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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑
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    ) y- n* E3 }) t9 ]. u  c  `https://www.sohu.com/a/294699231_6590264 |: C2 D# U  `; x6 }  E8 n* Q( t/ B
    感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
    2 q, }. ^( `1 U) ~9 o' T7 T8 O8 K2019-02-14 09:13:42
    0 j9 `& Y3 O5 k/ H6 m9 P作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知
    & ~) y0 ^/ }1 e( d4 I* P' E* x- W3 X9 Y: E1 l) V; j( V
    单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司/ b$ e0 p1 B1 `% X1 p3 K
    + y/ j7 Q6 `, {- o' N- S
    来源:《金属加工(热加工)》杂志
    - C! ?& U4 s( Q9 C1 b9 T1 x* y/ P* p4 ?3 F# ]! O7 H
    1.概述
    5 @+ `9 o5 a  J- m& @9 g
    ' A8 D* C4 B# V& Y3 x) V我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。( {) J; j# F. ^8 p% y5 J# h7 \- J
    3 [4 [5 W! J+ H! a# Z1 r
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    " {" e2 S$ S8 z/ u' Q9 R$ [2 u" t" O. t, x  ?% u, s
    图1 原配料流程9 I5 u% c0 @. U. o+ E

    / m8 n$ R/ b, q; e0 x2.改善前原状' s: W+ C( v% I8 o
    ) K0 u! B1 m* G1 \9 X& ?( F" x
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    7 I  F  {2 r# w0 o' L! A$ ?8 t" a- q* Y! Q1 b+ m' J* W
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    , ~8 V9 ^  B; v: t/ z4 H$ {7 |0 n' w" }
    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
    4 q6 A+ k% C% \4 T) T5 j" W# E! x5 _$ j- p6 r) ?9 b
    (3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。" @/ t& k8 N  g9 x# Q
    / @7 ]! l5 K, v2 |0 X; p& v7 _3 `
    3.问题分析
    + J. E- I! B+ u! ~
    & ?$ V/ H3 c2 t1 {3 u( z. d通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
    1 v! B0 ?2 X+ r. w; }. [! m- O) R  Z- l5 S6 }9 K  i. v) e9 }4 E# S; }
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    ( j; a8 h3 a8 e: _/ j7 g* d
    图 2
    4 o( y! Q" `- w& q# j/ n' c) e& h6 u: [% r) c  v, G) z( ^
    (1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    ) Z* u+ s3 P7 p8 G# e
    8 W+ \8 T& h) f1 y% c1 \! ]7 h1 z相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。) O" J0 H$ `+ C& w

      X% [1 |) Y% n. P" W举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    " A8 k- r8 O( s# G4 c
    ( z( X+ f1 z: Z. a1 x# K# s1 O员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。% C  P, X6 p! n9 r

    ) x1 k  `$ m  h: t0 E' e$ f4 I(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。( g. j+ H5 T! o. c0 q, g
    / ?. e3 k9 U: p1 C5 J3 p
    4.解决方案
    5 X+ T( A- Z( T, W5 |! x. t! @# `) ^) @* ?/ h
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
    2 s# H9 a8 G) p' B# m$ [! Q# T) V' J3 m/ S4 [/ z+ [  ?
    点击进入看图评论1 P% n8 c4 ]5 l8 [& M

    , I3 V7 u' _# B图3 合金配料系统( |" G+ a6 e; J5 r

    : ~+ s+ V: L5 w9 m8 R将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。, D2 R! o  _$ G8 H3 I; F

    ( N. H' t4 W4 o' L7 D点击进入看图评论
    . n' z5 V( K8 j  e4 x+ ?( r% ~2 Z
    ' y2 \2 T+ k% j8 L; _$ r图 49 U# i: |. K- \% m

    % y+ I$ \& _  }5 S' x* W员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
    , @% g, H! r( |6 W/ ?9 X+ T/ @
    - o& H3 V% _+ I4 P/ H6 c) M: v6 h点击进入看图评论* @2 W+ c. R4 i
    ; z* U" E# L2 g9 A: D
    图5 安灯防错系统. S  j4 G" K4 h( ^- _' N( k* }
    9 A+ T* a3 O) f
    5.执行方案并标准化0 n+ C$ }4 \. q% M! c& Z( S

    & G$ Z& B5 {/ P' p3 ~, x9 s方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。# e3 K) c5 @) @' g1 B8 S0 w  j
    * c  G# u, P# Z  ^/ J& ]( P
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    ; k' S# Q" Q' y% L& @" k) r7 T1 b; V' f1 b! O, {
    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。7 H! `) ]( Q. ]: `
    2 ]7 ]6 U2 l1 X/ [
    6.效果展示, @( Y; U; K! p2 Q( e7 W- m

    % [. Y% p7 v4 z  C  [0 J! Y5 I(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
    6 F8 w# d0 F3 n
    ; A* m; u2 o, @/ u! P& n应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
    4 g) D4 z6 V" y* w( K7 x* r( u, c  B' v
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    4 a9 m- Y5 Z5 x2 _" z
    # G  f  |- z6 J: T# b6 M- \(a)
      i, E: }. B8 z6 Y
    9 E$ ?6 s0 B; [! `6 ~点击进入看图评论1 g4 t5 J& D% |' S7 ?# I
    # p& s' E" b/ D
    (b)  ~- W% o9 m3 {! y! j. \. w9 f

    8 c5 g" O9 B0 ]- f6 `2 Q, T: Z点击进入看图评论$ \8 ?8 n8 P: Y! k
    % D0 W1 J9 }4 s8 }
    (c)  R% G1 K( F& p+ f  l* r

    ! Q8 Y3 j+ O2 J图6 Cr元素等过程能力分析
    0 n! B" ?! v( y- O) A$ t# Q  }! J; i' r7 O
    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。4 P8 O& j7 ]& R& x  q

    4 R0 P2 S6 A: W. y点击进入看图评论
    + t( d4 b* p" p7 v: |3 A% y* F! G
      d: @' r" g7 K' m% u$ w. Q(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).% I7 P) |1 m% i

    - q$ K: J, k5 y' @/ ~& X 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。1 m4 g6 A3 B9 E' X  Q# n. _$ W

    ! h( G( N, p) S( r3 X点击进入看图评论) I( C- T1 n& G

    ; _- h7 j6 P( [( a图 7) J4 `0 D6 @! d  L3 g
    0 l. K" R. b. l
    点击进入看图评论
    : f. N& q( f: [; V3 m5 V+ _. B5 S+ t9 F. m
    图 8+ ^; J+ C! j* q) }# b/ B
    ) s: k9 r5 S; M# m% |: W
    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    ) y4 s5 W* L$ A% b+ b1 x( e" j+ b9 g( C% \5 z0 Q6 T$ S
    点击进入看图评论! m8 K" a2 x: B! a$ h( }6 J% ?

    8 _1 L( j* w9 a; H图 9
    ' s: n/ N! D. M9 u! d
    : L# `. C5 T  B(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    ! Z$ z1 _, Q0 F2 h, N, d; O2 o) l" v3 ]$ d: z+ O  y# Y
    7.成果与收获) c* ]) j3 x2 z& z# S+ F
    " _9 `7 ?" ^& @/ Z
    通过改善获得以下成果:
    # A; B# }, R: y
    ( W7 n% O/ r8 c  i5 |% S$ x(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。3 T$ v  h, k. _& ^# _+ h; s

    ' X- _2 Y) t& T1 Z1 l) U(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
    6 H$ c. k1 M( H- a. d& `# g& C0 n* B5 G# [8 m
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    开心
    2024-1-5 09:19
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    2025-12-29 15:49
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述5 s, `! B+ I2 `

    % _+ \* g8 Q+ C8 R; L% f; Q我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。+ V8 b+ Y/ h) |! J. l0 }% X* n/ e

    . f9 g2 }  V( S4 r A1.jpg : |+ a1 W% }0 R

    # ^# `6 P0 ~8 H2 I3 T4 Q$ x图1 原配料流程" O( c8 }4 U, @/ c
    ( E( R* {/ l2 p. j4 s5 k9 H5 h
    2.改善前原状5 {% N' x$ U+ P! O) ]/ d- m1 q
    ) e- T, r8 T* S1 g' P! v! K: l
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    ) k: @$ N5 Z0 `- y) l# }5 b. c" h) O6 U: ~1 ]  T2 F! d
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    - N. `' S/ k3 s9 D
    3 `5 |6 s+ A" v$ i: y! p7 ?% {4 e(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。7 H- x8 K! l% u; K

    8 w# W9 V# P2 E; Q4 Q6 V(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。4 j# a5 S: \' Q) G3 V8 I& r1 t6 f

    # A$ D0 K- }. F3 G1 l9 X3.问题分析1 L7 F0 Z/ w2 g" W6 ~# l) n

    # ]# i3 h& H6 b  ^- R. [0 S( w7 {通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。0 \5 \! `6 n+ N* A6 ?5 \% z. f5 v
    2 y; A5 V$ |" X
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    A2.jpg
    ) c6 a1 i" I" P, j# V+ x6 B图 2
    7 L' J; p0 l3 E+ R. A. @2 K/ |
    ) g- A* d% l. p' P3 v(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    6 |; s5 S# j9 U* V. o# r6 o, v7 c+ Q+ I8 T" m9 {5 i% p" ]& Y
    相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    3 Q/ I' R* e' g/ Z& u3 P- R4 M- c4 g" i5 V) l& f7 b
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。6 }, p4 J. j  E2 d& e/ b
    7 x9 z% z+ ~) m' ~& |+ }; A6 r! L. I
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。" w. f3 F$ ?6 {1 z5 {
    ) T4 x  X" y( I9 B* l
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。8 H$ j' \* _5 i- m

    # t# _6 X+ b4 W3 O  Y  s: t; m4.解决方案
    " {. h& Z* V$ |+ B& l& E# u0 [, F
    $ m" L$ M' w! I9 ]通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。! H; f2 }$ c* B; W6 R9 y: b& J

    * Y( ], |9 C& e- g! H( ]
    $ s0 T9 g2 l1 Y  {/ E A3.jpg
    " d5 T* M9 n" K% p4 @! N图3 合金配料系统$ G9 Z* t2 v0 {* l0 {% G
    / s* [& Z1 e# W$ ^* k
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
    % v) S) ~0 B0 o# K
    . c2 K8 P7 p" p5 J1 g  F1 Y" I# i5 x% s4 ~" O* K7 f
    A4.jpg 0 _+ g) `) E- [2 z
    图 44 S! }/ j, }& t* o

    4 o$ R" A' X. x+ n% U6 [员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
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    1 O1 _  t, z# S6 t5 w* H) O4 c3 c3 l# B: Q! G1 O. X
    A5.jpg ! [9 f( g( r7 I+ j2 Z5 G8 S7 \
    图5 安灯防错系统! T* n$ B$ b% C
    " e* d/ n, y" O7 {* t+ f# Y
    5.执行方案并标准化' Q& P9 |. ~, D$ U) F% j8 p* B
    9 Z8 c" Y7 ?. P8 `
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。" k( c( I. ]# w, o! q2 j
    + W; ]* e* c+ ~' m8 o# R
    A6.jpg
    3 g6 a! ]+ a0 N5 S) l4 Z4 N) k: ]
    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。9 Y: N2 |# o# _% \  G  V
    1 z* r6 o6 u# O5 z4 O
    6.效果展示0 \6 d) b+ {- v
    ' h( Z/ _. U8 x) Q
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。( W. y" `! M' Y. C

    # F0 W# T& C  \  y) N应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。& N- Y' B  e# ?7 a# U# z( s- K

      d/ {, p( g; c% ^ A7.jpg
    # F: e  e1 O! b, X8 H+ }
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    : w, u. n( Q% z1 s0 U6 |
    A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析6 Z! ^7 H. c1 e. L! \
    7 {6 r- A' ]- t5 Q0 I
    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
    $ b3 ?% B1 r& T, i3 a, k" s) D' t. @7 j1 _
    % C. O' C, C* g3 w A11.jpg & T; ^1 c. p* s+ u3 u" z8 t; A# y  t

    - ^: [/ X2 w/ i& H6 a! s(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).7 ]2 B( c( V/ e: j" Z$ s* m
    % E% O. Z$ e# s  k9 |
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。" T& k7 A  q# q8 u' Q# Y4 X" z5 _2 X% P

    : L# \; J3 o1 U% e, M4 A/ n8 \/ O. k. o, x9 y& C% h/ E0 ~& X

    + n$ s4 j% Y$ }% g- M$ I图 7 2 [8 w* K5 {: g: A

    9 u+ r: d# V2 f0 v# W# A7 n( |1 H* f) w% q8 Q8 v! K9 S
    A12.jpg % s- H  G+ O$ l- b  P
    图 8
    3 g  L' {8 ?* F, N
    $ |1 A7 v5 ]4 u, s% Y- \  L(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。" b( a& K) f; R  v
    % V+ b' V( J) B  ]2 z

    3 u/ E5 r" N# s7 X8 | A13.jpg ; D% n! Z+ P8 q0 t9 D. v
    图 9( x. R" F* Q) |4 R; B

    & _. E; l, N  x0 ~(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。7 K- K( _  j; _. i' x
    1 K4 u$ }0 M2 x' f
    7.成果与收获
    ' c" o8 M, ~: d  ?( O5 K/ V
    $ `! X3 u* @9 q通过改善获得以下成果:+ H$ d' X8 k  y' d1 D
    % ?. R% [* ^: \; P% c# U% M, k' L
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。: Q7 x7 ^9 S+ A
    , d7 b( A4 h# l  h! H  C1 J
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。2 U, ?2 O( M( W( u1 A" g( y
    6 r1 g: e0 Y% ]( ^; E- Y9 x3 `
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    4 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:26/ r. J6 @# G+ s3 u( e' C/ d
    1.概述
    ) i1 k/ P' Z( a! ^9 ~# Z; `
    5 i" p5 y7 x8 c( h+ u4 v- M我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...
    4 j2 [' u. [& I, g- O( f- a7 B
    感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    5 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    2022-6-15 11:45
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。+ ~# H. R+ _% \
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