纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


楼主: 铸造小白菜

[求助] 刹车盘孔洞缺陷各位大佬帮忙答疑解惑

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-26 17:10
  • 签到天数: 183 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-7-14 15:29:43 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-8 08:56$ z! B  ?  b* c& r: j
    查过了 正常
    - E) G4 Y$ d. w; t5 o/ q
    搞定了吗
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-26 17:10
  • 签到天数: 183 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-7-14 15:31:23 | 显示全部楼层
    slx3055 发表于 2024-6-14 10:03# r4 J% M8 }  O3 B! l; ^
    应该是一样的,我们的也是都在内圆,后面为了排除挤砂等原因,我把模具上的芯头间隙也加大了点,就是后处 ...

    3 f2 U7 w. w7 |% `问题解决了吗
  • TA的每日心情

    2025-9-23 15:33
  • 签到天数: 147 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-12-30 15:30:56 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-14 10:14: i1 N% F1 |4 h+ B9 d/ t
    我看您发上来的 缺陷在内环,好像一个盘上分布2-3处,    我们位置都是固定在两股水交汇处,就一处,  那 ...
    # p* e" v# Z5 y" [- Y& f
    就是工艺补贴吧
  • TA的每日心情
    开心
    2026-1-29 14:24
  • 签到天数: 108 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2024-12-31 14:30:03 | 显示全部楼层
    希望楼主能够把结果给出来分享一下。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-1-19 14:05
  • 签到天数: 73 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-2-18 20:56:15 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-5 16:07. b, h+ ]7 q0 e7 a9 T  s0 @
    老前辈, 我个人认为是气(判断依据下面这个图,缺陷形态象,里面晶枝状带石墨膜另外检测出来有O含量,不 ...
    - W" Y& N7 c  D
    请问哪里能做这种电镜扫描?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-11 15:17
  • 签到天数: 111 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2026-1-10 13:31:37 | 显示全部楼层
    贵州冯应 发表于 2024-7-14 15:29
    . f1 W5 }. @: |1 @搞定了吗

    $ d% w( D5 G7 w* v8 `% t一直无解
  • TA的每日心情
    开心
    2026-2-14 07:49
  • 签到天数: 26 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2026-1-14 08:17:44 | 显示全部楼层
    气隔,再加一个进水口吧
  • TA的每日心情
    开心
    10 小时前
  • 签到天数: 3719 天

    连续签到: 7 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2026-1-14 20:08:07 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2026-1-10 13:31
    " h0 ^6 E* l) Q4 Z% X一直无解

    * @! {- ]- a1 ]: v) p; d5 [. u这么长时间了,问题居然还没有解决啊?!' @6 W( N3 U3 q- c' a
    2 U4 \* G1 `7 x( {
    有没有尝试在出问题出做个溢流出气?适当提高点浇注温度?
  • TA的每日心情
    开心
    22 小时前
  • 签到天数: 1112 天

    连续签到: 2 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2026-1-15 15:23:23 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2024-6-5 16:226 S2 \, ~* L' u& X6 ^* x6 B( O
    有做过试验 首浇3箱 末浇3箱 挑了几炉出来,  这种缺陷高低温都会有产生比例差不多, 但是那些最后浇铸 ...

    3 [2 G1 l( J5 k从你介绍的情况来看,位于毛坯上平面的表皮内,个人估计还是气孔,而且很可能是砂芯发气导致的局部气孔。以下几点供参考:
    2 p  p$ j3 b; `1 v8 t) r; R1、查喷丸后的毛坯是否能查看到这种缺陷,初步判断是什么类型的孔隙类缺陷,找到有这种缺陷轴向剖开看看有多深,最好慢慢锯开,再查看孔隙是什么颜色和光洁度等,加上已经显微镜看过了,这个时候基本就能确定是气孔、砂孔还是渣孔还是渣气孔还是缩孔缩松了,应该不是缩孔缩松!
    " `6 K, x; c, r( S0 g( V2、查砂芯该部位的上下两面或其附近是否有异常(包括砂芯的大圆柱面),包括但不限于颜色(老还是嫩)、是否有异常多砂芯、砂芯是否紧实光滑等等,再追查砂芯模具对应部位,以排除该处是否发气量过大的嫌疑。
    ! D4 \# b4 i7 M" `' [" @3、查浇注系统以及排气系统以及砂型模具是否有变化,没动过模具,不代表模具不会变化,且模具也可能存在适应性不强的情况,有时候模具微小的变化经常导致大比例的异常报废。加上此处属于汇流区,卷气、聚渣的可能性较高,如果浇注系统尤其是排气系统发生了小变化,不排除此处发生异常!8 d0 Z% E: e% [% ?" z
    4、此处应该处于整个模型中水温较低的部位,如果水温较高,相对来说导致砂芯发气速度会快,发气量也会大,但水温高也可能气体易于溢出,如果气量过猛过大,气体可能就逃逸不清,产生这种缺陷;如果水温低,相对来说砂芯发气速度会慢,发气量也会小,相对来说留给气体逃逸的时间会减少,有可能会产生这种情况,但如果水温很低,因为铁水形成固态膜的时间变短,可能气体来不及进入铁水就不会产生这种缺陷,气体也有可能进入了铁水但被固定在了加工面以下的部位,机加后不会显现。为解决砂芯发气导致气孔而报废大的问题,我曾经在大批量生产中压低浇温,结果气孔报废率急剧降低!后来彻底解决还是通过加强排气搞定的!
    ( |7 \- L; \6 U5、另外,不知道你们浇口杯是否放过滤网,就实践来看,有过滤网要好得多!
    + d5 }! N! t" ?
  • TA的每日心情
    开心
    10 小时前
  • 签到天数: 3719 天

    连续签到: 7 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2026-1-15 21:46:31 | 显示全部楼层
    dz93 发表于 2026-1-15 15:23, X( r* }2 M/ L  V+ I+ |
    从你介绍的情况来看,位于毛坯上平面的表皮内,个人估计还是气孔,而且很可能是砂芯发气导致的局部气孔。 ...
    ; E( _  d6 a' \; \: Y
    回复得很全面,这么长时间过去了,想必也应该解决,或得到改善了,坐等分享改善经验~
  • TA的每日心情
    开心
    22 小时前
  • 签到天数: 1112 天

    连续签到: 2 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2026-1-16 10:56:55 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2026-1-15 21:46/ c2 z' M# I0 T$ a7 H% q
    回复得很全面,这么长时间过去了,想必也应该解决,或得到改善了,坐等分享改善经验~ ...

    5 J# F9 a# x% ~- A0 O  e只是想到了自己开始搞铸造时,吃了太多苦,尤其是请教提供毛坯的原供应商被人一句“我为什么要告诉你啊?!”怼得很尴尬,只能说“谢谢,那我再请教别人看看”,因对方以前提供的毛坯被抽查到石墨开花,他要求代用,但还是被我退货了!
    3 t1 z  j5 j+ D4 Z/ X, D    所以,看到这帖子就忍不住多啰嗦了几句
  • TA的每日心情
    开心
    10 小时前
  • 签到天数: 3719 天

    连续签到: 7 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2026-1-16 23:10:00 | 显示全部楼层
    dz93 发表于 2026-1-16 10:56
    8 U0 c3 [, R5 b+ {  G" f# i只是想到了自己开始搞铸造时,吃了太多苦,尤其是请教提供毛坯的原供应商被人一句“我为什么要告诉你啊? ...
    3 y& \# J* K# s0 a
    本来这个社会就是丰富多彩的,形形色色的什么人都有,应该将也是属于正常现象。% ~" u4 g/ _) q' P1 @

    5 f8 c  i' a0 y* _: B请问,你们是做什么产品的?什么工艺?
  • TA的每日心情
    开心
    22 小时前
  • 签到天数: 1112 天

    连续签到: 2 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2026-1-17 07:57:24 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2026-1-16 23:10
    . X  l( [/ _% V$ I# p3 R- p5 R本来这个社会就是丰富多彩的,形形色色的什么人都有,应该将也是属于正常现象。
    . ^# }1 c. U  Z3 P# g9 x: N1 i) [& H2 W1 A+ ?
    请问,你们是做什么产品 ...
    0 O- `; ?9 e, u
    陈工您贵人多忘事哈,俺在微信中向您汇报过的噻 ,再汇报一遍哈:粘土砂垂直线,热芯,主要做些发动机里面的零部件,基本是球铁,外加一些乱七八糟的杂件,就一个夜班班次。6 \+ e' i! V/ U  z( v5 h1 V: U% j
    汽车前后制动盘、支架等等都做过好几年的,比较熟悉,汽车铸件内卷太严重了,就放弃了。正好这两天暂停了,浏览网站想再学点东西的,发现这帖子了就顺口说了两句。如夜班开炉就得跟班,就懒得出头了
  • TA的每日心情
    开心
    10 小时前
  • 签到天数: 3719 天

    连续签到: 7 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2026-1-17 08:13:59 | 显示全部楼层
    dz93 发表于 2026-1-17 07:57
    4 {: _8 G$ _* W. ?; x# G  W陈工您贵人多忘事哈,俺在微信中向您汇报过的噻 ,再汇报一遍哈:粘土砂垂直线,热芯,主要做些发动 ...

    * ]# ~; R. `" b0 q/ B2 [9 K您好!主要是没有对上号,这么一讲,我已经有印象了,蠕铁没做?
  • TA的每日心情
    开心
    22 小时前
  • 签到天数: 1112 天

    连续签到: 2 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2026-1-17 13:13:24 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2026-1-17 08:132 a) a, b9 n6 Q; H3 n9 g3 r; X
    您好!主要是没有对上号,这么一讲,我已经有印象了,蠕铁没做?
    : ^7 ^, B( a% r( w+ Z
    没做蠕铁,不像您是全面的大拿,我对蠕铁没任何实战经验,大学锻压专业,毕业后搞发动机和空调压缩机开发十来年,再转到加工工艺,然后又介入铸造,且仅在球铁、灰铁以及激冷铸铁上才积累了10多年的经验,而切身的感受是铸造是个无底洞,越钻感觉好像越糊涂,惭愧!
  • TA的每日心情
    开心
    10 小时前
  • 签到天数: 3719 天

    连续签到: 7 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2026-1-17 21:58:44 | 显示全部楼层
    dz93 发表于 2026-1-17 13:13
    1 O9 y+ z; h: W; K7 Q1 o( A没做蠕铁,不像您是全面的大拿,我对蠕铁没任何实战经验,大学锻压专业,毕业后搞发动机和空调压缩机开发 ...
    8 C1 `3 I) y, y
    你说的很对,铸造就是一门“活到老,学到老”的学问,且,越做胆子越小~
  • TA的每日心情
    开心
    2026-4-11 16:21
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 4 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2026-1-20 14:56:17 | 显示全部楼层
    铸造小白菜 发表于 2026-1-10 13:31% S( s' O6 W. G4 s& a+ w# w' Z
    一直无解

    8 v! T2 `) I5 v5 ?# O: I8 o7 O& M关于这个缺陷我比较倾向于浇注卷气夹渣,我现在也面临这个问题,目前的措施是提高型砂透气性,提高打脏效率,封闭式浇注,正在验证。
    $ Z2 R7 A5 }4 B. q5 F8 H不知道目前你是否解决?
    8 Z" v& f7 e  E# t缺陷的位置很关键,如果都发生在这个转角,大概率是气导致的,可尝试提高温度增加圆角。
    " j% G  ~" P& q* ^+ O, {如果是平面和拐角都有,还是从浇注上面想想方法,应对。
    2 O* N9 t6 S4 w* M3 u4 N还有就是正常灰铁件不需要冒口,我这边目前最大的33kg,也是没有用冒口的。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2026-4-21 22:10 , Processed in 0.113620 second(s), 21 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表