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[讨论] 球铁件薄壁处中心带状渗碳体缺陷

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  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-3-20 09:53
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-2-28 11:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
          前几天做了一炉产品,QT600-3牌号,小件,最薄处5-8mm,最厚处12-15mm,覆膜砂壳型工艺,一型两件。
    " a( k3 |" `& R6 b. ?& X% u# {      580公斤铁水,C3.95,Si1.45(孕育后2.43),Mn0.2,Cu0.3,Sb100g。硬度检测240HBW。
    6 I% b+ ^8 B) S7 A+ p: r: g- s& t% S9 k4 Z2 S) z1 n; h
          金相发现圆柱筒壁处(照片取样处厚度8mm),中心有一条带状痕迹,显微镜下100倍发现带状处有明显渗碳体,带状以外组织正常。- G0 z0 @- [$ T  k8 q
    * r0 C' y" q- R6 a% P$ T

    9 f6 C3 k' p( J; q0 R8 I      后来通过热处理消除了该炉产品缺陷。只是这个产品量少,一年可能只有这么2-3炉,之前相同的配料没有发现问题。当时群里讨论,有朋友出现类似问题的,是铁水在电炉内保温时间过长,认为可能是铁水形核能力下降,通过出炉前在铁水内加铁削解决了该问题。
    5 ?3 m  d) ]& j# b
    + c) n' p: W' p1 O5 J' m# K% e/ f1 M3 q3 a, {8 y
          现在发给大家抛砖引玉,有没有类似的反白口缺陷。
    0 ?* ], f: x0 P0 r) I8 s3 d3 }( Z

    金相拼接照片

    金相拼接照片
    5 o, ?  ~* c  Q3 z

    ) T) S, `. [+ @' f& [! A

    筒壁剖面照片

    筒壁剖面照片
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-25 07:26
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-7-3 10:13:12 | 显示全部楼层
    今天看到这个帖子,希望论坛的专家能够讨论一下。
  • TA的每日心情
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-10-10 09:51:31 | 显示全部楼层
    Sb太高了吧
  • TA的每日心情
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-11-2 16:39:45 | 显示全部楼层
    600-3的活为啥加Sb?而且比例太高了
  • TA的每日心情
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-11-2 18:49:21 | 显示全部楼层
    这是五年前的帖子,问题应该早就解决了,欢迎有机会再来分享。& a! A0 \& V6 W; }$ q1 \6 [
      w3 I* m5 [- N4 G& m& F# ?
    从上述的讨论交流看,基本同意多数意见,在此只是补充一下,个人认为可以不用加Sb,把Mn提高到0.5。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 17:28
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 前天 14:20 | 显示全部楼层
    ‌球铁件薄壁处中心带状渗碳体缺陷原因:
    ; j: P4 s3 ~' T2 _
    , t- g1 v' n3 q( z2 U3 t凝固速度差异‌:薄壁处冷却速度快,碳原子扩散受阻,形成渗碳体带状分布。
    ; B- {/ U8 X6 b" I‌元素偏析‌:硫、磷等元素偏析加剧碳化物稳定性,促进渗碳体形成。
    / \$ `8 e3 Y, c# M1 }, @% i‌球化剂残留‌:残余镁或稀土含量过高,增加过冷度,导致反白口缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 17:28
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 前天 14:21 | 显示全部楼层
    预防措施( a$ Q6 W( d% @4 V! z) m6 f5 x
    ! e. f5 s* z( z" L: f2 F% W
    使用中频电炉熔炼,避免增硫、磷问题。  d# g7 s4 u/ n- Q) ^4 T+ p) M# e
    球化包设计为高度与直径比2:1,提升球化剂吸收率。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 17:28
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 前天 14:21 | 显示全部楼层
    解决方案( D& F) z: W6 r9 h8 M* E
    $ t' T. Z" i0 @/ u. q
    ‌工艺优化‌:- L, I( |& M0 o2 I9 A
    提高浇注温度至1300℃以上,减少夹渣和渗碳体。
    : S; c. ?" R) u+ W+ P1 M优化浇注系统,避免直冲热节区域。0 G" K% @7 H! F% @
    ‌成分控制‌:: t) S- W/ v+ H  e, D( Q) u  m
    降低原铁液硫含量(≤0.025%)和磷含量(≤0.04%)。" ~- W' s$ P* m# \5 A8 L
    控制残余镁量在0.04%-0.06%范围内。
    , h9 [6 z# [! j# x  M‌热处理‌:
    ( Q1 [  A+ a, ?采用高温扩散退火(1250℃以上)消除渗碳体。
    7 t0 P) Z7 ^% v7 U& w对高韧性球墨铸铁件,以铁素体为主的组织可改善韧性。
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