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[已答复] 请大家看看此间的底面,讨论下是什么引起的气孔?

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    2022-11-7 08:06
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-8-18 08:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    大家好,我公司最近做出一个件的底面,有大量气孔。因为我公司是使用底注式,所以底面的状况不是很好,常有残渣,但是这种气孔确是最近才出现的,这是第三件,底面加工了10mm。: g0 t9 R  }* ]# N, b
    我分析可能是因为我公司最近原材料内的含锌废钢加多了,这件的成品含锌量就有0.130。4 e  K( D* r% @% s" H' l0 {0 U2 u' Q
    成品的化学成分为:C:2.96;  Si:1.59;  Mn:0.80;  P:0.018;  S:0.010;  Zn:0.130;
    ' M/ P+ w: c3 k* S, q我们领导又说是因为排气不畅,对了,我公司是使用呋喃树脂,实型铸造,这个件重10吨,取铁水是13吨进行浇注作业。 P8170123.JPG P8170131.JPG P8170134.JPG

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 09:10:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 09:31 编辑
    , O, U( O$ B4 N% c. l  m$ u" a2 ?
    ; F  `+ f! h: j) h7 U5 O7 Q看形态大部分是内反应气孔.孔内有小金属豆和渣滓,是否充型不稳.
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 10:15:19 | 显示全部楼层
    2# castengineer 8 M/ `( D0 s& ~, U7 z

    5 g* m# ^6 S$ g
    ) L& n% N( |8 l1 c7 l9 g再传张近照,大家仔细看看,泡沫实型铸造,浇注时铁水冲型过程中,泡沫剧烈燃烧,整个过程不会是平稳进行的。
    " ?# F$ K# I  _$ l P8170138.JPG
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    2025-6-28 11:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 10:33:35 | 显示全部楼层
    可能是炉料有问题,含有低熔点元素,产品浇注后在冷却过程中,有低熔点及气体成分析出,形成气孔,并有渗出物存在,见上图。将渗出物化验一下,看结果。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-18 12:41:11 | 显示全部楼层
    楼主,你这个铸件的底面气孔严重吗?是皮下气孔还是表面气孔?我如果其它工艺都没有更改,我建议换换原材料,不用镀锌高的废钢,试试。如果底面气孔严重,你浇注同时做没做三角试块,三角试块有气孔吗?如果是排气不好导致的气孔,我认为这个几率比较小。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 13:29:13 | 显示全部楼层
    谢谢各位,含锌废钢便宜,所以领导要求必须用,还要多用。* b+ x2 [: I3 h! D+ a
    我们以前没有发生过类似问题,就是使用了大量的含锌废钢后才有的,- o2 M) u0 C. |
    铸件加工后才出现的这些气孔,表面看不出来。
      z$ ~, O, E5 v7 q我们自己没做三角试验,- R8 [6 J. Z, v4 q: e4 h4 u. S
    因为是底面,此件重新焊接处理就可以了。% y: u9 z3 s# k4 B
    昨天与领导说了,希望降低含锌废钢使用量,今天他说不应该是含锌废钢的问题,) q2 E: d; s- ^4 {" Z- L" x
    说是排气不畅,我也是拿不准了,就想请大家帮忙看看!/ o9 E* x) h5 k; S& P! _
    领导要用便宜材料,还要生产好产品,
    % P! W6 l) w8 O8 |现在有时问题出的莫名其妙,前两个个月,突然出现两炉球化不良,
    : i1 P8 F% b( K6 t& B以后就又没事了,让人找原因都找不出来!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 13:52:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 14:00 编辑
    9 K8 ?0 t& G! y! u8 b  W# V  v0 b
    ) s3 O4 X, A' T& y( H- M看此图为"呛"孔.是否增加一下浇注时间.开始浇慢一点,浇温提高一点.有利于降低铁水瞬时气化泡末模型时的降温负效应.尽量合理的排布出气冒口.使充型时有一个合理的金属液--气化泡末的推进边界,有利于燃烧气体外排.% K: ?/ C- ^! x. W7 V0 t+ N0 n2 [
    0.13的锌不会造成气孔缺陷.微量锌可以变质铸铁.加大量后锌会与铁形成固溶体,并均匀分布在基体中(这一点有专著说明), z4 f% T4 P9 C5 l1 O8 l' p
    供参考.
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-18 14:01:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-8-18 14:05 编辑 : }- W" m* h/ t7 |& j
    9 d7 e: P: K! f2 X, Y' v
    6# yinfl99 0 h5 E& t- j% W1 X' b9 l  y
    是不是原材料,试验一炉就知道啦,这也不浪费多少钞票呀,结合大家说的,搞两个方案出来试验一下不就知道问题出在哪了吗?领导毕竟不是什么都对的,既然领导强调是排气的问题,你首先确保排气畅通,试验一下,做好相应记录,如果不好再更换原材料试试,这样领导也没有话说。还有重要的一点就是,一炉铁水浇注几件,是不是这炉铁水浇注的铸件都是这样的缺陷,如果是,哪铁水的问题就是主要的。
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     楼主| 发表于 2009-8-18 15:28:59 | 显示全部楼层
    这一件10吨呢,我们两个六吨的电炉进行熔炼的。
    7 g$ O, V6 A4 ]( H; j这种情况不常出的,只是最近出来了三件有这种情况,7 q6 f$ T1 m9 H; L/ |7 |
    其中有两件是一炉出来的,底面同一问题。
    0 r) S" H7 i4 V0 d! Q6 V' E0 _谢谢“xyzhlan ”版主的指点,毕竟实践才是最正确的。$ L6 ~- j$ W2 g$ s( `$ v
    请问“castengineer ”,Zn 的含量在0.15以下时绝对不会影响铸件出现大量的气孔么?
    ( A& {9 X$ }3 Z' Q( \如果冲型时间速度过快,是不是也非常容易产生这种气孔?
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    发表于 2009-8-18 16:42:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 20:48 编辑 + p) W1 F  f4 a$ }

    5 g' K" M1 w7 C: E: |8 z* \A:对,0.13锌不会影响.* O! v% ~7 h% J. e7 N$ C
    B:
    , J. v7 A8 y7 o6 T2 o1:充型快时有影响.因为泡沫迂铁水的气化.燃烧.排出.分以下几个过程:热变形---熔融---解聚一(纯气化)---解聚二(气化,局部燃烧)---解聚三(极度裂解气化燃烧)---解聚四(急剧裂解气化燃烧).几个过程.但在我们眼中只是一瞬间的过程.在一到四的过程中如果有小微粒泡沫卷如铁水中,必然要在以后在铸件中产生如照片中(大气孔照片)的气孔.尤其是你铸件加强筋的网格结构更加强铁水的紊流和泡沫的卷入.在泡沫塑料燃烧完后,要加大浇注速度.
    7 n  D- e9 J3 w1 e: d- @* c2:这6个过程对你铸型用的泡沫的体积是一样的.如开始浇注速度放低.有助于6个过程在时间上的完成.所以建议要提高浇注温度,以抵消铁水遇泡沫后要完成前3个过程需要的热量.增加初始过程的完成.+ D. g9 J. k! s7 n7 D* l2 n
    3:建议合理按排出气冒口.因为最好的排气方法是泡沫燃烧.这样.:一:燃烧需要氧气.有助于氧气对气体燃烧的需求.2:燃烧气体瞬间膨胀.出气冒口有助于减少型内压力.则有助于氧气的充填.3:合理的排放冒口也有助于型内燃烧的气体外排.
    ' J  Q7 W( U. b8 M! v, C树脂砂消失模铸造.是靠自然负压排出泡沫燃烧物,这一过程控制不好是对铸件有影响的.
    * F% u- x7 A/ p* _" D+ ~2 r% ]一点看法,供参考.

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     楼主| 发表于 2009-8-19 09:22:49 | 显示全部楼层
    谢谢,谢谢!
    : U: a( Z+ h5 o7 k+ S( E学习了!我们现在就针对排气孔的设置与浇注速度上下下功夫!

    该用户从未签到

    发表于 2009-8-19 11:15:50 | 显示全部楼层
    1# yinfl99 [/* `/ [/ p4 A7 s5 V( Q+ ]% s; w7 g

    6 ^6 a9 V5 a8 u& A" ]
    * |: O6 q+ [; q& m- w2 `2 q5 T# T2 L" V浇注要平稳,注意排气

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-1 15:59:20 | 显示全部楼层
    锌在熔化时就已经烧掉了,是排气不好或实型密度太大。
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     楼主| 发表于 2009-9-1 16:25:46 | 显示全部楼层
    各位好,现在还有种说法,说原材料里的废钢如果含锈比较多的话,就会在熔炼过程中,铁锈会生成很多的杂质混到铁水内,温度升高到1450以上时这些杂质才会渐渐的排出去,现在我公司出现问题的铸件也大多是灰铁材质的,熔炼中最高温度在1420左右。感觉也有点道理,现在锈迹比较多的废钢全不再使用了。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-9-1 17:20:57 | 显示全部楼层
    废钢生锈严重,铁水容易氧化造成气孔,不知你的废钢加入量有多少?
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-9-1 19:48:27 | 显示全部楼层
    "0.13的锌不会造成气孔缺陷.微量锌可以变质铸铁.加大量后锌会与铁形成固溶体,并均匀分布在基体中(这一点有专著说明)"* l; P/ i( J4 P* W4 g8 U; K( \. O
           这个观点是对的,如果你只是在底面出现气孔,建议你做一下铸件的含AL量,可能会找得到答案。9 |5 W7 x+ b7 u* r4 `0 K. q( r
    这是反应性气孔。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-9-2 09:56:11 | 显示全部楼层
    废钢加入量在30%左右。前一段时间更换废钢后,现在铸件的加工结果还没有出来。
    4 ~/ K, K9 ~9 j这里请问“zzh1385”铁水中的Al是怎么进入的呢?, A8 X" ]6 C" j1 g/ S
    只是孕育剂与球化剂中带入的么?
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    开心
    2018-5-21 18:09
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-9-2 11:20:16 | 显示全部楼层
    如果是实型铸造,可不可以考虑是实型燃烧后的结渣产物,我以前做消失模时也发现这种东西
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    慵懒
    2016-11-7 12:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-9-2 13:41:11 | 显示全部楼层
    静观事件发展
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