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楼主: 396717209

[求助] 树脂砂下表面出现的问题。在线求答案

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-28 05:41:42 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2020-6-27 17:07) [2 }  A7 d1 ?: l
    楼上多数人认为是:树脂砂渗硫造成的球化不良。
    , t4 E) ^3 K5 R5 i+ ^& u1 S3 t) P本人认为不是这个原因,至少“渗硫”不是主要原因。
    / k9 c9 T! `* W9 `应该从 ...

    5 a; `7 T# x7 ]! ]* ?( F: s同意。
    + C+ |* }' @$ q" l. T0 d楼主,这篇贴子参考一下。$ B6 S* V$ A0 b& T# @6 ]2 G4 T" K

    8 ?( O* F+ p7 P" }; Fhttp://www.rjghome.com/forum.php ... p;extra=&page=1
  • TA的每日心情
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-28 08:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-6-28 08:13 编辑
    , b) ]: L3 [) A: Q' l- r5 Z. w
    # y/ M( D$ l$ e7 H1 I应该说,树脂的渗硫是一个前题,但楼主的铸件只不过底面有少量的石墨球异化所致的云斑,楼主应该是考虑一下整个熔.铸工艺各种影响。而不能完全规结于树脂砂渗硫或在防渗涂料的选择上。
  • TA的每日心情
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-6-30 23:21:36 | 显示全部楼层
    实在不好解决的话,做个纵向切片试样,看看云斑厚度多少,贴加工量,加工掉算了。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-6-30 23:23:44 | 显示全部楼层
    如果厚度多就放几块冷铁,应该就能解决了
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    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-2 10:51:34 | 显示全部楼层
    感谢各位的探讨。正在整改中。现在方向还是防渗流涂料跟固化剂上。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-2 11:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-7-2 11:19 编辑 ! N: r  g5 U8 Q! X6 t1 t

    " _+ O# j7 ]1 o, Q. \2 d6 ?整改方案,耗时间。你现在的问题,根子是在树脂返硫这个原因上,但,绝大部分还是非云斑表面。天气热了,可以减少固化剂的用量,可以改善。0 V2 [5 J/ b  J& p, g
    你现在的问题 是在流水的树脂砂树脂残留量值过高,使树脂砂返硫临界值趋于在临界值附近。才在特征部位显现石墨形态返硫蠕灰铁化...。
      I# u0 ]0 d3 f, H, o问一句,这两个件,是否都是底注内浇道?2 h, |5 m, `/ }% [9 e( a

      [% d0 P/ n7 a) v; @$ D3 S3 j0 H, A: L: X4 k8 g/ ~. u5 ?0 O) J
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-2 11:35:08 | 显示全部楼层
    现在树脂用量1.0固化剂用量是树脂的40%-50%
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-2 11:36:37 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-7-2 11:10: Y. C8 k0 L9 Y& M# ]
    整改方案,耗时间。你现在的问题,根子是在树脂返硫这个原因上,但,绝大部分还是非云斑表面。天气热了,可 ...
    9 K0 [# a! P% k, c) c; h
    对。是底注的。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-2 11:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
    396717209 发表于 2020-7-2 11:36- r7 J# ^, W. Y$ K0 j% ?6 S
    对。是底注的。
    ! E. x- y  v) q. v) X
    把两个件的浇注系统发上来,尤其是内浇口的设置。
  • TA的每日心情
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-2 11:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
    396717209 发表于 2020-7-2 11:35# z' n$ N  Q$ D- B9 w
    现在树脂用量1.0固化剂用量是树脂的40%-50%

    & E' H5 Z9 f& w/ n) \7 i天气热,可以适当降一点
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    奋斗
    2022-11-7 16:48
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-17 11:41:45 | 显示全部楼层
    这个零件,下表面实际加工余量是多少?
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    2024-1-4 14:28
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-7-19 16:47:48 | 显示全部楼层
    我遇到过类似问题,加工面大面积灰铁斑块,就是石墨形态灰铁,别的地方是球铁,后来也不知道为什么好了,没有更换树脂的固化剂,用的是同一批旧砂混制的树脂砂,求真相
  • TA的每日心情
    无聊
    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-7-19 20:57:34 | 显示全部楼层
    3 d+ V/ ]4 q7 u" s3 j# k8 q
    混砂均匀性可能也是问题点。毕竟很多时候固化剂是过量的,部分地方少一点,强度也够了
    4 H. m( B5 B8 i( J1 x
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