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[已答复] 这样用球化剂可否?

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该用户从未签到

发表于 2009-9-16 16:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我见过这样一个铸造厂,铸件要求400-10,是冲天炉熔炼,铁水的含硫0.05,球化包是一吨,出炉温度是1450到1480,用的是6-8球化剂,球化剂的加入量1.8-2.0;其问题是铁水直接冲到球化剂上,这样做对否?应该如 何调正球化剂?顺便告之其铸件加工困难,铸件表面 硬.
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    2018-1-16 16:48
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-9-16 16:27:27 | 显示全部楼层
    处理工艺不好,铁水直接冲到球化剂上烧损过大,造成球化剂加入量大。

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-16 17:06:01 | 显示全部楼层
    处理工艺肯定不对,怎么能对对着冲呢?硬度高,你给的资料太少,无法进一步分析。

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-16 19:15:33 | 显示全部楼层
    处理工艺肯定不当,球化剂加入量是不是过高啊!
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2009-9-16 19:40:37 | 显示全部楼层
    孕育不好
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-9-16 22:41:29 | 显示全部楼层
    可能是球化剂本身的原因,球化前含硫量太高了,不知是干什么样的铸件(如果是离心铸造壁厚较薄勉强可以;如果是普通重力铸造,不可行,肯定出现球化不良);如果如此高的含硫量,球化剂中稀土含量肯定要求,出现碳化物导致的铸件硬那是肯定的。
    : s+ K) C6 m* T0 ^个人的肤浅认识

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-17 08:11:04 | 显示全部楼层
    一般的话铁水是不直接冲到球化剂上的。不过按上面所讲,似乎配比各方面也都还可以。但如果铁水不直接冲到球化剂上的话,其球化剂的加入量可放在1.4%-1.6%。0.05的含硫量对于冲天炉来说并不算高。

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-17 08:59:17 | 显示全部楼层
    6号的1.0%的球化剂,8号的0.9%,盖上铁板,足够用了。这么多的球化剂再直接冲,放焰火么?

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     楼主| 发表于 2009-9-17 10:31:34 | 显示全部楼层
    8# goldfret
    - J  l/ b8 v% n, Z% O3 @  t8 x" {& I
    谢谢各位老师的指导,我们请问过西安理工大学的袁森老师也同意各位的观点,其球化工艺有问题而厂家已经习惯生产多年,也知道其铸件问题,但在这种条件下如何达到铸件要求?球化剂如何调整?孕育剂要求如何?

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    发表于 2009-9-17 10:33:35 | 显示全部楼层
    直接冲肯定是不合理的,既然厂家知道为什么不改变一下啊,又不是很麻烦的事情。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-9-17 10:34:24 | 显示全部楼层
    7# dyf0925   ^& z; Z! |/ c0 g, s& g% M( o
    能否3-7或4-7的合金?如何匹配?
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    2018-2-8 17:20
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-9-21 21:38:19 | 显示全部楼层
    铁水不能直接冲在球化剂上面,浪费球化剂!!!!

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-21 21:47:58 | 显示全部楼层
    不是浪费 是很浪费啊 球化剂很贵的 厂家怎么想的啊

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    发表于 2009-9-22 09:23:57 | 显示全部楼层
    呵呵,刚好昨天有专家来交流。我也冒充专家给你几个建议。一、含S太高,建议脱S,最好能在0.02以下;二、直接对着球化剂冲是不对的,可以用盖板盖住;三、球化包最好是细长型的;四、出炉温度还可以;五、S降下来后,球化剂也可以降低,具体要自己摸索,同时与铸件结构有关。
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-9-22 13:58:58 | 显示全部楼层
    这样的处理工艺肯定是不对的,铁水不能直冲球化剂,要冲到放球化剂的另一半,球化包直径与高的比值最好在1:1.8,硫高,应该可以从焦炭上着手,使用低硫焦炭,再就是加强脱硫处理。

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-22 16:55:42 | 显示全部楼层
    你的硫过高造成你只能通过加大球化剂的量来保证球化,这样的同时可能造成稀土含量较高出现白口所以加工出现硬度太高。现有的球化工艺肯定是如上面的前辈们说的是不对的,因该放在对面不能直接冲。如果直接冲的话可能造成球化反应过快,球化不良。

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    发表于 2009-9-30 11:15:06 | 显示全部楼层
    学习中

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-30 14:40:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 HCHLBHS 于 2009-9-30 14:41 编辑
    0 ]; D( `. T9 S7 y/ R, l  S2 N7 h% }/ f1 R7 R9 ?4 S4 y* h
    17# massayer 将球化室一侧靠近出铁槽,让铁水流股冲入到球化室另一侧啊.球化剂加入量太高了,残余稀土量太高会增加铸件白口化倾向,使铸件硬度增加.可以适量增加孕育量,分多次孕育.

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    发表于 2009-9-30 21:24:37 | 显示全部楼层
    1# wangyingzhan
    + n; p5 w2 c% A2 I6 V( Z
    4 v: n! @8 ~5 B' b7 a% ^* J& N9 @  @. g  l
    铁水直接冲在球化剂上肯定不对,太浪费,还容易造成球化不良,应用硅粒覆盖。用专用的球铁包,底下有隔开,铁水冲在没有球化剂的一边,最好控制在出到铁水大半以后再球化翻滚。铸件硬的问题可能是铁水碳硅含量太低或是球化剂的问题
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    开心
    2018-3-16 18:13
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-11-28 07:15:21 | 显示全部楼层
    处理工艺不好,铁水直接冲到球化剂上烧损过大,造成球化剂加入量大
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