TA的每日心情 | 奋斗 2024-6-17 12:36 |
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客户背景
% B7 `7 b" j3 S( J# A 河南某知名铸件厂为了应对国内外钼铁和镍等合金价格不断上涨,传统工艺生产高牌号的成本越来越高的挑战,通过添加廉价的氮元素,以减少甚至取消钼铁和镍等合金的用量,降低生产成本,提高经济效益。在其新开发的高氮HT300灰铸铁生产过程中,存在系列性能和质量问题。- I4 ~+ v$ h& L) D3 _1 r
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现场需求# G& Y, s5 `; G' W1 x# t
1、灰铸铁孕育不良
" F, d3 A5 C$ w% u0 d! y T+ T2、灰铸铁强度不稳定,低于标准值。- t- q4 ~. m/ \) e5 z: q2 N
3、有裂隙状的氮气孔。
+ j" i3 W: `9 Q4 M1 A4、氮合金收得率低,在20%左右。
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解决方案
) ?) E5 ~2 \/ z+ q1、通过成分分析,铸件氧含量在20-50ppm,且批次间差异较大,金相图中石墨形核质点和氧化夹杂物较多。氧含量过高导致孕育不良,强度不稳定且不合格,分析其熔炼配方,是增氮添加剂中氧含量过高及不稳定导致。通过添加低氧的氮化锰解决此问题。* w: N4 r7 J* U8 `, C: |
2、采用自动加高氮高一致性的氮化锰包芯线,减少增氮添加剂的添加量,提高合金收得率,精确加氮,控制氮气孔。
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2 f# }& k9 h5 P8 y& H# q项目效果
5 G6 j8 j. B7 P5 f# J: p$ m. ?1 A1、灰铸铁孕育良好。& _2 [: |, A' ^ o& ` @
2、灰铸铁强度稳定,达到标准值。
$ s1 {( K' m: P* D/ }( c- S3、无氮气孔产生。3 T X. F: X' E+ x9 p/ r
4、合金收得率提高到70%左右,节约了生产成本。
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