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[讨论] 40Cr轴调质后变弯是什么原因?

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该用户从未签到

发表于 2010-2-14 08:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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请教40Cr轴调质后变弯是什么原因?40Cr长轴一般调质得变形量是多少?中间最凹处直线度差8mm。
2 w- ~( z5 p+ ~
* ?* K" |: z/ D" O$ _ 40Cr.jpg

该用户从未签到

发表于 2010-2-14 09:16:59 | 显示全部楼层
经过热处理后发生变形现象是正常的,至于变形在什么范围,这里面有许多因素。不知楼主采用什么冷却介质?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-5 16:13
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-14 09:58:36 | 显示全部楼层
    变形由于冷速不一致,组织转变的速度和数量不同,楼主采用井式炉热处理,垂直加热和入水和减少变形的程度!另外阶段升温,保温均匀,淬前预冷等也能尽量改善变形!
  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-23 11:57
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-2-14 18:00:00 | 显示全部楼层
    另外,入水后,水循环应均衡对称。
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    慵懒
    2017-5-31 10:25
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-2-14 18:56:38 | 显示全部楼层
    长轴类的工件加热和入水最好垂直,能减少变形量,我们处理过4米长的空心轴,就是垂直加热,垂直入水,最后用油压机调直。

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-14 19:33:22 | 显示全部楼层
    根据图纸的技术要求不同,调质后的变形量控制也有差别。处理高精度调质工件一般先正火,除了楼上几位专家的方法,作为预处理(正火)很重要,其作用是细化晶粒均匀组织,保证了调质工件有良好的组织稳定性,以减少变形。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-17 20:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-2-17 22:53:05 | 显示全部楼层
    变形有多种原因组成,但直径110变形到8mm,算是热处理操作不当,请按照热处理操作规进行程热处理工作。
    ! x0 y4 \6 c! \# l: a: i第一点:长轴类工件在加热和入水时要垂直加热和入水。

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    参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
    所以因为 + 3 我很赞同!

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    该用户从未签到

    发表于 2010-2-23 22:57:50 | 显示全部楼层
    看看能不能用2种淬火介质试验下?

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-24 13:23:31 | 显示全部楼层
    以下只是部分可能的原因:
      M& w* q1 L$ l% ~# p/ i' K1、工件垂直装炉加热,淬火时垂直入水、上下移动冷却,不要碰撞冷却池。这可能是主要的因素。
    6 W& _# [  Q" J9 E9 E1 W) A. M( e  E* n# c2、单边车削引起热处理时两侧的组织转变差异大。
    . a7 }/ \% q( V3、这样长的工件:8 O, q5 s$ d- N/ \
    A)是否采用两次装夹从而造成中间接刀处不对中?$ j% X. Z6 y0 V/ F* T; ~
    B)热前加工时本来的变形量就大。
    ) g2 _( x" v4 |' I$ mC)热前存在机加工应力。

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    所以因为 + 3 技术讨论!

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  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-11-8 16:08
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-3-2 21:53:43 | 显示全部楼层
    这样的轴变形8mm的确大了些,不知道是怎么将的炉,冷却方式如何?
    & u3 I% M/ u6 Z* w这样小的活应该不是加热过程的事儿,可能是冷却过程出了问题,查找一下淬火方式,是否有冷却不均匀现象?

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-7 20:04:13 | 显示全部楼层
    正常,校直去呗

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-8 20:34:36 | 显示全部楼层
    淬火后校正后再回火

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-10 10:09:53 | 显示全部楼层
    用什么炉子做的?  要是台车尽量多做几个支撑~~  由于你的中间和两遍轴径有差距 变形 应该是必然的  后续没有校直工序么?  (热校直)
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