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[讨论] 铸件气孔类缺陷

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-10-14 12:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 范庆志 于 2009-10-14 12:29 编辑
    8 J0 E1 I2 i2 d/ U6 _' O5 u/ V6 z7 O( P$ W& o
    看看这是什么原因造成的大家分析一下,QT450-12;浇注温度1410,一箱4件,每件22kg,开了2个内浇道,上表面出现的多,像针孔状,有时严重,有时轻微,请大家给点看法!砂子湿原因还是材质原因(后附图片)
    IMG_0312.jpg
    IMG_0313.jpg
    IMG_0314.jpg
    IMG_0316.jpg
    IMG_0318.jpg
    孔放大.bmp

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-14 12:47:16 | 显示全部楼层
    看第一张图:铸件表面颜色发蓝,
    + D6 z. J# {; V) g推测可能是煤粉投入过多,导致的发气量过大而发生的气孔+ q! y7 M6 w/ C/ B
    同时,看最后一张图的话,孔内部发灰!
    & Q( T; e: z& B* e$ B8 ~! n8 b& E发生部位是转角部位!
    - S% j8 i6 K; W, i5 q不知道对不对,但分析缺陷的方法:
    $ I' ?+ y! m" g& Q# o5 I先确定缺陷发生部位,再定类型,最后联系生产条件!$ p6 I4 |8 l, _% j: ]- K* F
    以上只供参考!
  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-10-14 13:05:50 | 显示全部楼层
    楼上说的煤粉过多导致发气量大产生的气孔,很有可能
    - a5 {' s. ~: }+ S- ?  e  d8 t第一张图的缺陷很少出现,在凹凸的地方表面还包着一层皮,我用指头一扣就扣掉了,我怀疑渣子没有扒干净,# ]+ I$ H% B0 _0 R2 f$ z4 n% D, ^
    第二张和第三张为法兰上表面,属于上沙箱!
    1 J2 t. E/ m$ X4 f4、5、6张图属于下箱!怀疑是砂水分过高。2 q" I) a" A) q$ l
    此六张图为同一个件!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-14 13:41:06 | 显示全部楼层
    第一幅图应该是发气物过多造成的,但后面的几幅图皮下气气孔严重,我认为首先检查铁水方面看看有什么变动没有,其次就是加大煤粉用量,球铁加煤粉是可以预防皮下气孔的,还有考虑砂芯的发气量,上好涂料,烤干,减少发气量。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-10-14 14:06:09 | 显示全部楼层
    第一张确实有可能如楼上几位所说因发气形成。
    . k- R4 P( p9 C  k1 t- ^对于后几张,还有几个问题:浇注时间是多少?横浇道、内浇口的设计是否合理??
  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-10-14 14:29:58 | 显示全部楼层
    浇注时间18S,浇注系统比例:直:阻:横:内为1.4:1:2:2
  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-4-19 18:15
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2009-10-14 14:44:40 | 显示全部楼层
    提高浇注温度,挡住渣滓
  • TA的每日心情
    开心
    2025-4-1 08:21
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-14 15:09:42 | 显示全部楼层
    看样子 应该是砂子水分含量比较高  我不同意提高浇注温度  浇注温度在1360-1380之间是比较好的
  • TA的每日心情
    慵懒
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-10-14 16:58:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 blue_knife 于 2009-10-14 17:20 编辑 . R6 B6 c* Q* E% O# m/ w1 h

    , e5 V& I4 v" B& ? 6# 范庆志 8 C$ i- _! b" Q
    $ n! w# ~$ X- T" m
    个人感觉这个浇注时间有点长,控制在10秒左右估计应该好点!
    - h( M- b/ ?7 ^1,铁水温度是充型的关键因素,但不简单取决于浇注温度,而最终取决于成型温度。铁水充满铸型过程的降温厉害,所以提高浇注速度降低浇注时间能减轻铁水的充型降温。
    : i, }% s: _: G: t; D, H2,提高浇注速度主要是从操作和浇注系统设置想办法,比如方便认流、保持浇口杯铁液充满、不产生停断流以及提高浇注系统流量(不简单的是流速)等。

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-19 13:27:02 | 显示全部楼层
    呵 呵  是新包没烘干  造成的   像针扎了一样  主要集中在大盘平面上
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