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[交流] 如何解决中频感应电炉熔炼铁液的不良特性?

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-10-2 12:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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          如何解决中频感应电炉熔炼铁液的不良特性?
    $ l4 t% N! h+ z. R  W
    9 U9 x+ {: [2 Y8 o* m- {
    1、中频感应电炉铁液不良特性
    0 D, l0 p- t( u' c3 m- a
    1 v2 I# T3 M! g  (1)电炉铁液晶核数量少,过冷度大,发生白口倾向大。

    7 d. H0 ?; l! O& r0 F
    $ b0 `  M7 o6 ~6 }  p0 G, G  (2)同样的化学成分下,收缩倾向大,流动性差。
    * R: h: e7 a  B9 V3 K6 L4 T
    0 f+ v  s( v0 R/ [6 p
      (3)石墨形态不稳定,A型石墨少,D型、E型石墨多,珠光体含量少。
    , \; p% e. }# Q3 h3 t& p
    ! Z( ?5 ~% ~8 D; S0 p5 x
      (4)孕育效果差,衰退速度快。
    : L8 t1 v4 M4 {

    / x* R+ W$ I# W9 P7 a1 p  V  (5)铸件内应力大,裂纹倾向大。
      o, K8 S8 {; q" h
    ( k6 v- o0 |( u# b* R) [
    2、原因分析

    9 h( w! }( m  l+ s" K9 R5 g3 H8 W6 G
        “硫化物核心理论”认为:铁液含硫量低时,白口深度较大,随着含硫量的增加,白口深度逐渐减小,达到一个最小值,此时wS为0.05%~0.06%。然后,随着含硫量的增加白口深度增加。也有资料认为“低硫时共晶团数少,成核度很小,随着硫量的增加,共晶团数急剧增加,当wS达到0.05%以上后,共晶团数增加趋向减缓。”所以电炉铁液含硫量低是问题所在。冲天炉熔炼过程中由于焦炭中硫的影响,铁液增硫;而电炉没有增硫源,所以不会增硫,且硫与其他元素极易形成化合物,浮于铁液表面,与渣子一起被清理,在电炉高温保温时更为明显。
    ! }0 G" n/ O5 s0 U( c) A  a) y; c) j( n  P$ |$ p* O4 U1 @) U
    3、改善不良特性的措施
      ^9 `& ?( Q* ?, J
    : M5 z: h6 \* I
      (1)原材料的选用
    * M6 Y8 X; C! {7 M& v  [+ m( t  @

    1 I3 V3 n- ?, I3 q, `    ①原生铁要选用规模大、高炉容量大、铁矿石质量好以及来源稳定的厂家,这样能保证生铁的成分稳定,有害元素少。! A: S+ @* V( M8 x4 b" B
    5 c) v5 y" o  |
        ②禁止使用锈蚀严重的废钢,并且在使用前废钢和回炉铁必须经过抛丸处理。) E3 j- S0 ?. N2 r$ N

    : Q$ z1 X* I1 y. A& O7 w    ③增碳剂要经过高温石墨化,否则增碳剂吸收率低,吸收温度高,而且还会造成铁液碳的不均匀。8 C. `3 l5 b+ J( X7 m) Q4 R* |" }
    7 w' Z# M" Z9 g: Y7 w
      (2)化学成分的选择  

    $ D4 [* ]/ a( M" ~/ ?' `6 K7 n& l2 i8 w9 E% T/ k
        ①CE含量要略高于冲天炉。

    - ]. d! w- q1 X$ j2 @& f' k
    / O: t! T( s6 v! c% M  B" K- Z! [    ②以HT300普通机床床身为例:wC=3.0%~3.05%,wSi=1.45%~1.55%,wMn=1.0%~1.1%,wP≤0.1%,wS=0.05%~0.08%。

    1 _0 K) R. B& u& K3 }
    ; G$ P5 x- |* `& S2 f* Y  (3)工艺创新措施  
    % a& z2 W" \; Y

    6 _" E: _9 N. s" L    ① 为改善铁液在高温保温时间长而产生的不利影响,工艺改变,强调“快熔快出”原则。铁液在炉内成分调整,升温后尽快出炉。保温时间不得超过10min。出炉后迅速浇注,最大限度地缩短铁液在炉内、包内的保温时间。
    / c, ~8 @6 c9 z% W+ H* \" c& M. K( ?- T
        ② 为改善石墨形态不稳定,出现D型、E型石墨的不利影响,我们使用了FeSi75Ba长效孕育剂,延长了孕育有效时间,抑制了异形石墨的产生。石墨形态、珠光体含量都有了很好的改善。但也要注意终硅量的控制,如果终硅量过高,珠光体含量极易降低,一般孕育量为0.3%~0.6%。; s: g& U! Q. A" p0 [/ h) f

    4 i1 C# g6 z+ [2 F& b    ③ 为消除含硫量低造成的不良影响,使用增硫剂来提高含硫量。使铁液中的wS由0.03%增加到0.05%~0.08%,以增加形核数量。石墨形态、珠光体含量有明显改善,孕育效果明显。; k3 ~; U4 @2 Y/ f# e; h1 v
    4 D& M5 K: L2 P3 j. |9 m* S$ h# K" x
        ④ 对铁液进行合金化处理,一般选用合金元素Cr、Sb、Cu、Sn。
      Y) ]. J, Q  E) }  j- W. Q

    + H2 a0 P! M; b$ ]    Cr 是强的碳化物稳定元素,稳定渗碳体,因此能提高铸件的硬度、耐磨性,加入量0.2%~0.4%。
    ; s  Y# B( x. L9 @4 w' Q$ k
    ; |% Y( M; H' V0 Q) O" E/ T
        Sb是强烈促进珠光体元素,但没有细化晶粒和组织的作用,并且增加抽缩性,加入量0.02%~0.04%。
    ' i3 n0 y! u) v, b
    0 c8 r) E$ `: Y
        Cu是比较温和的促进珠光体的元素,在使用中副作用小,因此比较常用,加入量0.3%~0.5%。2 K2 o) k, G' j0 P$ ?8 n

    6 S( c4 r6 y$ ]* ~9 k/ `    Sn是强的碳化物促进元素,增加碳化物,消除铁素体,可以提高力学性能和耐磨性,加入量0.03%~0.05%。
    4 x6 s) y, Z3 }: E+ G
    * T* _( r: u- I. B2 m+ y
        (1)电炉生产合格的铸件,原材料一定要成分稳定,无锈蚀。
    1 `; }; Z/ o" z, ]+ O
    % Y' \  e9 c8 d1 d    (2)使用增硫剂,严格控制含硫量。
    $ Q: u% y( l7 g5 P
    ; i$ D6 {5 ~4 o& D, a
        (3)坚持“快熔快出”原则,控制铁液在炉中的高温保温时间。
    / }% p6 P+ F3 ^5 V4 z
    " N  Y" \+ a7 h2 N% r6 u7 }
        (4)使用长效孕育剂,提高孕育量。

    + O9 x0 A7 Z  s4 i7 R: |  F' Y7 _9 Z1 I
    (来源:互联网,稍加整理)
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-10-3 09:20:47 | 显示全部楼层
    虽然看不懂,但是也看完了,要学习学习!: F$ `  G" I4 v) m7 l
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-10-3 17:27:59 | 显示全部楼层
    就目前的情况来说,太小的高炉恐怕活不下来了,除非买的是蒙古炉什么的,非正规企业出来的生铁。
    ; r+ Z: E. r0 _4 R  T# C用中频炉,很大一个问题就是保温时间太长,浇注速度跟不上
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2022-10-4 08:38:15 | 显示全部楼层
    xcxso 发表于 2022-10-3 17:27
    * ?3 C+ Z! a9 t5 Q就目前的情况来说,太小的高炉恐怕活不下来了,除非买的是蒙古炉什么的,非正规企业出来的生铁。
    6 R1 q: f  d) S- N4 E2 l/ r: `用中频炉 ...
    ) E* c  P& G- b+ q/ i' `* ]
    不是恐怕,而是本身就属于淘汰!
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-10-5 17:14:57 | 显示全部楼层
    探讨坚持“快熔快出”问题:这是国外常规和推荐的做法,但我们几个单位都必须精炼10-20分钟才行,快熔快出品质系数就是低,为了提高效率,做过多方尝试都不行;这里差异一直不太清楚,只是怀疑国内外材料纯净度不同造成;
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-10-5 21:11:28 | 显示全部楼层
    呼啸 发表于 2022-10-5 17:14
    % n" }  n. p' S, J7 i; h7 n探讨坚持“快熔快出”问题:这是国外常规和推荐的做法,但我们几个单位都必须精炼10-20分钟才行,快熔快出 ...
    . q6 v  S/ S3 a' _3 P* c' F7 g6 k
    原材料干净,回炉料经过处理,使用预处理剂,孕育剂成分优化,微合金强化
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2022-10-5 22:59:17 | 显示全部楼层
    山巅牧羊人 发表于 2022-10-5 21:11
    / @0 @6 w) q) j2 f8 \1 e; _& v原材料干净,回炉料经过处理,使用预处理剂,孕育剂成分优化,微合金强化 ...

    0 r5 A6 k1 k/ E: e  Q国外老早就使用预处理工艺了,老外很注重铁水的冶金质量,出炉前必须要测铁水的过冷度~
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