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[已答复] 球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?

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  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-27 14:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-28 09:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    昨天做球铁,铁水温度高,球化剂反应过早,反应时间短,造成铁水报废。
    $ Q, J9 M1 J8 e' N) @. ?不知大家有什么好办法在球化反应后避免此类状况的发生?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-28 09:27:53 | 显示全部楼层
    发现“球化剂反应过早,反应时间短”,可以减少出铁量。当然这是迫不得已!
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-28 11:28:05 | 显示全部楼层
    一次处理铁水量是多少啊,这种情况最好不要发生要是电炉的话哪就要返回炉内升温后再处理,冲天炉就基本报废了
  • TA的每日心情
    开心
    5 天前
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-3-28 13:06:21 | 显示全部楼层
    可以把覆盖剂加多些,夯实些,能适当控制些反应时间
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-19 21:22
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-3-28 14:29:11 | 显示全部楼层
    如果是因为铁水温度过高造成的,你可以:1、将球化剂铺平捣实,2、在球化剂上加盖球铁粉和球铁板(球铁板的多少要根据铁水温度来定),3、调整球化剂粒度。注意:千万不要减少一次出铁水的量。  I( E7 A) Z2 l  ]6 F6 a' h$ b
    ' o! l0 Q1 B  [2 x  Z
    [ 本帖最后由 ganxf 于 2009-3-28 14:34 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-28 14:46:26 | 显示全部楼层
    我想楼主的问题应该是在“发现球化剂反应过早,反应时间短”的情况下,应该怎么办?9 J7 E$ A7 L0 ^" s
    需要的是补救措施!3 u4 c# W4 x% L1 o; D; \$ b
    7 U  }$ J) X) r+ G2 i/ g
    [ 本帖最后由 youjie5678 于 2009-3-28 14:49 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-4-28 08:53:54 | 显示全部楼层
    对于成分要求不高的球铁,提供一点个人经验:如果报废铁水的温度高,可以进行倒包二次球化处理;如果温度偏低,就直接在铁水包里进行二次球化处理.加入量和孕育根据现场情况而定.这是为了抢救铁水没有办法中的办法,严禁作为常规处理办法.
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    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-4-28 10:26:02 | 显示全部楼层

    调整球化工艺

    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?  $ R" [& Y- I& b" T$ w6 w7 v: j
    9 Y! o  ]" X4 }7 O2 Q
    回复:着力补救措施没什么意义,事先预防是关键。。。
    - i( l0 A& `! c2 z      不知道楼主的球化是那种工艺,冲入法?喂丝法?( g  d2 n6 B: a6 x
          提供些冲入法的相关参数:   球化室的容量需要计算,一般所有合金加入后的高度略低于球化室高度;
    ( T% b. P  ?# V                                 按600~1.5T铁水量计,建议使用圆片装覆盖钢片1.2~1.5%(直径10~50mm,厚度1~4mm);; D+ P- q/ |1 f6 c/ o; `" j) E
                                     出铁水时,铁水应冲在包壁上为宜,不应直冲球化室;$ ?1 z" g- l. t/ k: v$ Y
                                     包子的直径:高度之比约1:2 ;) j1 ?3 S" ]; k6 V4 C
                                     尽可能快速一次完成出铁;建议控制在60S之内(50S内为佳)& @5 ^$ E  P. w3 Y, [
          目前,此工艺按加入1.2%球化剂量,Mg的吸收率在60%左右。。。(球化剂中的Mg:5.5~6.5%,RE:0.8~1.2%,Si:42~44%)

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-5-14 13:39:43 | 显示全部楼层
    原帖由 fscafy 于 2009-4-28 10:26 发表 2 ?9 U+ i8 I6 H' m% P$ r- R0 E
    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?  
    ' K0 D+ c" y9 u6 ^9 `* F
    $ K8 W3 O2 r) \4 H& J& L* ]- f回复:着力补救措施没什么意义,事先预防是关键。。。+ j: W  U4 @. s0 v  Y
          不知道楼主的球化是那种工艺,冲入法?喂丝法?* U' \8 P5 K+ x1 P$ w4 u
          提供些冲入法的相关参数:   球化室的容量需要计算,一般所有合金 ...
    0 L. _2 I2 h% z
    前辈说的真好,我们也是这样做的!我再补充一点,球化室要高,建议尺寸高300直径250,要根据你们的包大小修球化室的高颈比,我们现在加入量才1-1.1%。电炉出铁嘴修理要固定,防止铁水分流直冲球化室。

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-15 17:00:56 | 显示全部楼层
    球化剂打紧一点,覆盖厚一点就可以了!

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-16 21:26:08 | 显示全部楼层
    球化剂应夯实,紧实度注意调整,上面覆盖铁板或铁屑!
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-5-26 16:39:38 | 显示全部楼层

    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?

    楼主提出的问题是经常碰到的,本人的措施是:' H) p6 V3 O0 [6 i
    1、电炉铁水,采取倒包二次球化,如温度偏低,可返回炉中世纪重新升温再处理;5 e: ~4 V8 b' Q/ t  q6 v4 \3 `/ l  K
    2、冲天炉铁水,更是常有此情况,由于炉况变化,铁水出炉温度波动,球化处理时担心温度偏低,球化剂不敢冲实过紧,也不经常加盖废钢板,加之现在的球化包,在4吨以上的,高径比达1.5以上的标准包不多,一旦球化反应过快,极有可能球化不良。2 B( `+ }: r$ I  d( H
      针对这一现象,为力保球化正常,本人预先将球化剂敲成细粒,在球化反应中途分一到两次加入,由于粒度较小,所以很快吸收。确保
    + H) b2 a8 a0 [! h铁水浇注后期仍然良好。实在不行,甚而在浇注盆中采取瞬间球化。
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-5-28 22:32:49 | 显示全部楼层
    楼上的,如果经常这样,你们的产品能有保证吗?预防为主啊,球铁生产过程一定要稳定,因为影响的因素太多

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-29 19:04:55 | 显示全部楼层
    非常同意楼上的观点,就是要以预防为主,如果采取了有效的措施这样的现象完全可以避免。提前反应只是为我们提供了改进的机会,而不应该把它当作一种常态去补救。反应时间短和出铁水的量,以及球化剂的覆盖,球化剂的类型(含镁量,粒度等),铁水包,除铁温度都有关系,要综合考虑解决问题。

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-30 11:21:54 | 显示全部楼层
    学习中

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-30 14:53:01 | 显示全部楼层
    1# abiao
    7 X: e  e! R% d6 `$ O' x& i, I( q0 B9 z/ c; L$ G! O) ~

      {$ X0 C" T% j( q/ M/ e回炉 补加球化剂1%左右重新球化
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-7 14:20:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dengniaiwo75 于 2009-10-7 14:23 编辑 & D% X) t: k. F& K  V( y

    + d. D7 ~  v% `! I  _1 u' z) H弱弱的请教一下,从出炉到浇注完毕绝对在8分钟内,400~600KG每炉的球铁小件,600-3的,均匀壁厚5 h6 t4 L! O7 |+ K; u
    有5的,有15的,有25的,出炉温度和常用球化剂用量怎么控制合适一些?
    0 t* _9 |( t1 Z+ o% ]我们现在动辄每炉就出现那么1~3箱冷隔和浇不足。出炉温度是铁水呈亮的浅的耀眼的黄白色,最常见的敞口的包。& A9 c3 G+ t& H8 V# a/ B  I
    还有大家使用的可靠的测温设备都有啥?
    9 @: @3 h7 S! I4 r9 H3 U8 B0 G' {) W+ h/ A

    , K* e2 e! t, x我们的球化开始时间正常为出铁后的8秒,也比较剧烈,在5~10秒内波动,球化反应时间在35~55秒之间,一般为45秒,球化级别三级。
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