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楼主: wangshuailing

[讨论] 球化剂中氧化镁的控制!

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该用户从未签到

发表于 2010-6-14 16:19:54 | 显示全部楼层
好好学习一下,现在就怕花钱买不到好的球化剂。
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    2018-10-20 13:49
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-6-14 20:18:38 | 显示全部楼层
    回复 16# fishmanwang
    - f! F; R# z5 B% l$ f0 S' d1 e
    & e3 C- J5 O0 ?6 D谢谢,现在我总算搞清了一个放在心里五年的一个问题。当时刚用电炉时球化剂可只0.8%。(给我单独加工,且以前那企业没有做过电炉用球化剂),明天和对方摊牌,价格你讲,那10%-20%不要放进去。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-10 10:06:47 | 显示全部楼层
    我们客户在使用球化剂的过程中叶遇到过镁残留不够的问题,球化剂MGO的含量约为0.9%, MG 含量6%左右。' f' f; T; O$ D9 d* C
    请问单纯提高MG的含量能否解决MG残留不足的问题?

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-10 10:23:06 | 显示全部楼层
    用光谱的话,氧化镁的量,也肯定算在镁含量里面吧,没办法分清楚啊,一直纳闷。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-10 10:31:56 | 显示全部楼层
    回复 9# ttooyy & F+ i! G8 N: ]+ o7 p4 ?0 w
    , Y: i1 p7 M" u; p

    * P8 U, w; o; i& M) ?  ^    你从球化剂的外观上就该能看出来,那些没有金属光泽的类似发乌的像渣子一样的东西,其实就是氧化镁,我在生产过程中遇到过,镁的含量不低但是球化效果不好,经化验和观察得出了这样的结论。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-14 21:37:16 | 显示全部楼层
    呵呵,真的学习了,还有这么多讲究
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-2-10 10:55:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 StoneFeng 于 2011-2-10 10:57 编辑
    . O5 \% R; q! ?' w' a' J' P  j) l/ k$ {( g: S" S' K
    以前没注意这个问题,现在算是明白了。不知可不可以这样理解:MgO的熔点高于Mg,所以适量MgO可致球化剂起爆时间延后,从而延缓球化,降低球化衰退的风险。但不太明白MgO含量高时导致点状石墨的原因,望高人指点。
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    2017-10-21 10:25
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-4 19:07:07 | 显示全部楼层
    可参见:
    ( b% ~5 q  f' ~2 ^球化剂中氧化镁的分析方法 汇总# g" `$ `' ?4 G0 x3 i
    http://www.rjghome.com/viewthrea ... &extra=page%3D1
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    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-11-5 13:02:07 | 显示全部楼层
    留下脚印,以备学习

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-9 14:20:50 | 显示全部楼层
    我们公司用球化剂能到1.8%。因为我们原铁水含硫量为0.1%。冲天炉熔炼。。。3 \- ?' Z2 S* A9 b9 U  N1 G1 P
    用的Mg8Re7,一般残留Mg0.06,残留Re0.04

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-4 18:27:36 | 显示全部楼层
    我觉得目前氧化镁的控制应该大多数生产厂都可以控制,关键是成本的控制。稍微下点功夫就可以控制氧化镁。

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-5 14:34:23 | 显示全部楼层
    回复 1# wangshuailing ) [- B" }8 t. _; k; [
    " V8 x1 b, E2 |2 m
    ! N. k7 u( I9 A( f! d) k& {9 i
        不太认同楼主第三步观点,因为镁的熔点很低,而且很活泼。

    该用户从未签到

    发表于 2012-7-22 22:11:01 | 显示全部楼层
    不错的资料,谢谢!
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    2019-12-5 14:24
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-6-15 14:18:48 | 显示全部楼层
    球化劑中氧化鎂含量標誌球化劑質量,對鑄件殘鎂,夾渣,縮松影響嚴重。化验过球化包芯线也是同样,有的氧化镁能差一倍,甚至更多。
    ; p1 w2 Z5 u: h; Y
    来自苹果客户端来自苹果客户端
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-6-15 16:28:55 | 显示全部楼层
    导航快艇 发表于 2019-6-15 14:183 H( a4 P4 ]- r8 Z* ]) b
    球化劑中氧化鎂含量標誌球化劑質量,對鑄件殘鎂,夾渣,縮松影響嚴重。化验过球化包芯线也是同样,有的氧化 ...

    3 M* r" j& @7 M  D- e2 c对的,这也就是球铁做不稳定的最根本原因之一!
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    2018-3-1 13:31
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-6-19 16:37:30 | 显示全部楼层
    阿森纳 发表于 2011-11-9 14:20+ E( v6 |3 ~& b
    我们公司用球化剂能到1.8%。因为我们原铁水含硫量为0.1%。冲天炉熔炼。。。% I  b6 N8 ]( I% {% c! h$ n  d% S
    用的Mg8Re7,一般残留Mg0.06, ...

    * V  i5 B1 _' R7 L$ C冲天炉能理解
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    2018-3-1 13:31
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-6-19 16:40:28 | 显示全部楼层
    这个跟原材料,熔炼工艺,冷却工艺都有关系。特别是冷却工艺,对氧化镁影响比较大。好的球化剂,外观光亮,致密,没有白色或则渣子之类的,粒度均匀。另外球化剂粒度片状比较多,一般致密度不是很好。也可以反映球化剂质量好坏的。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-6-20 12:10:37 | 显示全部楼层
    下雨天 发表于 2019-6-19 16:407 a' b6 w4 e' z4 K
    这个跟原材料,熔炼工艺,冷却工艺都有关系。特别是冷却工艺,对氧化镁影响比较大。好的球化剂,外观光亮, ...
      b- X4 n4 E3 @
    按照埃肯之前的研究,破碎后给客户的粒度分布也是有讲究的) z7 {+ {: i7 {4 D5 m, b
    之前的老国标对氧化镁的问题没过多提,新国标倒是有要求
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