TA的每日心情 | 开心 2025-12-29 15:49 |
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签到天数: 382 天 连续签到: 1 天 [LV.9]以坛为家II
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发表于 2022-5-14 06:26:51
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1.概述5 s, `! B+ I2 `
% _+ \* g8 Q+ C8 R; L% f; Q我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。+ V8 b+ Y/ h) |! J. l0 }% X* n/ e
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# ^# `6 P0 ~8 H2 I3 T4 Q$ x图1 原配料流程" O( c8 }4 U, @/ c
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2.改善前原状5 {% N' x$ U+ P! O) ]/ d- m1 q
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经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
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(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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3 `5 |6 s+ A" v$ i: y! p7 ?% {4 e(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。7 H- x8 K! l% u; K
8 w# W9 V# P2 E; Q4 Q6 V(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。4 j# a5 S: \' Q) G3 V8 I& r1 t6 f
# A$ D0 K- }. F3 G1 l9 X3.问题分析1 L7 F0 Z/ w2 g" W6 ~# l) n
# ]# i3 h& H6 b ^- R. [0 S( w7 {通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。0 \5 \! `6 n+ N* A6 ?5 \% z. f5 v
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) c6 a1 i" I" P, j# V+ x6 B图 2
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) g- A* d% l. p' P3 v(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
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相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
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举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。6 }, p4 J. j E2 d& e/ b
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员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。" w. f3 F$ ?6 {1 z5 {
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(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。8 H$ j' \* _5 i- m
# t# _6 X+ b4 W3 O Y s: t; m4.解决方案
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$ m" L$ M' w! I9 ]通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。! H; f2 }$ c* B; W6 R9 y: b& J
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" d5 T* M9 n" K% p4 @! N图3 合金配料系统$ G9 Z* t2 v0 {* l0 {% G
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将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
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图 44 S! }/ j, }& t* o
4 o$ R" A' X. x+ n% U6 [员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
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图5 安灯防错系统! T* n$ B$ b% C
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5.执行方案并标准化' Q& P9 |. ~, D$ U) F% j8 p* B
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方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。" k( c( I. ]# w, o! q2 j
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每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。9 Y: N2 |# o# _% \ G V
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6.效果展示0 \6 d) b+ {- v
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(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。( W. y" `! M' Y. C
# F0 W# T& C \ y) N应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。& N- Y' B e# ?7 a# U# z( s- K
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图6 Cr元素等过程能力分析6 Z! ^7 H. c1 e. L! \
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(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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- ^: [/ X2 w/ i& H6 a! s(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).7 ]2 B( c( V/ e: j" Z$ s* m
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合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。" T& k7 A q# q8 u' Q# Y4 X" z5 _2 X% P
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图 8
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$ |1 A7 v5 ]4 u, s% Y- \ L(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。" b( a& K) f; R v
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图 9( x. R" F* Q) |4 R; B
& _. E; l, N x0 ~(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。7 K- K( _ j; _. i' x
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7.成果与收获
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$ `! X3 u* @9 q通过改善获得以下成果:+ H$ d' X8 k y' d1 D
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(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。: Q7 x7 ^9 S+ A
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(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。2 U, ?2 O( M( W( u1 A" g( y
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(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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