jpg
    3 J7 q  F& `6 q' }
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-7 12:56:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-7 13:08 编辑
    $ G. H3 J' ~  t3 y4 W
    Jhoon 发表于 2017-8-7 12:197 ]& J& C. {0 K% v
    就是这样的部位了,产品从调试就一直是有这个缩孔问题存在的,一直没什么好的方案解决,希望大家可以帮帮 ...
    + a1 u) d& [2 o8 w' o2 i/ O# Q* d

    6 y$ I* [% ~! |% \2 D1:画一下浇口位置.
    + h! _) z, _7 e# X1 J
    0 {1 F# v3 |2 M% I# G* L' s6 k, J  ^2:浇温多少.8 s3 p4 D% C/ C! M+ n+ @) |8 A! M
    * k: Q* n1 o' k7 q! I: N
    3:铸件实际含硅量多少.7 I, I' s1 |  _1 a) b0 z9 e- v
      [1 a6 W+ x* ]$ V
    4:有铸件的金相图片么?想看一下变质状况.$ V" Q$ p! z, R. j$ |% d

    ' {" w' D' [3 p6 ?5:涂激冷涂料没用.
    截图00.jpg

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-7 13:15:45 | 显示全部楼层
    先回答 1. 2. 3问题.

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     楼主| 发表于 2017-8-7 13:16:58 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-7 12:56 4 x  [6 g: V2 s9 y$ ~$ a2 J
    1:画一下浇口位置.
    , c& o4 U, O7 s" g" a2 o. e% |# D# i8 l0 d7 \! N
    2:浇温多少.
    * U+ l, U+ @8 S( T2 o; w( N, X) @; n4 F
    这是双侧底注的,浇温740左右吧,含硅量和金相图暂时不知道,刷了激冷涂料确实没有效果的) M2 `0 w' G! `2 A1 Q
    131657cy52ae6m6g5606ll.jpg ' r! Y( x" I1 k2 ~) r2 P6 L5 F9 p
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     楼主| 发表于 2017-8-7 13:18:09 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-7 13:15 ( F& z1 B. w6 E9 \9 I
    先回答 1. 2. 3问题.
    3 |% B6 J4 T+ ]1 i; `5 g$ C
    这个和含硅量有影响吗
    $ p8 g! g) F& W4 P
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-7 13:21:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-7 13:25 编辑 5 j, H# J* M) c' M1 i( |0 b8 k
    Jhoon 发表于 2017-8-7 13:18
    ( z6 {7 s$ o$ O; ?. x+ f这个和含硅量有影响吗

    . s" W% T( u3 s6 G" f0 P& L
    * h% J! c. x1 N3 B1 t* e1 t对.
    5 a# M- _# M% C) a" O+ [你这是一个孤立热节区.冒口的补缩盲区.
    & H  \7 [4 _- L如果你的铝合金变质没问题.和浇口设置.浇温.实际含硅量都有关系.
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    发表于 2017-8-7 13:29:20 | 显示全部楼层
    Jhoon 发表于 2017-8-7 13:161 ]% R% s! b) G2 v$ R2 E, h
    这是双侧底注的,浇温740左右吧,含硅量和金相图暂时不知道,刷了激冷涂料确实没有效果的! ]8 |% S2 T; H) U1 r+ s
    7 |* C5 @" N1 A' A4 w
    ...

    % b. `7 t8 T. X. ?/ D9 [刷了激冷涂料确实没有效果的----既便下冷铁.也只不过使缺陷向内移位.
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    发表于 2017-8-7 13:31:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-7 13:45 编辑 6 A/ _# Y: x: @
    Jhoon 发表于 2017-8-7 13:18! T' h' Z- L3 `: K: Q+ b+ z9 \
    这个和含硅量有影响吗
    : b5 v5 p# X; C3 _% F9 D( j

    ' t  z& {& g7 V& K; t用含硅量调解系统的补缩模式.
    ( s1 N7 W& `; l- }7 N  I" h% z5 G浇温可以.
    截图02.jpg
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    发表于 2017-8-7 13:44:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-7 13:52 编辑
    / j' h3 n# }) y+ b4 X6 d5 L+ Q& [) z& l" F4 k4 N  E
    件干的不错.干净漂亮.小缺陷谁都会有.1 R4 p' b. r) l
    $ m0 F) t( J5 E
    目前看.还是看实含硅量和变质吧.再综合分析.

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     楼主| 发表于 2017-8-7 15:01:39 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-7 13:31 + L+ R% R" s1 |% W$ {. H
    用含硅量调解系统的补缩模式.
    / W" X! n& H7 p& c! J浇温可以.

    0 ]" s* g5 `) C! u红圈地方是进料口,硅含量是7左右料温7404 V7 H5 ?( ~  z2 K# E/ P1 P4 z
    150136s21hfx2estmxv9sx.jpg
    * ?# x% O! ~8 H+ m9 `
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    发表于 2017-8-7 18:29:25 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-8 07:46 编辑
    " `. a! Z4 q! \) p
    Jhoon 发表于 2017-8-7 15:01
    ' T( Y' l3 G* r/ G  H* M红圈地方是进料口,硅含量是7左右料温740

    % h5 x% l& D. j6 P" c
    / |: J! S* P* b- G6 h* H硅含量是7左右---是估算值.不是实际值.希望有准确值.
    ; M3 b$ N. {  R' t3 ^! U# e2 N& w1 `3 e' d
    ) h+ k8 m" z  s, X* F
    建议把含硅量趋于6.5%配料.这样把这部位的液-固转变的体积值,通过调整合金的结晶温度间隔.改变铝合金趋于更加体积结晶.而把这部分的所空体积量.均布在铸件的体积中.
    ( w5 Q' y' k' O3 w这样做,会使这部分的缩松的宏观可视度降低., Y4 T3 p; q; n" R" E3 K  n
    试试看.740的浇温就不要变了.0 M$ J6 C8 u6 y' x- u6 M
      O# |* @  H) b
    5 h6 m" [; S! t8 j

      {) d3 F1 @0 v3 \$ y7 W- @- a$ j给一张冒口顶面收缩状况的图片.
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