TA的每日心情 | 奋斗 2024-6-17 12:36 |
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客户背景
8 J! P* F3 A- j; j+ Z 河南某知名铸件厂为了应对国内外钼铁和镍等合金价格不断上涨,传统工艺生产高牌号的成本越来越高的挑战,通过添加廉价的氮元素,以减少甚至取消钼铁和镍等合金的用量,降低生产成本,提高经济效益。在其新开发的高氮HT300灰铸铁生产过程中,存在系列性能和质量问题。
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1 Y9 f* x* K" L9 u8 F/ s: p6 F现场需求
0 C5 w' L' |. k1 J1、灰铸铁孕育不良9 S# ~+ J! _2 V1 g8 s) K2 M) t! I
2、灰铸铁强度不稳定,低于标准值。3 U6 b5 O" \" J# H, k5 R1 ^0 b
3、有裂隙状的氮气孔。3 \* x, J# [+ y- N- k, K
4、氮合金收得率低,在20%左右。9 M% R7 [8 ]/ ^
$ U f2 ^0 G+ ~解决方案2 j: \ I2 M: j& o3 u; m
1、通过成分分析,铸件氧含量在20-50ppm,且批次间差异较大,金相图中石墨形核质点和氧化夹杂物较多。氧含量过高导致孕育不良,强度不稳定且不合格,分析其熔炼配方,是增氮添加剂中氧含量过高及不稳定导致。通过添加低氧的氮化锰解决此问题。! O' b% T6 K" @7 ?( z
2、采用自动加高氮高一致性的氮化锰包芯线,减少增氮添加剂的添加量,提高合金收得率,精确加氮,控制氮气孔。- m2 {3 [3 d2 k* C
9 o c6 N/ T4 m( h9 ?8 c& u项目效果# g* q# |" u$ |& z& _! T; ~5 J
1、灰铸铁孕育良好。! B1 @. q4 D) L0 Q% K" K* a2 u3 U
2、灰铸铁强度稳定,达到标准值。
) z5 j$ ]6 u4 Y3 t. A3、无氮气孔产生。6 h. u* R# I- x! i1 ]
4、合金收得率提高到70%左右,节约了生产成本。
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