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[交流] 冲天炉有关问题的处理

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该用户从未签到

发表于 2008-4-21 09:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 s-xy9957 于 2009-8-5 11:17 编辑 / x* X( K2 j( j1 z( {- D+ w
- Z& s& w* H7 k4 m; Q# @, |5 X
目前,各铸造公司(厂)随着生产量不断扩大,冲天炉的吨位在提高,铸件日生产量也在逐步上升。在冲天炉熔炼过程中,经常会碰到一些较难解决的问题,笔者根据自己多年的实践经验,介绍一些解决办法,供同行参考。' ?! E2 m/ V, g4 k  m' J/ X( V8 [
1 熔化带以上的耐火砖易掉落问题$ O# H1 X6 L. T, W' H/ i( W
国内一般铸造厂家的冲天炉大多数都有炉衬,而为了防止耐火砖的缝隙渗漏铁液,一般情况下总是砌内外二层耐火砖,并且使里外两层火砖的缝隙错开。然而,如果在熔化带以上砌内外二层耐火砖,由于支撑法兰经过多次熔化很容易被侵蚀(因为法兰是钢板,靠近法兰的耐火砖侵蚀后,法兰也容易侵蚀),致使上层耐火砖(内层砖)失去支撑,受到撞击、震动时很容易掉落,有时还会伤人。
+ C0 E; q4 `( O/ ^经过改进,我们把熔化带以上的耐火砖,做成整体。这样,即使法兰化掉三分之二,耐火砖也不易掉落。7 E. U9 A! v6 ~
2 过桥、出铁口易被侵蚀问题
" M# @8 s2 H" i# I* ?随着铸件日产量的提高,及铁液过热温度的升高,冲天炉的过桥、出铁口很容易被侵蚀扩大。过桥侵蚀扩大以后容易造成铁液氧化,以及过桥渗漏;而且出铁口侵蚀扩大以后,容易造成铁液堵塞不住,易烫伤人,影响冲天炉的正常生产。我们采取以下措施来防止。
! R; \, c. E* H" q; V9 D(1)在修搪过桥、出铁口的普通耐火泥中,增加10%~20%的刚玉砂(Al2O3)来提高这两处的高温强度,这种方法简单、可靠、成本低。! h7 S7 N& O5 U- ^7 k( C$ O4 U
(2)在出铁温度比较高(≥1 500℃),熔化时间比较长(≥20h)时,采用联矿的#126或#127耐火材料,效果比较理想,但成本较高。
8 w$ j* K; y) L& A- k4 w& Q我们采用以上两种方法,克服了生产中过桥、出铁口易出现故障的问题。7 Y+ v2 Q/ i- j
3 固定式前炉容量的选择6 h6 ~4 [9 Z( U( w6 N4 U' J" C* M+ c
在我国采用固定式前炉的铸造厂家还是比较多的,一般情况下都考虑前炉可以多储存铁液,来均匀批料的化学成分。因此大多数铸造厂家选择的前炉容量都为批料重量的5~10倍,这样一来前炉的容量是扩大了,但是也不利于前炉的炉渣尽快排出,特别是对生产球墨铸铁是非常不利的。因为炉渣中的w(S)为0.1%~0.3%,而原铁液的w(S)量一般情况下低于0.1%,炉渣长时间停留在前炉内,越积越厚,从过桥流到前炉的铁液要穿过厚的渣层,原铁液的w(S)也随之升高。要想获得低w(S)量铁液,笔者建议:
; B# ^5 G: ?' I: p8 z' e(1)前炉的容量不要太大,一般为批料的3~5倍即可,前炉内的炉渣要定期放掉。5 L! v$ [1 Z0 r- _1 k/ v
(2)有的厂家需要浇注比较大的铸件,前炉容量较大,可考虑开设上下二个出渣口,浇注大件时把下面的出渣口堵住,开上面的出渣口,一般情况下开下面的出渣口即可。
$ M) ?* C# S& \, B7 o(3)有条件的话可采用虹吸前炉,铁液与炉渣自动分离。( c% H; h( @: k: }' i! \4 P' f& V
4 如何保持浇包尺寸(容量)稳定
0 d: ]1 c% \* x% E) t, k6 U每种浇包都有固定的尺寸及相对应的容量,但是浇包在使用过程中不断地受到侵蚀,尺寸不断扩大,容量不断增加,一旦操作工掌握不好铁液多放了,球铁就容易出现球化不良及不球化。针对这个问题我们采取以下措施:% y$ s# P& A8 m) k$ O
(1)定期更换浇包,根据我们使用国产材料的情况,每只浇包最多使用50包次左右,就必须更换。当然这还要看各厂家的修包质量、铁液温度和使用状况而定。3 o9 T" d, d. t! [: V' Q- V
(2)有条件的话可采用联矿公司的专用搪包材料,V-CAST699A,这种材料高温强度好,耐冲刷。用699A耐火材料搪的浇包,每天使用100包次左右是没有问题的,而且使用后也不用大修。, g4 E7 |8 ]2 E0 G% \9 z6 o+ K1 p
5 加料口材料
" u4 k/ N$ A0 A6 l$ g; v目前国内的冲天炉加料口通常采用普通铁圈砖,或耐热钢板制成,而加料口以下都砌普通耐火砖。经过一段时间的使用以后,钢板材料易变形(因为冲天炉打炉时,加料口的温度达1 000℃左右)。而加料口下面一段约1 m以内的耐火砖,由于加料时与铁料的撞击很容易损坏与脱落。我们采用以下方法改进:( D! r3 y$ n% B$ H$ {
在加料口和加料口以下1 m内都用高硅球铁,做成成型空心铁砖,取代普通耐火砖砌在炉内。用球铁做成的铁砖强度高,不易变形。8 J% ~- D9 k5 p7 L3 w: [2 g) U
6 热风炉胆  E& {* r/ H9 [; @8 U1 y3 W6 T
我国从上世纪60年代开始,由于焦炭质量差,为了弥补这方面的不足,开始使用热风炉胆。目的是想通过提高风温,在不增加焦炭的情况提高出铁温度。但是根据我们使用的情况来看,效果并不是十分明显,根据当时对风温的测定,一般都只有150—180℃。大多数的厂家风温只有150℃左右,而根据国外资料介绍冲天炉的送风温度,只有达到400℃以上时,才能有效提高冲天炉的出炉温度。但是,有些厂家为了在热风炉胆上提高送风温度,把热风炉胆下移到只有150~200mm(正常的热风炉胆安装时离熔化带300mm左右)。这样一来,热风炉胆没用多长时间就变形开裂,而热风炉胆变形往往造成炉料“搭棚”,有时焊缝脱焊开裂,至使熔化带以上局部进风,造成铁液严重“氧化”。更换热风炉胆还要1~2天的时间,影响生产的正常进行,所以我厂从九十年代初就不使用热风炉胆,主要从以下几方面改进。1 L: [6 a1 L/ C2 W
(1)采用质量比较好的焦碳,有条件的话最好采用铸造焦。( A; S5 j; `8 Z6 r
(2)合理选择冲天炉的风口比(一般为3.5%~6.0%),焦碳质量好时取上限,反之取下限。8 n- Z9 l7 l& \
7 孕育处理方法与孕育量% d! ^1 ^8 t2 a+ @
目前国内大多数铸造厂家进行炉前孕育采用人工加入的方法比较多,受场地、环境、认识等方面影响,往往只要把孕育剂加入浇包就算完事了。孕育时间只占出铁时间30%~50%,有的操作人员干脆把孕育剂放人浇包内,以“减轻劳动强度”,这种方法的孕育效果是很差的,严格讲这种方法不算孕育处理,只能算是加入添加剂。/ a8 f( R" f7 g3 J) v
关于孕育量的问题,有的铸造厂家为了达到理想的孕育效果,把孕育剂的加入量提高到0.8%~1.0%。有的资料介绍孕育剂的加入量高于1.0%,借以满足铸件性能的要求。根据笔者的经验,孕育剂有一个最佳加入量,超过这个量反而容易出现其它缺陷,笔者的看法是:
) r2 {  F7 @) u* ]8 C' H/ u(1)要达到理想的孕育效果,孕育处理的时间一定要严格控制在出铁时间的70%以上,而且孕育剂的粒度要均匀,大小要适中,最好使用有时间控制的自动给料装置,避免人为影响。" [3 w$ D; S. ?* H+ I+ a
(2)孕育处理完毕,铁液要充分搅拌后才能扒渣浇注。
3 w. o5 q) T. A% b(3)孕育处理方法到位以后,孕育剂的加入量一般控制在0.4%~0.6%就足够了。过高的孕育剂加入量有时反而会增加铁液的粘度和夹渣倾向。% n" j" |+ m8 U
(4)有条件的话可采用瞬时随流孕育处理,这是目前最好的一种孕育处理方法。
8 ?, v# m& n- h8 灰铸铁的w(S)量% p  B7 S3 F% r: Y4 M# u
一般认为S在灰铸铁中是有害元素,w(S)量高易产生铸件“热裂”和造成硫化夹杂物倾向。所以一般都要求铁液中的w(S)量≤0.12%或≤0.1%,只有上限,没有下限。用冲天炉熔化,铁液中的w(S)量一般都在0.1%左右,而用电炉熔化,铁液中的w(s)量一般都在0.015%~0.035%,这样低的w(S)量对处理高牌号灰铸铁是十分不利的。根据我们长期的实践经验与国外的资料介绍,灰铸铁中的最佳w(S)量为0.08%~0.12%,最低不能小于0.05%。用电炉熔化的铁液要考虑增S(加FeS),来达到比较理想的孕育效果。

冲天炉有关问题的处理.doc

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该用户从未签到

发表于 2009-1-5 10:10:44 | 显示全部楼层
里面有些内容有些过时,例如修包材料,我们浇包的使用寿命一个月一点问题没有,我们的产量很大,一天就得70包,当然我们是3个包交替使用。

该用户从未签到

发表于 2009-1-5 10:13:14 | 显示全部楼层
现在不少冲天炉采用分渣器,压力分渣器或虹吸分渣器或炉内连续分渣,所以前炉里的炉渣还是很少的。
  • TA的每日心情
    开心
    14 小时前
  • 签到天数: 667 天

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-8-5 10:24:32 | 显示全部楼层
    虽有些过时,但还是有可以参考借鉴的地方
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-6-28 11:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-5 13:46:56 | 显示全部楼层
    好文章,好像又回到了十年前,冲天炉过桥防止侵蚀是很好的解决办法,原来最头疼的就是过桥侵蚀,每次都要在熔化5.6小时后修补。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-30 10:16
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-8-5 20:04:39 | 显示全部楼层
    哈哈,虽然有的地方过时了,但是有很多借鉴的地方。不过硫的含量应该在0.06%~0.08%比较合适。太高了,你要加增硫剂(主要成分FeS,有效含硫量在30%左右),这样增加成本了。再说硫高了正如楼主说的出现相应的缺陷!!在0.06%~0.08%之间比较合适,再低于0.06%的话就会出现渗漏等铸造缺陷!!!
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-30 10:16
  • 签到天数: 2 天

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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-8-5 20:09:34 | 显示全部楼层
    我们当时的过桥是使用的整体的一块砖,大小定做的,与厂家联系!比较好用,不会出现侵蚀过桥出现渗漏铁水等情况。出铁口原来也是侵蚀严重,熔化后期就不好堵了!!后来换了一种“包衬可塑料”,效果很好,没有出现过侵蚀严重,不好堵的情况。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-5 20:28:39 | 显示全部楼层
    1# gengguozhong
    ! z- D+ f* l1 i( s, ~9 A本文说的问题很实在,比较好。难得见到对冲天炉熔炼有实在见解的文章,随着电炉和水冷炉的使用越来越多。当前,铸造冲天炉的标准化,不像30,40年前那样去争论,去搞行业标准,有关冲天炉熔炼的技术文章也越来越少了。谢谢!
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