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[求助] 树脂砂下表面出现的问题。在线求答案

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-6-25 15:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    树脂砂铸造,现在加工出来的球铁铸件下表面出现的颜色异常。看金相为蠕虫状和片状石墨。前段时间以为渗硫。按渗硫去整改的。添加新砂,降低浇注温度,增加球化剂 从原来的1.3 增加到了1.4 。仍然出现。求教大家这个到底是渗流缺陷还是灰斑缺陷。如何解决啊。

    球铁表面颜色不一致

    球铁表面颜色不一致

    金相为灰铁

    金相为灰铁

    铸件下表面

    铸件下表面
  • TA的每日心情
    开心
    前天 08:13
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-27 17:07:42 | 显示全部楼层
    楼上多数人认为是:树脂砂渗硫造成的球化不良。4 J3 B6 ~2 w# G2 G
    本人认为不是这个原因,至少“渗硫”不是主要原因。
    $ w& o. m# B7 S5 h; \' h1 W应该从更换球化剂和加快冷却的工艺措施两方面着手解决。单从“渗硫”着手,可能会误入歧途。
    7 v( W2 R& c# A- U4 w7 H! q- F8 S" M+ A: L3 h' C
    个人观点,仅供参考。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-23 04:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-6-25 16:28:29 | 显示全部楼层
    过程控制参数说出来啊,球化时间,铸件重量,浇冒口分布,浇注时间温度等等等等
    - k2 k8 Y' X0 B7 Y5 v
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    奋斗
    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-6-25 16:29:28 | 显示全部楼层
    球化时间  30-40秒  铸件重量200KG  缺陷出现的位置为下表面。浇注温度1350-1370
  • TA的每日心情
    擦汗
    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-25 18:01:17 | 显示全部楼层
    灰斑,试试防渗硫涂料4 V+ h! ?. |4 p6 ^
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  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-6-25 20:58:06 | 显示全部楼层
    首先,你按渗硫法去整改了,但是不见得就完全没有了。(从你措施上看,增加新砂这个方式不是很妥,新砂由于干净,需要的树脂量会大一些,如果树脂硫含量没控制好,估计会增加渗硫倾向,再说增加球化剂量,可以起点作用,但是好像还是没有大幅度减少渗硫啊!降低浇注温度没研究过不敢瞎说。)但是从你描述所采取的措施看,不是很适当,建议采用4楼意见用防渗硫涂料进行隔离是一个不错的办法。8 ^7 w9 [- Q# f: c, i
  • TA的每日心情
    开心
    15 分钟前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-6-25 21:49:13 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-6-25 20:58
    5 }! w0 L/ f; L8 M& S0 }首先,你按渗硫法去整改了,但是不见得就完全没有了。(从你措施上看,增加新砂这个方式不是很妥,新砂由于 ...

    " {/ C- j, ]6 s7 X& Z同意楼上的意见,最好将出现问题的部位做个金相分析,这个问题就容易解决了~
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-6-25 22:00:43 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-6-25 21:49
      D; e' m8 [1 V, d, \, Q同意楼上的意见,最好将出现问题的部位做个金相分析,这个问题就容易解决了~ ...
    , [' q6 U8 N. [1 K) o( R( E
    最好把您老请去就ok了
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    开心
    15 分钟前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-6-25 22:10:24 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-6-25 22:00( X/ H& V2 e* H: B+ p& w
    最好把您老请去就ok了

    1 H' A3 s/ a8 N) r& `因为,既然能确定是灰斑部位是蠕虫状和片状石墨,这个问题就应该迎刃而解了,方向很明确,就是如何防止渗流,只是片面地增加球化剂,不是很科学的做法,个人愚见~
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    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-6-26 07:55:25 | 显示全部楼层
    某大供应商的树脂、固化剂经常出现这样的问题,反而是一些小供应商的树脂、固化剂很少出现问题。防渗硫是对的,但用某大供应商的氧化铁红涂料,那是毛用没有。给你个方子:用做高锰钢用的镁砂粉涂料涂刷第一遍,然后在正常刷其它涂料。
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    奋斗
    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-6-26 08:59:44 | 显示全部楼层
    金相已经做过了。灰色部分是灰铁金相。白色不分为球铁金相。防渗流涂料有没有好的推荐?我试了2家的都不怎么理想1 C* C" `5 U7 k7 L0 B
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    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-6-26 09:03:27 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-6-25 21:493 }. d/ q' v7 r/ L, `* J
    同意楼上的意见,最好将出现问题的部位做个金相分析,这个问题就容易解决了~ ...

      Z% X* C7 O  v: p  p+ e金相做了。白的是是球铁区域。灰色的为灰铁金相。
    微信图片_20200626090311.jpg
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    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-6-26 09:04:51 | 显示全部楼层
    cummins 发表于 2020-6-26 07:552 s' z: M( X: y1 R: W
    某大供应商的树脂、固化剂经常出现这样的问题,反而是一些小供应商的树脂、固化剂很少出现问题。防渗硫是对 ...
    & a( f" M+ r: x1 T
    有没有涂料的联系方式。我拿样实验一下。
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    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-6-26 09:11:21 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-6-25 20:58+ s& z5 c# _' H1 o- l
    首先,你按渗硫法去整改了,但是不见得就完全没有了。(从你措施上看,增加新砂这个方式不是很妥,新砂由于 ...

    , o- M# p! O% A2 W我将砂子拿到第三方化验了。加过新砂以后我们的成分为:灼减量:1.98  硫含量0.194
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    奋斗
    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-6-26 09:12:44 | 显示全部楼层
    cummins 发表于 2020-6-26 07:556 F8 o. k5 ?; y" ~6 x7 {
    某大供应商的树脂、固化剂经常出现这样的问题,反而是一些小供应商的树脂、固化剂很少出现问题。防渗硫是对 ...

    0 n3 z) E8 C. |" r3 t% {, q" X4 z我们用的就是大公司的树脂固化剂。所以我开始没往这方面去想
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    奋斗
    2025-4-25 15:01
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-6-26 10:21:45 | 显示全部楼层
    396717209 发表于 2020-6-26 09:11
    1 u4 j% }( d& X+ w0 G) _. n( ~我将砂子拿到第三方化验了。加过新砂以后我们的成分为:灼减量:1.98  硫含量0.194 ...
    ; I" \" o- v7 _; u8 k3 v
    旧砂、固化剂、树脂等更换需要一个循环周期,效果没有那么快。最快的要把防渗硫涂料提前,加快冷却速度(冷铁)。
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    开心
    2024-1-4 14:28
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-6-26 16:22:17 | 显示全部楼层
    这个除了涂料和型砂的含硫量,和你的处理工艺也有关系,目测你的铸件是电梯配件
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-6-27 07:48:46 | 显示全部楼层
    球铁件石墨漂浮是在铸件的上表层,铸件下表面出现灰斑一定是型砂返硫造成的。树脂砂出现这种问题,有时候用了劣质的煤粉,潮模砂也会出现这种问题。
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    奋斗
    2022-1-19 14:05
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-6-27 15:37:36 | 显示全部楼层
    渗硫造成的球化不良
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    慵懒
    2021-2-6 14:17
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-6-27 17:39:39 | 显示全部楼层
    你这金相磨得实在不敢恭维,都看不清过渡区的石墨形态。' l/ }, k  P# q8 h" `
    由件中心沿半径方向均布3~5点打磨金像,看看同一面的石墨形态变化如何,再特别打几个“灰”“球”交界的金像,判断究竟是球化剂出了问题还是返硫问题。7 t3 @, V5 X2 c/ \
    别陷入惯性思维中~~~
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