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[已答复] 请大家看看此间的底面,讨论下是什么引起的气孔?

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    2022-11-7 08:06
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-8-18 08:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    大家好,我公司最近做出一个件的底面,有大量气孔。因为我公司是使用底注式,所以底面的状况不是很好,常有残渣,但是这种气孔确是最近才出现的,这是第三件,底面加工了10mm。) u8 s8 Z* b) @2 m( G1 S) G
    我分析可能是因为我公司最近原材料内的含锌废钢加多了,这件的成品含锌量就有0.130。9 G1 d4 `" p; i
    成品的化学成分为:C:2.96;  Si:1.59;  Mn:0.80;  P:0.018;  S:0.010;  Zn:0.130;
    6 m) w5 u3 W4 ^- V$ |; T6 j# R  ~我们领导又说是因为排气不畅,对了,我公司是使用呋喃树脂,实型铸造,这个件重10吨,取铁水是13吨进行浇注作业。 P8170123.JPG P8170131.JPG P8170134.JPG

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 09:10:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 09:31 编辑 ! w+ C- P; ~+ X! I/ x. M
    - a- ?# g' x7 y4 a, |# O
    看形态大部分是内反应气孔.孔内有小金属豆和渣滓,是否充型不稳.
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 10:15:19 | 显示全部楼层
    2# castengineer ' e5 v$ i8 a8 R6 Z

    2 O, Q. n) t; G! J7 [% h: m4 k! U+ |, b. [, R
    再传张近照,大家仔细看看,泡沫实型铸造,浇注时铁水冲型过程中,泡沫剧烈燃烧,整个过程不会是平稳进行的。
    0 r7 ^% W% ~& |3 g+ k P8170138.JPG
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    2025-11-8 10:24
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 10:33:35 | 显示全部楼层
    可能是炉料有问题,含有低熔点元素,产品浇注后在冷却过程中,有低熔点及气体成分析出,形成气孔,并有渗出物存在,见上图。将渗出物化验一下,看结果。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-18 12:41:11 | 显示全部楼层
    楼主,你这个铸件的底面气孔严重吗?是皮下气孔还是表面气孔?我如果其它工艺都没有更改,我建议换换原材料,不用镀锌高的废钢,试试。如果底面气孔严重,你浇注同时做没做三角试块,三角试块有气孔吗?如果是排气不好导致的气孔,我认为这个几率比较小。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 13:29:13 | 显示全部楼层
    谢谢各位,含锌废钢便宜,所以领导要求必须用,还要多用。$ Y3 M$ n1 o9 l' d; M8 I
    我们以前没有发生过类似问题,就是使用了大量的含锌废钢后才有的,
    ( J$ X1 z! l4 @0 P( c铸件加工后才出现的这些气孔,表面看不出来。8 M: l  Y  P4 U! b' a
    我们自己没做三角试验,& N4 t. j! t0 L9 s9 m! X
    因为是底面,此件重新焊接处理就可以了。' T" E( A. O7 A: L% x2 X2 W/ H
    昨天与领导说了,希望降低含锌废钢使用量,今天他说不应该是含锌废钢的问题,, {4 |  S% n8 H# r3 {: u5 P7 R$ h
    说是排气不畅,我也是拿不准了,就想请大家帮忙看看!$ y  v9 c) I: x
    领导要用便宜材料,还要生产好产品, / E/ ?; A2 d- i
    现在有时问题出的莫名其妙,前两个个月,突然出现两炉球化不良,; j+ k: d5 H/ d
    以后就又没事了,让人找原因都找不出来!
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-18 13:52:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 14:00 编辑
    & a+ S6 a' K  M7 P& m) A% Z$ k$ {+ j2 c, X- E
    看此图为"呛"孔.是否增加一下浇注时间.开始浇慢一点,浇温提高一点.有利于降低铁水瞬时气化泡末模型时的降温负效应.尽量合理的排布出气冒口.使充型时有一个合理的金属液--气化泡末的推进边界,有利于燃烧气体外排.- r' F, B% N8 }' g' M8 x0 V
    0.13的锌不会造成气孔缺陷.微量锌可以变质铸铁.加大量后锌会与铁形成固溶体,并均匀分布在基体中(这一点有专著说明)
    . I( }, \! M; z供参考.
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-18 14:01:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-8-18 14:05 编辑 % ?* [* ?# E# d
    % M0 M" S6 g; r: N
    6# yinfl99 9 G$ `3 Y0 L0 \, {1 c
    是不是原材料,试验一炉就知道啦,这也不浪费多少钞票呀,结合大家说的,搞两个方案出来试验一下不就知道问题出在哪了吗?领导毕竟不是什么都对的,既然领导强调是排气的问题,你首先确保排气畅通,试验一下,做好相应记录,如果不好再更换原材料试试,这样领导也没有话说。还有重要的一点就是,一炉铁水浇注几件,是不是这炉铁水浇注的铸件都是这样的缺陷,如果是,哪铁水的问题就是主要的。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-8-18 15:28:59 | 显示全部楼层
    这一件10吨呢,我们两个六吨的电炉进行熔炼的。
    $ u: J* c' V  a$ c这种情况不常出的,只是最近出来了三件有这种情况,- _: s& A2 o) y; t/ V' g
    其中有两件是一炉出来的,底面同一问题。% X. u4 W0 k! s
    谢谢“xyzhlan ”版主的指点,毕竟实践才是最正确的。
    8 g+ h* N0 {  H% v1 i9 R请问“castengineer ”,Zn 的含量在0.15以下时绝对不会影响铸件出现大量的气孔么?# @/ `' o% T' W* {
    如果冲型时间速度过快,是不是也非常容易产生这种气孔?
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    发表于 2009-8-18 16:42:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-8-18 20:48 编辑
    % i7 u( ?8 f* O; b* Q' b
    # c) x. i- r& yA:对,0.13锌不会影响.
    4 J" m4 K9 c$ v1 cB:
    3 W* j/ i: e0 m. j1:充型快时有影响.因为泡沫迂铁水的气化.燃烧.排出.分以下几个过程:热变形---熔融---解聚一(纯气化)---解聚二(气化,局部燃烧)---解聚三(极度裂解气化燃烧)---解聚四(急剧裂解气化燃烧).几个过程.但在我们眼中只是一瞬间的过程.在一到四的过程中如果有小微粒泡沫卷如铁水中,必然要在以后在铸件中产生如照片中(大气孔照片)的气孔.尤其是你铸件加强筋的网格结构更加强铁水的紊流和泡沫的卷入.在泡沫塑料燃烧完后,要加大浇注速度.
    3 c- w. A5 |9 c* ]  U9 ?2:这6个过程对你铸型用的泡沫的体积是一样的.如开始浇注速度放低.有助于6个过程在时间上的完成.所以建议要提高浇注温度,以抵消铁水遇泡沫后要完成前3个过程需要的热量.增加初始过程的完成.
      p/ q, h/ h+ r4 L  O% t) u5 O, q3:建议合理按排出气冒口.因为最好的排气方法是泡沫燃烧.这样.:一:燃烧需要氧气.有助于氧气对气体燃烧的需求.2:燃烧气体瞬间膨胀.出气冒口有助于减少型内压力.则有助于氧气的充填.3:合理的排放冒口也有助于型内燃烧的气体外排.
    / U% Y+ ]7 T& A5 P树脂砂消失模铸造.是靠自然负压排出泡沫燃烧物,这一过程控制不好是对铸件有影响的.
    ) Q0 x# D6 m4 O5 d) u' n: s/ i( t5 N一点看法,供参考.

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     楼主| 发表于 2009-8-19 09:22:49 | 显示全部楼层
    谢谢,谢谢!6 B3 [" \/ h" Y! \3 P% e5 `4 _
    学习了!我们现在就针对排气孔的设置与浇注速度上下下功夫!

    该用户从未签到

    发表于 2009-8-19 11:15:50 | 显示全部楼层
    1# yinfl99 [/" S: N7 T' e& T, x! ?/ u7 u

    6 ~# i+ r; i& f  [4 l9 C" D1 `1 L( r6 [0 C$ F- R* o7 @" R
    浇注要平稳,注意排气

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-1 15:59:20 | 显示全部楼层
    锌在熔化时就已经烧掉了,是排气不好或实型密度太大。
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     楼主| 发表于 2009-9-1 16:25:46 | 显示全部楼层
    各位好,现在还有种说法,说原材料里的废钢如果含锈比较多的话,就会在熔炼过程中,铁锈会生成很多的杂质混到铁水内,温度升高到1450以上时这些杂质才会渐渐的排出去,现在我公司出现问题的铸件也大多是灰铁材质的,熔炼中最高温度在1420左右。感觉也有点道理,现在锈迹比较多的废钢全不再使用了。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-9-1 17:20:57 | 显示全部楼层
    废钢生锈严重,铁水容易氧化造成气孔,不知你的废钢加入量有多少?
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-9-1 19:48:27 | 显示全部楼层
    "0.13的锌不会造成气孔缺陷.微量锌可以变质铸铁.加大量后锌会与铁形成固溶体,并均匀分布在基体中(这一点有专著说明)"% ~9 [# ]+ ~$ [
           这个观点是对的,如果你只是在底面出现气孔,建议你做一下铸件的含AL量,可能会找得到答案。) U+ s* l4 B) c3 r# U0 t6 Q
    这是反应性气孔。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2009-9-2 09:56:11 | 显示全部楼层
    废钢加入量在30%左右。前一段时间更换废钢后,现在铸件的加工结果还没有出来。, e% p2 i" o& R& J# Z# x
    这里请问“zzh1385”铁水中的Al是怎么进入的呢?
    8 o' V, j6 U8 X/ s# E/ Y只是孕育剂与球化剂中带入的么?
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    2018-5-21 18:09
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-9-2 11:20:16 | 显示全部楼层
    如果是实型铸造,可不可以考虑是实型燃烧后的结渣产物,我以前做消失模时也发现这种东西
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    慵懒
    2016-11-7 12:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-9-2 13:41:11 | 显示全部楼层
    静观事件发展
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