纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 3352|回复: 16

[求助] 如何消除灰铁铸件薄壁处的E/D型石墨

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
  • 签到天数: 229 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-4-24 15:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 马啸伟 于 2018-4-24 15:54 编辑 % K, r# G5 i+ i, P
    6 {2 F, B8 I; c& q1 Z/ B1 J
    各位前辈,请教一下,材质灰铁250,在铸件壁厚10-20mm的地方发现过冷石墨(E/D型石墨),比例约50%左右,其他是A型石墨,金相组织是95以上珠光体。一般过冷石墨周围铁素体含量是比较高的,但这次是过冷石墨周围铁素体含量也比较低,想知道一下这是为什么,同时从哪些方面能改善过冷石墨。
  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
  • 签到天数: 3589 天

    连续签到: 36 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-4-24 16:33:09 | 显示全部楼层
    原来没有,是才发生了吗?还是新产品?
    # U, k/ r: l8 t! Z) a9 A% D* x+ n
    总而言之,出现过冷组织,过冷石墨,顾名思义就是因为过冷原因造成的,想办法降低铁水的过冷,即可消除!8 t3 L( Y) i5 c$ g  E8 `0 j
    4 s' U+ U' u- T% c  Q+ A3 i1 R
    再增加一些已知条件吧~
  • TA的每日心情
    开心
    2025-2-9 15:50
  • 签到天数: 55 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-4-28 08:09:42 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-4-24 16:33
    ) i$ ?! ]& I+ [. h3 A- }原来没有,是才发生了吗?还是新产品?$ f- R& ^6 ~6 j# ]# q5 g

    : h8 j9 v4 N8 b& g6 C, a; m; ^5 d- r总而言之,出现过冷组织,过冷石墨,顾名思义就是因为过冷原因造成 ...

    1 ]5 i  j% d4 x9 D, R% X$ k" j# i0 H% m学习了
    1 l. o0 v" f- O( M7 [9 ?
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-21 02:28
  • 签到天数: 77 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-5-4 09:45:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 好难好难 于 2018-5-4 09:48 编辑 ! x- y# [: ?8 L8 V/ X* \

    & u9 K2 W! w4 r9 p" ?( S$ m我们薄壁件也存在这样的情况,一直都没有解决, G5 e: {' V2 J, J+ s+ G
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-4 09:50:45 | 显示全部楼层
    好难好难 发表于 2018-5-4 09:452 o  A( r1 P2 ~) u! Y5 R
    我们薄壁件也存在这样的情况,一直都没有解决
    - j6 s4 f( Q+ J+ w  G( a  O
    应该好解决的,告知已知条件!
  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 14:04
  • 签到天数: 1294 天

    连续签到: 2 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-5 12:50:01 | 显示全部楼层
    要实际情况实际分析:
    2 u% {( f  `( z) b更改浇注系统能解决问题
    & u" Y" T8 h% |( O改变孕育方式,种类,数量同样也能解决问题
    # |# X& n# m; M还有其它办法。0 ^4 F$ h; }9 W+ [- z0 }
    不能一概而论。
  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 14:04
  • 签到天数: 1294 天

    连续签到: 2 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-5 12:52:30 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-4-24 16:335 D8 J( J# n3 T
    原来没有,是才发生了吗?还是新产品?
    4 P: r4 b2 {! I. ~  T  a
    ; r- }5 Z4 d1 Y总而言之,出现过冷组织,过冷石墨,顾名思义就是因为过冷原因造成 ...

    9 o0 E( b- G4 Q# P& D* k& G石墨析出是需要时间的!局部铁水温度低,石墨就很难析出,长大。8 A, y. _& Y/ L  d
    另外,温度低了,孕育剂也很难溶解,造成形核数量不足。5 _! L  I& {% V) P9 q1 ]* f3 H
  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
  • 签到天数: 3589 天

    连续签到: 36 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-5 13:50:54 | 显示全部楼层
    Xavier2005 发表于 2018-5-5 12:52) f# y5 h# L* h, f; U( M" k# n
    石墨析出是需要时间的!局部铁水温度低,石墨就很难析出,长大。( \0 H9 t9 ?  ?# j& R3 n8 _- t
    另外,温度低了,孕育剂也很难溶解,造 ...

    - t0 H$ ]9 u( h8 v. U, x  C7 {6 P# `5 c这个问题首先要从根上考虑,过冷石墨的形成条件:亚共晶成分的合金在过冷度较大的情况下!所以从这个方向去挨个环节比对,且找出相应的措施!
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-1 00:00
  • 签到天数: 311 天

    连续签到: 3 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-5 23:32:49 | 显示全部楼层
    所以说,对于薄壁铸件必须要求碳当量要相对高一些,孕育处理更要充分一些!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
  • 签到天数: 229 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-5-10 16:11:14 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-4-24 16:33
    " o3 `5 w6 w5 K2 o( d$ g; r原来没有,是才发生了吗?还是新产品?
    $ e6 v- K1 {( R( l, ^( m+ D3 b! @4 K( C0 z5 @7 S9 g
    总而言之,出现过冷组织,过冷石墨,顾名思义就是因为过冷原因造成 ...

    3 G$ }8 K: ~+ }5 D你好,是老产品,以前没关注过这个位置,最近有次剖切本体看金相发现了,生产过程也没有特意变化过。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
  • 签到天数: 229 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-5-10 16:18:08 | 显示全部楼层
    Xavier2005 发表于 2018-5-5 12:505 X  Z5 M5 g6 A+ _) d7 b
    要实际情况实际分析:6 H9 u- R' m  z7 I3 f; x; n
    更改浇注系统能解决问题
    ) M9 L/ n0 X# }) n改变孕育方式,种类,数量同样也能解决问题
    & p  e' b6 C  Y) r3 U% [: H
    没在现场,工艺人员反馈,这个产生过冷石墨的薄壁位置在浇注位置的上型,发生在铸件浇注位置的最上部。采用的是底注浇注,碳当量有些偏低。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
  • 签到天数: 229 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-5-10 16:20:22 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-5-5 23:323 Z3 l) y% e- X( g& e9 {
    所以说,对于薄壁铸件必须要求碳当量要相对高一些,孕育处理更要充分一些! ...

    0 E% r4 G5 s( C: c2 W0 |8 ^/ @+ c多谢分享,计划也是适当提高一下碳当量,同时强化孕育处理,再看看。
  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
  • 签到天数: 3589 天

    连续签到: 36 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-10 16:23:36 | 显示全部楼层
    马啸伟 发表于 2018-5-10 16:11
    1 H0 r5 G4 ~" H  U$ y你好,是老产品,以前没关注过这个位置,最近有次剖切本体看金相发现了,生产过程也没有特意变化过。 ...
    ' Y, t# f( b* d% Z7 p9 {  ^1 t6 }
    那说明你们一直存在这种现象,建议在铁水处理上做点文章,试图降低过冷度!
    & j  R, y1 V/ R, [5 K" ^
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-1 00:00
  • 签到天数: 311 天

    连续签到: 3 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-11 00:14:48 | 显示全部楼层
    马啸伟 发表于 2018-5-10 16:204 f* [- u+ N: @
    多谢分享,计划也是适当提高一下碳当量,同时强化孕育处理,再看看。

    & _& b, v7 ^2 H) r. a如有可能,提供一些你的全元素分析看看。
  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-26 08:36
  • 签到天数: 555 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-14 00:17:07 | 显示全部楼层
    碳当量低了,铁水的凝固点也会降低,这点在碳硅仪上提现的比较明显
    / U" E- ~0 m8 N$ G6 M最先进入铸型的冷脏铁水总是要有地方容纳的
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
  • 签到天数: 229 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-7-31 16:56:30 | 显示全部楼层
    多谢各位,已经改善,方向就是适当提高碳当量和强化孕育。过冷石墨没有了,我们装配时,10.9级的螺栓都拧断了,螺纹孔所在的毛坯圆角也没有开裂。
  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
  • 签到天数: 3589 天

    连续签到: 36 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-7-31 19:13:22 | 显示全部楼层
    马啸伟 发表于 2018-7-31 16:56
    # d7 ~& X5 Q0 a多谢各位,已经改善,方向就是适当提高碳当量和强化孕育。过冷石墨没有了,我们装配时,10.9级的螺栓都拧断 ...
    7 j; _! d' k5 N* \' @
    感谢楼主对最后结果的分享,这样真正做到了求助帖的有始有终,这对于新人而言,帮助是很大的!
    , G, A! a( X5 Y; k. j0 H; ~: _/ _) y; k3 ~( Z5 E1 y
    再次谢谢楼主!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-6 16:56 , Processed in 0.114414 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表