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楼主: 396717209

[求助] 树脂砂下表面出现的问题。在线求答案

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-28 05:41:42 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2020-6-27 17:07
    ' d! x: w/ [2 P7 s, V2 j楼上多数人认为是:树脂砂渗硫造成的球化不良。! T; J9 `, h4 E& `' T* E4 U( C, {: w' l" g
    本人认为不是这个原因,至少“渗硫”不是主要原因。+ \% @0 {$ |* @
    应该从 ...
    ! v/ W; K4 X& o- o, U+ j* ^
    同意。
    # K: A) h( U2 H( }楼主,这篇贴子参考一下。
    7 N9 g4 e' H" q& p+ M6 I. H4 H* C4 p) k- c3 P/ s( E6 J
    http://www.rjghome.com/forum.php ... p;extra=&page=1
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-28 08:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-6-28 08:13 编辑 ; f( t( s+ I' [4 B, ^
    : D: d2 V  ]- a( E7 m$ W) @
    应该说,树脂的渗硫是一个前题,但楼主的铸件只不过底面有少量的石墨球异化所致的云斑,楼主应该是考虑一下整个熔.铸工艺各种影响。而不能完全规结于树脂砂渗硫或在防渗涂料的选择上。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-6-30 23:21:36 | 显示全部楼层
    实在不好解决的话,做个纵向切片试样,看看云斑厚度多少,贴加工量,加工掉算了。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-6-30 23:23:44 | 显示全部楼层
    如果厚度多就放几块冷铁,应该就能解决了
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-2 10:51:34 | 显示全部楼层
    感谢各位的探讨。正在整改中。现在方向还是防渗流涂料跟固化剂上。
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    开心
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-2 11:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-7-2 11:19 编辑
    7 [. O  Q) V$ M+ }- i
    # Z" ]  t7 D. @& L& b; F/ \整改方案,耗时间。你现在的问题,根子是在树脂返硫这个原因上,但,绝大部分还是非云斑表面。天气热了,可以减少固化剂的用量,可以改善。
    7 G( L& m: I2 U/ g0 N$ e) D+ \9 B你现在的问题 是在流水的树脂砂树脂残留量值过高,使树脂砂返硫临界值趋于在临界值附近。才在特征部位显现石墨形态返硫蠕灰铁化...。- [$ f' F+ g2 n; h" j1 |
    问一句,这两个件,是否都是底注内浇道?
    2 V) I$ e8 ?' D$ P7 `  _9 U
    , P( f' N) {9 E! v7 r9 z  A* C6 ?# E
    : G* b5 r' J- Z" r( g% A
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    奋斗
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-2 11:35:08 | 显示全部楼层
    现在树脂用量1.0固化剂用量是树脂的40%-50%
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-2 11:36:37 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-7-2 11:10
    ' Z1 h1 {9 l' g. b) r整改方案,耗时间。你现在的问题,根子是在树脂返硫这个原因上,但,绝大部分还是非云斑表面。天气热了,可 ...
    7 z  r- }" ^- Z
    对。是底注的。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-2 11:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
    396717209 发表于 2020-7-2 11:36
      j' i/ R! Q3 I( a2 \/ {6 E对。是底注的。
    ; q) ^/ G; H8 K! D: d8 e
    把两个件的浇注系统发上来,尤其是内浇口的设置。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-2 11:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
    396717209 发表于 2020-7-2 11:35
    ( z' F" t( k: T5 d: W! C# W现在树脂用量1.0固化剂用量是树脂的40%-50%

    : k" ?1 @3 T! y7 Y1 T! r. u天气热,可以适当降一点
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-17 11:41:45 | 显示全部楼层
    这个零件,下表面实际加工余量是多少?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-4 14:28
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-7-19 16:47:48 | 显示全部楼层
    我遇到过类似问题,加工面大面积灰铁斑块,就是石墨形态灰铁,别的地方是球铁,后来也不知道为什么好了,没有更换树脂的固化剂,用的是同一批旧砂混制的树脂砂,求真相
  • TA的每日心情
    郁闷
    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-7-19 20:57:34 | 显示全部楼层

    8 s1 m( E& `' V混砂均匀性可能也是问题点。毕竟很多时候固化剂是过量的,部分地方少一点,强度也够了
    % p. }4 \8 n. B2 q* [- [
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