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[已答复] 离心铸造中的疏松问题

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该用户从未签到

发表于 2009-10-5 14:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我单位生产的直径1200mm的炉辊辊身,在粗加工辊身,坡口PT后 发现坡口处出现大面积的疏松带,情况很严重,辊子直接判定报废,+ c: l* B! G1 \1 K. s0 q
想请教下,这种疏松产生的原因,如何减少,直至没有疏松!  现在判定下来是离心铸造时转速没有达到!(材质18-9,钢水重量3162Kg)
# C5 Z& E( E: N/ M. r$ {+ M! ?. S转速我们出的作业指导书上是1550RPM!拜托了
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-6 05:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-5 14:54:12 | 显示全部楼层
    把整个工艺详谈一下:浇注时间。模体材料。涂料种类及厚度。浇温。模温。减速温度。。。,愈祥细愈好。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-10-5 15:24:49 | 显示全部楼层
    回转1:GNo 1550RPM 保持6’
    + s/ S* J( T# ?+ K' R回转2:GNo 1250RPM 保持6’8’
      @, L3 \6 v" X2 b; t! C. i# M  z型筒温度浇注前是200-250度 浇注时钢水的温度是1520-1540度,涂料是锆英粉涂料. l+ N$ t5 s# p
    厚度2-2.5mm,锆英粉涂层厚度0.5mm,浇口直径120mm,铸造总长度2713mm,壁厚40.5mm,重量3162Kg,够详细了吧?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-5 18:36:59 | 显示全部楼层
    是不是浇注速度不高分层了啊
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-5 20:33:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-10-5 22:30 编辑
    9 ~& I2 N" s) V8 N+ e! V+ _
    " c4 a! F9 M% ^) k! z5 d! g1:你给的转速1550是否是离心机的转速.如是托辊式离心机,最好给铸模转速
    : D* w) ^* K! O+ V" Y# v4 @2:18-9.是否是1Cr18Ni9TI.
    ' P% B" j6 t: M3:铸模材料是什么.
    4 t' }' g) M3 }% O- l4:缩松是否是整体性的.还是局部的,其位置最好给一个铸件和缺陷位置的简图.
    3 ^7 ]# i3 P/ q) C3 d8 e  `5:铸件长2713,铁水注入位置.给个简图.
    2 J; m, d" Q& M& y; A6:浇口是拔塞式,还是流槽直注式.
    ' ~" r! I; d* t- a7:你们设计浇注时间是多少.
    7 `" }* ?9 h2 ^1 k% W( ?4 l0 c如认为有必要最好在说明一下.这些很重要.

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  • TA的每日心情

    2015-8-3 08:14
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-8 15:02:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 student 于 2009-10-8 15:17 编辑
    9 D- A5 o! ?6 [/ R: a# O
      l# H9 k& d$ A7 |. @第二次降速的6秒.8秒你是如何定的.对这种材料的铸造性能不了解.缩松必然的.

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     楼主| 发表于 2009-10-13 08:11:42 | 显示全部楼层
    6# student
    . Q% W" L1 k4 r, N& M/ u是6分钟与8分钟,晕,6秒,8秒,钢水倾倒时间都不止这么长 时间 哦

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-10-13 08:22:46 | 显示全部楼层
    DSC01516.JPG

    辊身整体

    辊身整体

    辊身整体

    辊身整体

    疏松局部图

    疏松局部图
    DSC01520.JPG DSC01523.JPG DSC01530.JPG DSC01531.JPG DSC01532.JPG DSC01533.JPG DSC01534.JPG DSC01535.JPG DSC01536.JPG DSC01537.JPG

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-10-13 08:29:12 | 显示全部楼层
    上面图片中粉红色斑点均为疏松现象,我们考虑下来可能是离心机的转速没 迏到 ,也 有 可能是保温效果不好,导致双向结晶,金属液补缩不够!不知道大家有没什么好的提议,怎样才能达到没有疏松这种情况?
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-13 09:17:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-10-13 09:47 编辑 ! j9 K, Q3 Q) |4 f+ t+ H; m# I

    1 {/ U3 I! Q3 c1 S5 s1:托辊离心机吧.换算一下,你的管模的转速具体是多少.管模材料,厚度.
    , `- {1 y0 r, a6 E& F" V( j- `& w' Q2:涂料实际厚度.: `* C+ N( H- L0 B: I
    3:铸件材料给全称.简称各地叫法不一.
    / |& ^$ W6 k: ^4:冷却水给水时间.
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    2018-1-1 15:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-10-13 17:44:11 | 显示全部楼层
    中心缩松,在离心铸造里成因复杂.必须全面分析.
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-13 19:28:23 | 显示全部楼层
    个人感觉浇注浇注时要先快后慢,控制好浇注时间,还有就是给水冷却时间,当然转速一定要保证,顺便问下是不是每个都这样啊,如果不是,查一下好的和坏的浇注生产记录

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     楼主| 发表于 2009-10-20 10:38:04 | 显示全部楼层
    这次,我们 单位又试浇了Φ1200mm的 辊子,材质和上次一样全称:GX25CrNiSi18-9 还是有这样的情况产生,不过没有给水冷(上次也没有),涂料厚度大概在2.5mm左右,离心机的转速GNo1550RPM,换算下来大概是420转/MIN,
    + A  V  ^# N9 G, @7 j$ i作业指导书上:/ u, m" k- a* X6 z/ H, \' k
    回转1:GNo 1550RPM 保持6’+ A3 p+ G0 v! R2 c3 E3 m
    回转2:GNo 1250RPM 保持6’8’
    . \- U7 F- a( Y% v8 n  [型筒温度浇注前是200-250度 浇注时钢水的温度是1520-1540度,涂料是锆英粉涂料0 a; L# Z" w# C+ d9 i( \! l
    厚度2-2.5mm,锆英粉涂层厚度0.5mm,浇口直径120mm,铸造总长度2713mm,壁厚40.5mm,重量3162Kg) H+ N2 ]7 M0 U/ ~

    / q( ~3 b8 q7 C9 Z) H/ `6 b6 k实际浇注温度1520度,就是涂料的喷涂情况不是很好,表面有“癞子”涂料先是硅微粉涂料,后是锆英粉涂料,钢水倾倒时间在25秒左右,型筒上涂料时的温度是220度
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-20 11:09:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-10-20 11:19 编辑
    % u5 z1 ^( M* U' t. K9 w4 `( w4 a  i, ~7 n/ {" X/ I* P
    你是拔塞浇口杯吗.还是浇包直接逐渐倾注式.
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-20 11:55:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-10-20 11:58 编辑
    4 F; n- I! I' G+ c3 u# U- e9 R( z8 j' m
    1:转速可以.! n6 K) K" ^2 W* L+ \1 T; t
    2:使用拔塞浇口杯.使液流第一次瞬间铺展厚度3-4毫米/S.以后可减少浇注重量/S.整体时间25秒可以.- ^9 K) L7 N7 A
    3:降速时间不能单看指导书.这种合金结晶温度间隔约100度.加之有涂料厚度冷却效果不好.就不能按指导书.在铸件里径温度在1340以下时,再降速.
    - `9 Y; f3 R& r! M4:浇注完毕后立既打开冷却水.8 ?* x: `- Z" d  R& m8 S  y* n
    5:此合金熔点约为1460度,浇温提到1560度.: @" Q; K- \' M7 ^- B
    试一下.

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     楼主| 发表于 2009-11-11 16:07:41 | 显示全部楼层
    9号的时候我们有试浇注了GX25CrNiSi18-9的1200mm的 2根,浇注温度1520-1530,转速1350,减保持1050,时间为5分钟,涂料变了,现在用的纯锆英粉涂料,情况不错,没有疏松了 !!在这感谢各位的意见了,非常谢谢! x$ O( }" T+ b+ f
    另外我们这次2个材质HN。直径900mm的辊子又不行了,表面有严重的裂纹,浇注温度1500-1520,转速950,减速保持750,时间为6分钟 ,喷涂时型筒温度200-230,涂料是硅微粉+锆英粉:8层+2层,涂料厚度在2.2左右,不知道 大家有什么好的 建议!!!

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     楼主| 发表于 2009-11-11 16:11:21 | 显示全部楼层
    那个 直径1200的没用冷却水,呵呵,冷却水管被机修拆掉了,所以现在浇注的都没用,我们不是用的拔塞浇口杯,是很普通的流槽直注式
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-11-11 20:41:42 | 显示全部楼层
    1:不知HN材料成份.给一下好.4 X3 F5 i6 Y- Q0 I% Z
    2:对于离心铸造冷却水拆掉不合理.尽管离心铸造由于离心力产生的有效比重很大.但每种合金都有自己特定的结晶特点.做为工艺人员,就是要遵循这个特点,并控制它,去达到我们要求的铸件特性.在离心铸造中,冷却水的使用是必要的.应当恢复.
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