TA的每日心情 | 开心 2024-1-5 09:19 |
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本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑
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https://www.sohu.com/a/294699231_659026
2 M2 U1 b6 j4 z: D' T感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
& X1 r0 e* y4 G+ B7 Y1 O, }" ^2019-02-14 09:13:42, F1 C2 U6 J3 r( [ M
作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知& o. F/ K# e) [$ o' `
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单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司' {- w7 g8 M7 o Z
) I/ n0 o! `9 w. f, V1 _来源:《金属加工(热加工)》杂志
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6 G! m. O; Y" R0 @/ K1.概述, P! _+ _3 ]" d
* i& {8 P6 o9 c; g+ Y8 {我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。6 Q( ^6 c# B8 j4 f; r
! a' V' V# L4 d( d0 c点击进入看图评论
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图1 原配料流程
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, c1 B8 @# Q0 I2 P" W2.改善前原状
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经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。% f) k5 I# D* W$ B$ D& O* O
+ w( u2 F! f j1 V' @6 j(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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6 B3 N8 p9 F: x2 y2 }3 x(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
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8 {$ m, v. E! r; [, n(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
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3.问题分析& s! a" M4 [6 X5 B1 Z8 A$ D8 g
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通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。: ^/ Y9 n* n2 K& }+ P3 T Q. T
, ?. ~# A% X7 N点击进入看图评论
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: x1 y- t5 S N+ t图 2' h7 y* b" T" {* e0 y1 @
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(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。& f& U7 a `, A1 _
# D* F/ P# O% p2 s) c相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。" K4 b+ y3 `" A
( L$ S& b1 y) n举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。: \% D, _. X& y4 A- O! Q
! g/ h1 _- l) n6 S员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。* e" V3 B; k3 k. l- H
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(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
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4.解决方案& B) \8 N& J$ e# M
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通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
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3 e9 B1 C, c1 N$ x1 p点击进入看图评论. a9 Y- F! u7 R* d( s, d8 G
3 c0 @+ a; w! p8 G- Z* n图3 合金配料系统( I; m& S8 A+ R5 O3 z
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将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。' H1 N9 a& @2 y4 V
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图 4* |1 Q0 z0 B$ c, x* }
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员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。" _' Q4 w4 ^. T
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图5 安灯防错系统
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( `, t' ~2 o' s1 m6 s5.执行方案并标准化- ~, u% d3 ~$ h- x8 W* [
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方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
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" ~# M3 E: O* D' u3 \" ]4 z& N4 {, V每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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6.效果展示
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(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。1 R9 Y2 H, o* @
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应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
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7 a; K0 i- K1 h; \ U z图6 Cr元素等过程能力分析) e, `1 s3 ?, L8 @ a
l3 i3 O' H- \( v& z8 m(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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$ U5 p, T: V* X9 h0 N点击进入看图评论
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5 l3 V8 k/ {) U; J(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
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合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
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图 74 h7 |1 e- \1 J. N9 K
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图 8# t" k. u. Z& I! V! _% G; d( ` ]
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(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。% O4 f2 T% [& }# d3 Q1 q
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$ |% R: D X4 ^' [* V图 9$ m/ t" F3 f% c& M8 ~9 {/ k6 i
0 l7 G0 i6 R3 `$ g% h7 ]3 @# v(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
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7.成果与收获2 C# h! w6 x1 v% ]' l$ M
* ^2 Y5 |# a! V( r通过改善获得以下成果:/ M8 @; o% O) @ m. l
* t0 ?9 `; l: A# E' |7 G(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。. Q! _% o# J6 X, [' y) H
# u4 \ m, p7 f) m3 }# M6 f3 F+ y(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。 c6 X7 f+ V/ [
/ }3 R) Y* _, \! T(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。 |
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