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[已答复] 批量气孔求前辈们指点

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该用户从未签到

发表于 2009-3-27 20:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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请前辈们指点下9 }" V5 D$ {2 Y  n- D# r
本铸件采用派普树脂砂造型、型芯使用三乙胺冷芯盒制芯
; Z6 h" d, Y! W, i9 g6 S2 n5 b( A2 |树脂1含量:1.1%   树脂2含量:0.9%  催化剂加入量:4%7 L' r4 Z0 a) m0 i. L
型砂含水量:<0.2%,涂料:醇基石墨涂料
* q, X4 _. K, R% m( I, t& Z! ^型芯烘型温度:100-150℃ 时间:3小时
$ x$ q: w5 R+ W该铸件在最近的生产中批量产生气孔缺陷合格率为50%,气孔缺陷主要产生在上箱面固定区域。
6 l" u: o$ U; f: i; b" ]具体见图:
* J( O, T9 N& ?  M! l: j( m DSC09341.JPG
% _$ B, [3 N2 U1 g; x DSC09791.JPG
/ e. j5 x9 i0 Q8 j/ H DSC09792.JPG
5 V; S  c9 \8 C$ z: A. m6 q* A DSC09793.JPG 6 [0 j" Q. R) S$ C0 t* h/ ?
DSC09795.JPG
$ E) {4 m7 l9 a( j5 O. ?$ _ DSC09796.JPG
0 z- n  k  F) {' k! O DSC09797.JPG

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-27 20:58:34 | 显示全部楼层
    如果老是在上箱的固定位置,感觉把浇注系统(内浇道)位置改一下: D; F$ e. j! S) M) k' `9 s  f( J
    再者就是缩短浇注时间,增加浇注压力头
      P# c& ^5 v) a% q还有提高浇注温度
    4 r! n, m3 p% W! I! m楼主是那种材质 拍个工艺整图上来
    % s! O7 P  c  d; H& o: H, z在容易产生气孔的位置设置明透气孔或者集渣包# A" Q5 w7 G) |+ H
    ( V( p' f. w# o7 q8 g6 v( C
    [ 本帖最后由 范恋雪 于 2009-3-27 21:21 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-20 10:42
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-3-27 21:01:43 | 显示全部楼层
    气坑,注意砂型局部的发气量,特别是树脂砂发气量大,在浇注系统设计方面多考虑下,大流量,平稳的进铁水.

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-3-27 21:13:04 | 显示全部楼层
    谢谢斑竹,材质是HT300加合金; b/ h, V5 t, M) Z* Y
    明天发个浇注系统的图上来
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-3-28 02:28:57 | 显示全部楼层
    同意两位斑竹的意见!补充一点:看一下排气量是否足够?原则上排气量需要大于进水量(截面积),最好是1.5倍以上,根据铸件结构、砂型发气量、浇注温度等调整出气量(提高)!
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-30 14:22
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-3-28 08:26:36 | 显示全部楼层
    1、你的树脂加入量高了,我们的树脂加入量控制在1.1-1.4%,你的已经到了2.0%;/ a" l' ]& m) o: B
    2、提高浇注温度5-10度试下;
    ! U; h. e; k0 Y; }3、型砂含水量?你们的pepset树脂砂用再生砂吧,应该是再生砂+新砂,新砂的含水量控制在小于等于0.1%,水分与你的树脂组分2会发生反应的,这也可能是造成你们树脂加入量高的原因;. J2 c- Z4 a) V. I* u0 {) H/ g
    4、注意下再生砂的性能,粒度及集中性、微分含量、灼减量等;
    & v8 u* K% a/ j6 p1 k5、可以考虑改下浇冒系统。, P6 f  h+ u2 e7 W* `# ~3 k% S
    6 i% i! z6 E- J
    [ 本帖最后由 jishuke213213 于 2009-3-28 08:41 编辑 ]

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-28 15:11:29 | 显示全部楼层
    从图中似乎有2种缺陷:一是气隔,二种夹砂。请将气隔处加上出气,并打穿;检查在浇注过程中,在直浇口上部或横跑道处是否跑铁水(产生夹砂)。看能否解决你的问题?

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-28 15:37:33 | 显示全部楼层
    铁水是否氧化较严重。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-3-28 18:32:56 | 显示全部楼层
    我把浇注系统也发上来
    ) _8 y, p5 t, J& L* t# h DSC09794.JPG * d5 j3 N+ d9 G4 Q0 i
    我现在是从原材料上着手,尽量减少原辅料的发气。请问下涂料的影响大不大?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-3-29 09:00:21 | 显示全部楼层
    我们也是才开始使用pepset树脂砂,如果谁有好的使用经验请赐教。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-3-30 12:32:20 | 显示全部楼层
    还是要从型砂配比上找原因,树脂、固化剂与原砂的比例。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-30 14:22
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-3-31 13:35:24 | 显示全部楼层
    楼主:加我QQ:254010308,希望可以交流一下!!
  • TA的每日心情
    难过
    2022-5-21 10:29
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-3-31 13:43:57 | 显示全部楼层
    我估计是型砂含水量的问题!

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-31 14:02:06 | 显示全部楼层
    估计是型砂的水分多引起的
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-7-24 15:21:57 | 显示全部楼层
    这种气孔个人认为主要还是型砂方面的原因,检查一下型砂,排气方面
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-7-25 16:28:42 | 显示全部楼层
    如果是固定位置起皮和气坑,就要检查一下你的砂芯在该位置上有无异常了.还有就是要降低浇注速度和使用通气孔,这样会有利于型内气体的排出

    该用户从未签到

    发表于 2009-7-25 22:00:30 | 显示全部楼层
    不知道你在那个位置是否设置了通气孔,如果有设置,那么你可以试着提高型砂透气性,然后把那通气孔去掉。型砂水分不高的情况下,砂型的气体排放完全可以通过提高透气性来解决。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-2 06:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-12-25 06:31:49 | 显示全部楼层
    提高型砂透气性  适当降低浇注温度
  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-13 18:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-1-19 11:15:27 | 显示全部楼层
    设出气冒口,出气冒口的面积要大于内浇口的面积。

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-19 20:04:02 | 显示全部楼层
    提高透气性  那都是治标不治本的办法,
    ; b& [0 p9 p; f4 U应该降低发气量  才能从根本上解决问题。
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