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[分享] 预熔合成渣洗工艺

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    发表于 2009-7-25 20:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    采用预熔合成渣洗工艺,可以提高脱硫效率,缩短精炼时间,降低精炼成本,同时进一步净化钢水,对企业降本增效和质量提升具有重要意义。

    预熔合成渣的成分调整,采用预熔合成渣进行渣洗,需要使预熔合成渣的熔点低于被渣洗钢液的熔点,同时在预熔合成渣成分配比中有2%-5%的SiO2,以提高渣的流动性,使黏度降低。对于常见的SPA-H、65Mn、45#钢,相应的配比为

    SPA-H集中箱钢60%-65%CaO,20%-25%Al2O3,5%SiO2,8%MgO,2%Fe2O3;65Mn弹簧钢50%-55%CaO,30%-35%Al2O3,5%SiO2,5%MgO,5%Fe2O3;热轧窄带45#钢45%-50%CaO,35%-40%Al2O3,2%SiO2,8%MgO,5%Fe2O3。

    加入方式:SPA-H钢种,将2/3的预熔合成渣在放钢前加入到钢包中,要求平铺包底,1/3的预熔合成渣在出钢后散加到钢水表面;65Mn、45#钢种,将所有预熔合成渣在放钢前加入到钢包中,要求平铺包底。

    原理为:当还原性预熔合成渣与未脱氧(或脱氧不充分)钢液接触时,渣再钢液中乳化,钢渣界面成千倍增大,加快了反应速度和效果,而放热过程中的强烈搅拌使钢液脱氧避免了钢液二次氧化,故而SPA-H、65Mn、45#等钢的成品硫都在0.015%以下,脱硫率明显提高;另一方面,由于渣洗过程中扩散脱氧作用,炉渣中w(FeO)有一定下降,为后续精炼LF炉造白渣快速脱硫提供了有利的热力学条件,进而缩短了精炼时间,降低了电耗。平均缩短精炼时间4min,精炼电耗4Kw.h/t。

    该工艺在的实施,降低了钢中夹杂物含量,净化了钢水,缩短了精炼时间,对同类型转炉冶炼具有借鉴价值。
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