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楼主: 砂里淘金

[求助] 厚大球铁件上表面气孔

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  • TA的每日心情
    开心
    17 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-9-17 23:55:36 | 显示全部楼层
    qwsx 发表于 2019-9-16 17:33
    * s$ k$ L" i( |1 }1 C7 v  q& M不知道又试了没有。
    / a1 u3 f8 `/ W, D* x
    坐等楼主再次试的结果~

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-18 09:06:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 action 于 2019-9-18 09:13 编辑
    8 y8 d; x2 t7 X+ v/ F* p
      `" c! `4 U: b0 F# I# w' j1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低
    ' ~* Q! [' U- n( n* g& I2、出气面积偏小* o" O9 B' P/ Z' }) U$ X
    3、你这个件的工艺出品率太低了,有很大的优化空间
    / f5 F9 {" u4 r5 G1 a0 I9 e% J4、这么多浇道进铁,浇注时间应该不会有50s
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-9-20 06:57:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2019-9-20 07:04 编辑 ' n& g8 f# c6 _- H& |0 s# k
    0 D, q+ b4 q5 v% j; R) r$ }( I6 t
    没人提铁水啊!, d# K5 h  W- A; l7 `0 H( x  d

    . B3 Y0 e4 K. B, a  u  i2 z0 k2 j砂方面 是主因!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 15:15:20 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2019-9-20 06:57
    $ y% ^' _) }  U" I7 w( P: Z没人提铁水啊!
    6 w# c) w9 |9 T: g2 ]6 y8 ?" W3 P  x' F
    砂方面 是主因!

    0 w- G! x. `) ?& T分析问题的结构不一样,这个时候就必须要有总工出来!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
    把零件图纸和工艺图发上来。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是渣致缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-9-20 16:35:36 | 显示全部楼层
    应该是发起量大引起的吧
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 20:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
    如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种...
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:03:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 砂里淘金 于 2019-9-22 14:50 编辑 : d7 v# ?2 ]: T7 h6 u

    4 r5 B( P% k! d  `8 |9 k试了两件,造型时均在上箱扎较多的盲出气。
    * G; C4 S' V* d1件是头天打外模并上酒精涂料,点燃烘干,另一件是头天打外模,第二天早上上酒精涂料并点燃烘干,
    2 ^0 q6 O0 L- f) l两件都是第二天下午都是一起浇注,浇注温度1390℃,前者浇注55S没有气孔,后者浇注50s局部有轻微气孔.
    3 F; N5 ^6 z; L- {5 r! B但是两件铸件在热冒口顶部都有气孔
    微信图片_20190922144949.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:08:09 | 显示全部楼层
    maohongyu 发表于 2019-9-17 13:35
      Z' R! ^/ i1 h0 ?# a也许是涂料的原因,换圣泉的或者福士科等大品牌的涂料试试。或许砂子含水量过高。200厚的铸件浇注温度有点 ...
    ; O1 U7 W7 S3 d
    目前是圣泉的FQ507醇基涂料
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    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:32:49 | 显示全部楼层
    action 发表于 2019-9-18 09:064 _3 V& l5 q* q3 t$ Z% g
    1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低0 c/ ~( w  N8 L- D1 U: S+ d
    2、 ...
    4 s; Q+ r. p1 E2 P2 g8 M; u
    之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,
    ! r& L- _; Q6 a3 |* y7 t9 E后来将浇注系统加大,浇注时间都控制在30S以内,但是浇注来的铸件都有气孔
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 14:53:59 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-20 20:23
    / u8 i" k. ^0 @3 }, ~如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种... ...

    ) B- z, }! }, v6 {5 E铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    发表于 2019-9-22 19:38:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-22 20:14 编辑 ! r- P8 d7 b+ F5 t- X
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 14:53
    9 X8 _* k5 c( h; V- s6 Q) S; w' C铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有
      F3 J: }9 W' Y/ A& W2 v4 g; `
    & W+ b% [6 |' l1 n5 s$ y
    1:按图改一下。所有溢流包最好与上箱顶部等径平齐。与大气连通。
    * c. `5 L1 ?- ?9 g% v2:根据缺陷的类型。1390有点低。1420度浇注为好、根据你的叙述,35-40秒浇完为好。4 X" U- f1 U9 v
    供参考。应当有所改善。。
    截图01.jpg
    截图00.jpg
    截图02.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-24 15:39:18 | 显示全部楼层
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 13:32
    1 i3 @1 v4 R5 S! X" @+ X3 n: \之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,
    . q, O( ]( z$ J7 \7 h4 z后来将浇注系 ...

    0 F1 ^# }2 ?( f横浇道应该设置在盖箱,这样渣才能一定程度留在浇注系统内% B' I. O2 J! n$ m
    从冒口缩凹情况来看,你这几个冒口完全可以取消,降低浇注温度至1350±10℃,缩松可以配合冷铁进行消除
    ( H' x$ _  s+ ^, `) O测一下型砂微粉含量,我估计你们的型砂状况处于病态,如果粉尘含量不高于0.5%,可将树脂加入量降至1.0%,固化剂加入量降至40%
    & _* h  A) b% e& K浇注时间不稳定的因素要找出,是不是浇口杯底部直径时大时小/ ]4 e3 u/ [0 Z9 F/ ]
    顶面增加几个扁出气,涂刷后烘干
    + O5 Z7 r9 K+ h0 [5 b% O* i可将三维图发来帮你进行模拟并优化一下% e: A% K% t$ o, e+ L% S. _' }; g
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