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[求助] 灰铸铁石墨形态不好

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该用户从未签到

发表于 2009-12-10 19:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我公司生产的铸件最近金相石墨形态不好,产品牌号为HT250,直径为20毫米的小曲轴,重量为0.4公斤。金相检测时D+E石墨达30%,抗拉强度在260-300. 1吨中频电炉熔化铁水,浇注采用1吨保温浇注炉随流孕育。做了提高碳当量、提高或降低浇注温度及孕育量等试验,均无改善石墨形态效果。烦请各位同行高手帮忙分析分析,多多赐教。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-12-10 20:12:16 | 显示全部楼层
    件太小.
    9 v% S8 U5 P- i' E; T. c1:孕育一包铁水多长时间浇完.3 q- q% E  S/ z0 }2 K
    2:包头和包尾的件一样的"D""E"石墨比率吗.
    , B% W8 F' ^- Z# \7 Z/ c; f3:料的配比结构如何.+ e& {2 q; C( X5 M8 @7 e
    4:何种孕育剂.

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-12-10 20:36:32 | 显示全部楼层
    包头比包尾稍好,但还是有20%以上的D型石墨。炉料配比为350公斤Z18生铁,350公斤废钢,300公斤回炉料。硅钡随流孕育剂粒度0.1-0.5

    该用户从未签到

    发表于 2009-12-10 20:45:27 | 显示全部楼层
    硅铁与硅钡孕育不一样。硅钡易使石墨刑态为D型,

    该用户从未签到

    发表于 2009-12-10 20:58:06 | 显示全部楼层
    "硅钡易使石墨刑态为D型."
    : R) X$ F$ g# i) ^; \/ }请楼上的能进一步解释下脑吗

    该用户从未签到

    发表于 2009-12-11 04:34:30 | 显示全部楼层
    多看看书吧 ,还叫人家解释!
  • TA的每日心情
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2009-12-11 08:29:54 | 显示全部楼层
    可用10~30%的生铁,能消除一部分D、E型过冷石墨,另外本身就属于小件,冷却速度较快,容易形成过冷石墨,需要尽量快浇,你们多长时间浇完一包
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-12-11 08:57:59 | 显示全部楼层
    一:你包头就有20%的过冷石墨,说明整个过程开始就有问题.大体有以下几个可能:/ M. D2 k$ }( N) d
    1:铁水成份不适合制造小件.如五大元素的含量不匹配或有碍石墨化元素超标.
    " n7 C3 t0 N5 H$ o2:孕育剂的加入量不足.4 k* Q1 B7 e  y, e* M0 `, y* V6 o
    3:浇注温度不合理.0 M( u; ^7 e2 I: u6 S2 p2 @
    二:从包头到包尾增加到30%的过冷石墨,大概如下因素影响.
      h* \' Y8 y  Z/ k. [1:孕育剂不能单采用Si-Ba孕育剂,7 G  e0 _/ |% B& b( b! P
    2:每包浇注件数过多.孕育衰退,浇温降低.
    & j6 v3 F( F0 K; H& d+ u综上所述:) C; A: b7 H0 }/ g; C
    A:把整个铸件成份综合评定一下.
    0 Z  [: \1 k6 v4 c( e! B+ i1:碳,硅量匹配是否合理.: h9 \7 m3 C7 j# O) {
    2:含硫量是否太低.- @3 ]+ Q( S. x3 D1 ~- p/ y
    3:反石墨元素是否过量.
    2 I! T& p- p) i7 |7 Z4 qB:把浇注用包的容量减小.争取7分内浇注完一包.
    # _) u7 J2 g" f4 ^) o; {5 O; w4 mC:采用Si-Ba-Ca系孕育剂.
    . t! B  \) @2 D6 e% Q3 fD:如反石墨化元素过高,采用含稀土孕育剂.0 e2 y; j: g4 c
    E:合理调正浇注温度.9 e: `6 ~, l7 i- o1 ^8 w
    件小.不好干.
    # R$ `! O, ]* J4 @3 m5 t, T; w供参考.

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    参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
    lionwww + 3 感谢应助!

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    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-12-11 11:20:21 | 显示全部楼层
    非常感谢各位的指点。因为我们采用的是保温浇注炉,每箱都是采用随流瞬时孕育的,因此孕育衰退的可能性不大,但一炉铁水进入保温浇注炉后需30分钟才能浇完,包头和包尾的铁水最大的变化是碳的烧损。我们用的孕育剂通俗叫法是硅钡孕育剂,实际是硅钡钙铝孕育剂。在这里我说一下铁水的最终成分:碳3.10-3.20,硅2.20-2.30、锰0.62-0.66、磷0.06左右、硫0.04-0.06,浇注温度是1400左右。烦请各位帮我看看是否合理
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-12-11 15:32:19 | 显示全部楼层
    本帖最后由 worker 于 2009-12-11 16:34 编辑 5 E6 w/ C% w* b, ]* X" t' N2 G, R

    % ~3 t8 q5 @, G3 }* }, K* {; S* X锰量不动的情况下.把硫增到0.06-0.08.再找一下含稀土的Si-Ca-Ba的孕育剂.或加稀土硅铁.稀土加入量为0.01-0.015
      Y1 U0 V% Q$ t6 p7 D供参考

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     楼主| 发表于 2009-12-11 19:43:23 | 显示全部楼层
    今天试了硅锶的随流孕育剂,效果差不多
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    开心
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-12-11 20:31:13 | 显示全部楼层
    现在主要是不能按正常的思路考虑.件太小.我的想法是增加石墨核心.因为你的包头都有20%的过冷石墨.多形成CeS.CaS.效果好一些.
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    开心
    昨天 09:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-12-11 22:21:16 | 显示全部楼层
    随流孕育的量有多大,碳可适当高些C:3.2-3.3,S也要高些0.06-0.1左右,另外原铁水的硅不要太高。

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     楼主| 发表于 2009-12-12 08:19:00 | 显示全部楼层
    随流孕育量在0.14%左右,现在我炉底加了硫化铁0.8公斤,铁水硫含量在0.07左右,石墨形态D型石墨有所减少,不过还是不符合验收要求。

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    发表于 2009-12-12 08:22:44 | 显示全部楼层
    把硫增到0.08以上
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2009-12-12 10:54:23 | 显示全部楼层
    碳含量提到3.3以上试试

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     楼主| 发表于 2009-12-12 19:29:35 | 显示全部楼层
    铁水常规元素基本都试过没有太大改善,碳当量我甚至调到4.25左右都不见明显变化,不知道是不是有什么微量元素的影响。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-12-13 07:36:45 | 显示全部楼层
    1:件小.调CE用途不大.. b: R5 n9 G, f: i
    2:把硫增到0.09-0.1
    1 t9 E; H& e+ P3:加稀土硅铁.和Ca-Ba孕育剂.(要注意终硅量)稀土加入量为0.01-0.008%.) w5 @( j6 `% w4 u1 {
    如有必要就试一下.如按上述条件,能把"D"型石墨降到5%以下.就把你带浇注系统的铸件的图发一张上来.再探讨下一步.

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     楼主| 发表于 2009-12-13 09:38:58 | 显示全部楼层
    硫不敢提的太高,因为有资料提到过MNS渣气孔的问题,我们在实际生产中也碰到过,当硫化铁加多了以后,铸件在加工后皮下有不规则渣气孔。

    该用户从未签到

    发表于 2009-12-13 10:01:22 | 显示全部楼层
    提高碳含量
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