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[交流] 耐热不锈钢铸造解决方案

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    2024-6-17 12:36
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    发表于 2024-4-18 09:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    客户背景6 z' s3 I5 Q8 m
        国内某央企铸造公司为了降低发动机涡轮盖的生产成本,寄希望于通过开发低镍合氨耐热钢代替原来的高镍耐热钢,达到降低原材料成本以压缩整体成本的目的,在开发该系列新成分的耐热钢涡轮盖过程中,遇到一些质量问题。
    - H; C1 X# o: F- O: |
    2 n+ ^- g2 ~  g1 |5 H9 X现场需求
    0 m- Z3 R) ]* \) a1、铸件侧面产生氮气孔。
    : u$ D3 p! R" Z+ U  p3 G2、加入增氮添加剂后,钢液剧烈沸腾。
    ! d7 R  e& W& E$ y9 [2 `, f8 Q8 ~  m3、增铬、增氮合金杂质含量高,氮化合金收得率低且不稳定.
    6 r) m/ n/ [, v2 a; M& t8 g8 `  G8 d$ d* p# P4 c
    解决方案/ ~6 j* M9 i3 ~
    1、通过相应措施加快浇铸后冷却速率,同时增加排气措施,减少氮气孔的产生。; }% x6 @+ s9 C  u
    2、采用微碳铬铁调节钢液铬成分;
    $ L' ?! |( s$ C: G' P3、采用高纯、高氮氮化锰包芯线增氮,取代含硅、含氧不规则块状氮化铬铁。
    ( q$ }8 k- d2 W& X( S3、采用自动化设备自动加氮合金包芯线。
    2 m" H2 g7 M9 ]' f4 E  J0 p) w; A4 ^& U& r% M1 z
    项目效果. T3 N/ f8 u: _3 s. v& \4 q
    1、铸件经过快速冷却过程后,氮气孔不再产生;; Z0 i* F5 U  I7 |0 F) ?
    2、微碳铬铁调铬过程中几乎没有带入杂质;. n- s1 u5 c1 g$ a3 z
    2、高纯氮化锰几乎不含硅、氧扽杂质,均匀喂线增氮过程中沸腾现象得到有效解决。
    $ ?3 K5 y0 z: V; x/ w- }2 ?4、增铬、增氮合金收得率远高于通过原有方案,合金成本相较降低15%。& p: M2 `. ?3 `; K
    5、新型含氮节镍型耐热钢材质的发动机涡轮盖实现量产,铸件成本降低35%。
    / b+ c8 }# r0 ^2 c9 m
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     楼主| 发表于 2024-4-18 09:39:44 | 显示全部楼层
    高氮含量+高一致性+低氧含量
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