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楼主: 砂里淘金

[求助] 厚大球铁件上表面气孔

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  • TA的每日心情
    开心
    昨天 20:33
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-9-17 23:55:36 | 显示全部楼层
    qwsx 发表于 2019-9-16 17:33
    ' \  p& l% ?, y3 I6 J% g不知道又试了没有。
    + c4 t9 C$ d' n0 J2 E  Q' x! V7 `
    坐等楼主再次试的结果~

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-18 09:06:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 action 于 2019-9-18 09:13 编辑 2 r7 `% S' c1 z
    ) f/ m2 X% k. m/ H; M* H
    1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低6 Z; I) @" o; q# X# D$ q
    2、出气面积偏小, i- |# G7 R: v' E9 x, A1 f
    3、你这个件的工艺出品率太低了,有很大的优化空间
    ; f, O" c$ ]& A: ~2 X4、这么多浇道进铁,浇注时间应该不会有50s
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-9-20 06:57:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2019-9-20 07:04 编辑 2 x3 _5 F; F1 }7 s0 c8 u

    + Y0 r. l) B1 e没人提铁水啊!: c( Y% [4 T. b

    4 L7 _. e) z3 q# B  n# d砂方面 是主因!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 15:15:20 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2019-9-20 06:57
    9 I3 N0 K, N! n. G/ W) G没人提铁水啊!0 l; z# g! u5 |% Z6 h

    9 u+ z- j$ X1 Y& l9 F$ L$ g& E, {6 U砂方面 是主因!

    ) U0 H. E0 H% J分析问题的结构不一样,这个时候就必须要有总工出来!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
    把零件图纸和工艺图发上来。
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是渣致缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-9-20 16:35:36 | 显示全部楼层
    应该是发起量大引起的吧
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 20:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
    如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种...
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    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:03:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 砂里淘金 于 2019-9-22 14:50 编辑
    ' C3 M* \# ]2 n2 g* A( H: ^1 y: N& v
    % w' C8 u$ d+ i9 w6 [$ H% S3 Q  v试了两件,造型时均在上箱扎较多的盲出气。. [& t. F. O# @5 l
    1件是头天打外模并上酒精涂料,点燃烘干,另一件是头天打外模,第二天早上上酒精涂料并点燃烘干,. T8 m1 b% Z' E; }0 x* o
    两件都是第二天下午都是一起浇注,浇注温度1390℃,前者浇注55S没有气孔,后者浇注50s局部有轻微气孔.8 V+ n. l; \7 f: J
    但是两件铸件在热冒口顶部都有气孔
    微信图片_20190922144949.jpg
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    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:08:09 | 显示全部楼层
    maohongyu 发表于 2019-9-17 13:35
    7 n: a4 `+ D& \2 z也许是涂料的原因,换圣泉的或者福士科等大品牌的涂料试试。或许砂子含水量过高。200厚的铸件浇注温度有点 ...
    9 Y0 o; }$ V0 |; Y7 G/ u# b
    目前是圣泉的FQ507醇基涂料
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    奋斗
    2018-3-16 12:17
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     楼主| 发表于 2019-9-22 13:32:49 | 显示全部楼层
    action 发表于 2019-9-18 09:06
    6 b; Q/ i4 i+ P( e) z1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低
    ! p: L) ?: U# C- R7 f  C/ e2、 ...
      w3 V; D# b% J' \4 y, x* A
    之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,
    ; T; Y9 n1 G! |* {后来将浇注系统加大,浇注时间都控制在30S以内,但是浇注来的铸件都有气孔
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    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 14:53:59 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-20 20:23
      [# p- r1 ^' y" M如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种... ...

    ( D) N: |* ]: x, M铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    发表于 2019-9-22 19:38:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-22 20:14 编辑 ; ?5 O1 n# B- s: q! u" f* T8 b: o
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 14:53! y0 \$ ]$ g8 V/ x+ e) F
    铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有

    / ~: r* s% k0 J1 `6 |. f
    , U2 x* r- A8 [, J( T% i( H1:按图改一下。所有溢流包最好与上箱顶部等径平齐。与大气连通。; S  q6 _7 `; E0 x1 Y
    2:根据缺陷的类型。1390有点低。1420度浇注为好、根据你的叙述,35-40秒浇完为好。
    - c0 v- s& Z+ S, `$ Y5 f) C供参考。应当有所改善。。
    截图01.jpg
    截图00.jpg
    截图02.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-24 15:39:18 | 显示全部楼层
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 13:32* B1 X! b( k, n- p
    之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,: e  o+ ]9 j  ?' x. A: D
    后来将浇注系 ...
    . t$ r" _( E( V6 w# {$ E
    横浇道应该设置在盖箱,这样渣才能一定程度留在浇注系统内$ ?- ^$ d$ l. b# C4 M
    从冒口缩凹情况来看,你这几个冒口完全可以取消,降低浇注温度至1350±10℃,缩松可以配合冷铁进行消除8 S" }+ S& c( B5 y
    测一下型砂微粉含量,我估计你们的型砂状况处于病态,如果粉尘含量不高于0.5%,可将树脂加入量降至1.0%,固化剂加入量降至40%6 C" N/ U/ @4 g
    浇注时间不稳定的因素要找出,是不是浇口杯底部直径时大时小/ p, D# Q! d0 Y, |
    顶面增加几个扁出气,涂刷后烘干
    + z6 ~% q  {6 m. ~; q4 c可将三维图发来帮你进行模拟并优化一下
    7 |3 l- ^3 y( @/ p* s/ Z% g
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