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马钢码头迈上千万吨港台阶

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  • TA的每日心情

    2017-12-1 22:43
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-1-9 17:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    马钢港料总厂创新水运组产方式,持续不断地推进系统优化,在编制计划和生产组织上增强预见性,努力降低客观因素对生产的影响。打破水运瓶颈制约,进一步提升保供的能力和水平。2009年,马钢完成水运进料997万吨,一举迈上千万吨港的台阶。
        马钢自备码头岸线长288米,投产时年设计产量仅为290万吨,随着近年公司的发展,已逐渐成为来逐渐成为生产的瓶颈。为打破瓶颈,确保铁前生产稳定,港料总厂针对09年每月需要卸载的船舶在110条左右,而且船型不一,且其中相当一部分船只舱口小、船体大的实际,一方面加强同船方沟通,要求船方在港口装料时,尽最大限度地控制进入暗舱的物料数量,从而减少清仓时间;另一方面要求岗位工在卸船时,根据船方装料情况,精心操作,既尽可能靠边多抓料,减少机械清仓的数量,防止靠边操作碰坏设备;清仓时,对于船体较大、暗舱料较多的安排两台机械同时清仓,从而减少卸船的清仓时间,提高卸船效率。
        针对门机改桥机后,承接卸船机所卸物料的后方的胶带系统能力较低,限制了前方卸船机能力发挥这一情况,该总厂一方面着力提高来船计划的兑现率,将料场部分堆址转向非固定配置,全年料场地址置换51次,保证来料有场地可卸,为进料创造了条件。另一方面在生产上尽量安排双品种作业或单品种双系统作业,充分发挥生产能力。此外还采取在同一系统上作业的卸船机岗位工尽可能错开投料时间,使料流均匀,减少因为料流叠加使局部料流过大造成胶带跑偏、撒料和压停次数,降低系统停机时间。
        码头水运系统现有6台桥式卸船机、长短胶带机20多台、大型堆料机4台,每台设备出现故障都有可能造成整个系统不能运转,从而影响水运进料作业。为了避免因设备故障影响生产,该总厂一方面强化设备管理的力度,加强设备的点检和维护,对设备隐患做到早发现、早整改,把设备故障消灭在萌芽状态;另一方面把系统检修和机会检修进行有机结合,先将同一系统上的设备检修和维护项目进行汇总,然后根据检修时间的长短在同一时间进行安排,时间在2小时以内的利用船的靠靠离泊和清仓的间隙实施,对于时间超过2小时的项目,则利用卸煤时实施,从而最大限度地减少设备故障和检修影响生产的时间,真正做到检修、生产两不误。
        通过优化船型、督促改进装船工艺以及充分利用码头泊位、合理分配进料地址等有效手段,使卸船效率大幅提升,特别是万吨以上船舶的卸载时间平均压缩16小时以内,水运系统卸载能力由511T/H提升至622.9T/H,最高达到740T/H,水运单日接卸量最高达35583吨。全年进料822.6万吨,卸煤54.2万吨,江海联运600.6万吨,实现了水运进料的新跨越,为公司铁前生产的稳定提供了有力的支撑。
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