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[已答复] 球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?

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  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-27 14:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-28 09:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    昨天做球铁,铁水温度高,球化剂反应过早,反应时间短,造成铁水报废。
    & I! a/ M- k" d( p! |! P不知大家有什么好办法在球化反应后避免此类状况的发生?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-28 09:27:53 | 显示全部楼层
    发现“球化剂反应过早,反应时间短”,可以减少出铁量。当然这是迫不得已!
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-28 11:28:05 | 显示全部楼层
    一次处理铁水量是多少啊,这种情况最好不要发生要是电炉的话哪就要返回炉内升温后再处理,冲天炉就基本报废了
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-5 21:12
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-3-28 13:06:21 | 显示全部楼层
    可以把覆盖剂加多些,夯实些,能适当控制些反应时间
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-19 21:22
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-3-28 14:29:11 | 显示全部楼层
    如果是因为铁水温度过高造成的,你可以:1、将球化剂铺平捣实,2、在球化剂上加盖球铁粉和球铁板(球铁板的多少要根据铁水温度来定),3、调整球化剂粒度。注意:千万不要减少一次出铁水的量。8 A, C2 i3 ?1 `  v- K% N# W5 a1 R
    ' N9 z# P* A, X. x" |0 _8 m
    [ 本帖最后由 ganxf 于 2009-3-28 14:34 编辑 ]
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    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-28 14:46:26 | 显示全部楼层
    我想楼主的问题应该是在“发现球化剂反应过早,反应时间短”的情况下,应该怎么办?
      o/ y- I/ B' ?- ^6 }+ {; l5 Q4 U8 p需要的是补救措施!6 p7 J0 h3 P9 H) |" v* K0 T  j
    ( X. t/ |) B0 S% }; m3 ?7 v
    [ 本帖最后由 youjie5678 于 2009-3-28 14:49 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-4-28 08:53:54 | 显示全部楼层
    对于成分要求不高的球铁,提供一点个人经验:如果报废铁水的温度高,可以进行倒包二次球化处理;如果温度偏低,就直接在铁水包里进行二次球化处理.加入量和孕育根据现场情况而定.这是为了抢救铁水没有办法中的办法,严禁作为常规处理办法.
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    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-4-28 10:26:02 | 显示全部楼层

    调整球化工艺

    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?  % o& @, M0 F2 m

    5 `+ X9 o# H6 H5 y6 o回复:着力补救措施没什么意义,事先预防是关键。。。% v% y! g! k4 v' Q8 u7 g7 l+ T: w
          不知道楼主的球化是那种工艺,冲入法?喂丝法?
    : ^7 P; S* {2 i( M$ ~: H/ H& h. |  J      提供些冲入法的相关参数:   球化室的容量需要计算,一般所有合金加入后的高度略低于球化室高度;. P$ F# j  P4 o
                                     按600~1.5T铁水量计,建议使用圆片装覆盖钢片1.2~1.5%(直径10~50mm,厚度1~4mm);6 }( w; B; {; }  w5 ?9 M) |
                                     出铁水时,铁水应冲在包壁上为宜,不应直冲球化室;
    - z" t5 ^  t8 k5 E/ X                                 包子的直径:高度之比约1:2 ;% q+ [( ^' m) k  U7 r
                                     尽可能快速一次完成出铁;建议控制在60S之内(50S内为佳)
    # i' Y4 U( I% y- A      目前,此工艺按加入1.2%球化剂量,Mg的吸收率在60%左右。。。(球化剂中的Mg:5.5~6.5%,RE:0.8~1.2%,Si:42~44%)

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-5-14 13:39:43 | 显示全部楼层
    原帖由 fscafy 于 2009-4-28 10:26 发表
    # L! `/ @3 Z8 p% z4 _% X+ G球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?  
      |+ Z. h* x. t( W, ?3 Q; W$ j# B! s5 R
    回复:着力补救措施没什么意义,事先预防是关键。。。
    0 s8 D3 ]3 i) S& i$ j* t) H      不知道楼主的球化是那种工艺,冲入法?喂丝法?$ k8 S- _! f; M% @
          提供些冲入法的相关参数:   球化室的容量需要计算,一般所有合金 ...

    ) n- b" P  m1 V( ^, [% S" N前辈说的真好,我们也是这样做的!我再补充一点,球化室要高,建议尺寸高300直径250,要根据你们的包大小修球化室的高颈比,我们现在加入量才1-1.1%。电炉出铁嘴修理要固定,防止铁水分流直冲球化室。

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-15 17:00:56 | 显示全部楼层
    球化剂打紧一点,覆盖厚一点就可以了!

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-16 21:26:08 | 显示全部楼层
    球化剂应夯实,紧实度注意调整,上面覆盖铁板或铁屑!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-5-26 16:39:38 | 显示全部楼层

    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?

    楼主提出的问题是经常碰到的,本人的措施是:
    , O; H( p& E" {& n1、电炉铁水,采取倒包二次球化,如温度偏低,可返回炉中世纪重新升温再处理;
    5 C! u. e, J# b& N( \/ u: y; A1 W2、冲天炉铁水,更是常有此情况,由于炉况变化,铁水出炉温度波动,球化处理时担心温度偏低,球化剂不敢冲实过紧,也不经常加盖废钢板,加之现在的球化包,在4吨以上的,高径比达1.5以上的标准包不多,一旦球化反应过快,极有可能球化不良。
    ' \9 w9 u1 p- |3 Q3 h" L5 q3 v  针对这一现象,为力保球化正常,本人预先将球化剂敲成细粒,在球化反应中途分一到两次加入,由于粒度较小,所以很快吸收。确保
    ' H: l+ X; ]$ L3 @6 l铁水浇注后期仍然良好。实在不行,甚而在浇注盆中采取瞬间球化。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-5-28 22:32:49 | 显示全部楼层
    楼上的,如果经常这样,你们的产品能有保证吗?预防为主啊,球铁生产过程一定要稳定,因为影响的因素太多

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-29 19:04:55 | 显示全部楼层
    非常同意楼上的观点,就是要以预防为主,如果采取了有效的措施这样的现象完全可以避免。提前反应只是为我们提供了改进的机会,而不应该把它当作一种常态去补救。反应时间短和出铁水的量,以及球化剂的覆盖,球化剂的类型(含镁量,粒度等),铁水包,除铁温度都有关系,要综合考虑解决问题。

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-30 11:21:54 | 显示全部楼层
    学习中

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-30 14:53:01 | 显示全部楼层
    1# abiao 5 w5 [% T4 y4 J$ A* C' |. @0 T
    5 h; O1 [- x" {5 f

    * U3 I0 U& P9 a2 w" n" v. @回炉 补加球化剂1%左右重新球化
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-7 14:20:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dengniaiwo75 于 2009-10-7 14:23 编辑 ( O% @  H' ~3 d4 X: T4 m1 `" T
    ; d8 N9 U+ F6 Y
    弱弱的请教一下,从出炉到浇注完毕绝对在8分钟内,400~600KG每炉的球铁小件,600-3的,均匀壁厚9 n$ _6 \0 l# c
    有5的,有15的,有25的,出炉温度和常用球化剂用量怎么控制合适一些?
    " Y5 h9 k& L, v2 p1 @# F! V我们现在动辄每炉就出现那么1~3箱冷隔和浇不足。出炉温度是铁水呈亮的浅的耀眼的黄白色,最常见的敞口的包。
    " y% \9 w/ A  I% B: q还有大家使用的可靠的测温设备都有啥?
    3 W" ~+ z, ]5 n" M2 @& z# Z% b0 P8 _/ q
    % T3 y; p* K; S( o- v
    我们的球化开始时间正常为出铁后的8秒,也比较剧烈,在5~10秒内波动,球化反应时间在35~55秒之间,一般为45秒,球化级别三级。
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