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[交流] 【分享】解决中频感应电炉熔炼铁液存在的不良特性的办法

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    发表于 2018-5-31 00:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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          解决中频感应电炉熔炼铁液存在的不良特性的办法- }+ F3 [( q1 p) J; ~+ P: y

    ; ^. @5 `+ l  k, O' `1 Z      1.中频感应电炉铁液不良特性6 _$ h5 e; l% n2 o

    ! f- s" |) w6 F' A8 s. B      (1)电炉铁液晶核数量少,过冷度大,发生白口倾向大。8 K% t' k: ^3 ?9 V, g

    ' g( ]0 e! ?7 B1 t# `4 }0 [9 r      (2)同样的化学成分下,收缩倾向大,流动性差。' L# y* B" V- A3 L: B

    , @* r: g; V  T" ]' p      (3)石墨形态不稳定,A型石墨少,D型、E型石墨多,珠光体含量少。  r6 z8 X% q3 |; f
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          (4)孕育效果差,衰退速度快。
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          (5)铸件内应力大,裂纹倾向大。8 T- W! y; l( I5 N9 f. q
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          2.原因分析
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          “硫化物核心理论”认为:铁液含硫量低时,白口深度较大,随着含硫量的增加,白口深度逐渐减小,达到一个最小值,此时wS为0.05%~0.06%。然后,随着含硫量的增加白口深度增加。也有资料认为“低硫时共晶团数少,成核度很小,随着硫量的增加,共晶团数急剧增加,当wS达到0.05%以上后,共晶团数增加趋向减缓。”所以电炉铁液含硫量低是问题所在。冲天炉熔炼过程中由于焦炭中硫的影响,铁液增硫;而电炉没有增硫源,所以不会增硫,且硫与其他元素极易形成化合物,浮于铁液表面,与渣子一起被清理,在电炉高温保温时更为明显。
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    * b6 D9 b! z( o$ [4 b5 ^      3.改善不良特性的措施
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    " a: k# M3 V7 h: J      (1)原材料的选用  * _& X( e; G% j  u- d" q" o/ i

    6 k8 C% Y- k/ ]! t. I& f- h        ①原生铁要选用规模大、高炉容量大、铁矿石质量好以及来源稳定的厂家,这样能保证生铁的成分稳定,有害元素少。5 I8 o0 t. `& o7 O" I0 K' y
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            ②禁止使用锈蚀严重的废钢,并且在使用前废钢和回炉铁必须经过抛丸处理。) G) Q1 b. P7 X! `. H/ R

    4 z) s9 P  u% K' H" |, h& A        ③增碳剂要经过高温石墨化,否则增碳剂吸收率低,吸收温度高,而且还会造成铁液碳的不均匀。
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          (2)化学成分的选择  
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            ①CE含量要略高于冲天炉。3 p6 m, \4 V" R3 k. ?
    + k6 J3 T* K5 X3 S& S9 E
            ②以HT300普通机床床身为例:wC=3.0%~3.05%,wSi=1.45%~1.55%,wMn=1.0%~1.1%,wP≤0.1%,wS=0.05%~0.08%。/ g. t: u: b# D0 c$ f

    , W: d/ M, W9 n: J9 u' @# }      (3)工艺创新措施  
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    2 s9 |, |. p- P; y2 j- U        ①为改善铁液在高温保温时间长而产生的不利影响,工艺改变,强调“快熔快出”原则。铁液在炉内成分调整,升温后尽快出炉。保温时间不得超过10min。出炉后迅速浇注,最大限度地缩短铁液在炉内、包内的保温时间。
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    0 O, U' [& }: ~( x4 ?. z. `8 a! Q        ②为改善石墨形态不稳定,出现D型、E型石墨的不利影响,我们使用了FeSi75Ba长效孕育剂,延长了孕育有效时间,抑制了异形石墨的产生。石墨形态、珠光体含量都有了很好的改善。但也要注意终硅量的控制,如果终硅量过高,珠光体含量极易降低,一般孕育量为0.3%~0.6%。+ G2 C5 n  e  P9 X' A

    ' O3 n7 B4 W  r# _        ③为消除含硫量低造成的不良影响,使用增硫剂来提高含硫量。使铁液中的wS由0.03%增加到0.05%~0.08%,以增加形核数量。石墨形态、珠光体含量有明显改善,孕育效果明显。! [/ |+ [8 ]; I3 E
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            ④对铁液进行合金化处理,一般选用合金元素Cr、Sb、Cu、Sn。# K( w; x* P4 y' Z+ Z( X3 k
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            Cr 是强的碳化物稳定元素,稳定渗碳体,因此能提高铸件的硬度、耐磨性,加入量0.2%~0.4%。
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            Sb是强烈促进珠光体元素,但没有细化晶粒和组织的作用,并且增加抽缩性,加入量0.02%~0.04%。
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    4 B, R7 a, K$ q/ |4 d# n1 s        Cu是比较温和的促进珠光体的元素,在使用中副作用小,因此比较常用,加入量0.3%~0.5%。
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    - \! g% i) B$ c. `- w% e        Sn是强的碳化物促进元素,增加碳化物,消除铁素体,可以提高力学性能和耐磨性,加入量0.03%~0.05%。- M, M  H" W( y4 x

      |, f8 M* Q5 N      (1)电炉生产合格的铸件,原材料一定要成分稳定,无锈蚀。
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    9 u8 k& z2 R: n$ N/ g* u7 j      (2)使用增硫剂,严格控制含硫量。; X5 o& z) N/ p2 A4 H5 G8 a9 ?
    # g% B5 _- D- A5 t
          (3)坚持“快熔快出”原则,控制铁液在炉中的高温保温时间。6 g) i( M) r9 u* A. M7 W  f9 {
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          (4)使用长效孕育剂,提高孕育量。
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