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[求助] 球铁冒口不破壳怎么办?

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-10-30 16:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    最近调试曲轴件,QT700,暗冒口,冒口不破壳,更改冒口形状后,情况变化不大,还是有很多冒口顶部不破壳,
    7 G  o- r% a; _6 {! U( q导致冒口颈缩松。如下图,浇注为一箱四件,不破壳只出现在中间两个冒口,铁水流经中间
      k/ H& Y  d7 U) e# {两个冒口再到两边两个冒口。浇注用浇注机,浇注温度1350-1400°C!请各位看看冒
    & C: C+ m0 i; P3 a& y9 \口应该怎样调整好?& F% p/ ]: D9 O. J3 _4 p

    , q' p2 w! G: x0 N- p3 D+ u" _

    冒口顶部不破壳

    冒口顶部不破壳

    冒口脱壳

    冒口脱壳

    一箱四件,中间两个冒口抽缩较小

    一箱四件,中间两个冒口抽缩较小

    浇注工艺

    浇注工艺

    不破壳

    不破壳

    破壳与不破壳

    破壳与不破壳

    冒口颈缩松

    冒口颈缩松

    中间两个冒口更改前形状

    中间两个冒口更改前形状

    冒口更改后形状

    冒口更改后形状

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    参与人数 1热加工币 +8 收起 理由
    tanwx + 8 好问题,实用性强。

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-10-30 19:33:07 | 显示全部楼层
    一,可以适当提高浇注温度和型砂煤粉含量。二把靠近直浇道两旁的横浇道减薄,太厚,直浇道的压力很大给冒口补缩。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-27 22:46
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-10-30 18:41:45 | 显示全部楼层
    没有这方面的经验,直感:
    2 ?+ J) C0 M: z  O& N! a1、中间两暗冒口表层已凝固才需要液态补缩,才会形成不破壳。
    ; t" V* P; n. v# `- S: B2、中间两暗冒口补缩量从图片上看明显小于外侧的两个暗冒口,相对不易破壳。' D: h6 I9 k3 i
    3、与浇注时的铁水温度有密切相关。观察一下前浇与后浇的差别情况后再作判断。
  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-10-30 18:54:21 | 显示全部楼层
    可以再加高中间两个冒口试试,我厂有类似的现象,加高后改善破壳现象
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-10-30 19:53:16 | 显示全部楼层
    楼主 你这件主要是跑道比例不对 和浇注温度过低造成的··
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-4-20 13:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-10-30 20:48:49 | 显示全部楼层
    在铁水化学成份方面也有影响不破壳的因素!
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-10-31 06:41:48 | 显示全部楼层
    有条件做一下模拟。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-10-31 10:43:15 | 显示全部楼层
    可以用Procast模拟出来的···
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-10-31 15:33:35 | 显示全部楼层
    不单是浇注温度,我感觉有2点锥角要更改下,最好改成中心圆锥角散热没那么大,第二要吧冒口和浇口杯的压力切断才行
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-11-1 06:41:06 | 显示全部楼层
    是开放浇系,截流好像在过滤器处,小。可能浇时太长。
    & t3 |. b) `+ r2 w  {: I! f      浇温不算低情况下,但实际造成中间及两侧进铁不均,温度相差太大。- r) ^/ r, q9 |! b, M4 o- m# {2 o
             
    9 g' j5 x" s$ R1 b# l              第一建议:加大中间两个冒口的冒口颈,上下高梯形为好。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2010-11-1 10:27:49 | 显示全部楼层
    靠近浇口的横浇道厚14mm,外侧的两个横浇道是mm。
      e9 t; w$ s" t( q2 Z. s! v$ `对于中间冒口不破壳,我这样理解:
    5 T4 b1 w- S3 y) O. M两侧两个冒口上横浇道较薄,凝固较快,铸件和冒口形成顺序凝固,冒口容易破壳。
    0 H2 q- G/ J: ~. R$ D. }中间两个冒口上横浇道较厚,凝固较慢,浇口杯通过横浇道给冒口以补缩压力,延迟冒口破壳,造成造成中间两个冒口顶部易结壳,一旦结壳形成,冒口将无法起到补缩效果,相当于是横浇道、冒口、铸件形成了同时凝固!
    + o5 j& N8 f4 A+ R不知道我这样理解对不对?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2010-11-1 10:33:50 | 显示全部楼层
    现在单箱浇注时间8-10s,如果改薄横浇道,会不会因为浇注时间变化而产生其他缺陷?
    + x0 t  e( B  b- u5 g1 D2 p  _1 x7 H% W
    还有铁水先流经中间两个冒口,再流到两侧的冒口,冒口温度分布本身也就存在差异!2 F" M* r0 k8 [
    我们起浇温度在1400°C,至浇注结束温度损失约40-50°C,
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-1 12:47:05 | 显示全部楼层
    请问:箱重?: r$ h. V, x+ R7 o$ U" E
       是否只是中间不破顶之冒口颈才有缩松?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-11-1 14:24:57 | 显示全部楼层
    回复 11# yelei051 : H7 h  ]; s: y$ n  N6 A# q
    外侧的是多少mm,既然外侧的两个较好,那就都改成一样的试一下吧
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-11-3 16:31:30 | 显示全部楼层
    你跑道改成窄高型的试试,
  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-12-20 10:11
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-11-7 01:19:11 | 显示全部楼层
    回复 11# yelei051
    * n! j- \6 N4 A0 g8 d同意,但直浇道给近的冒口补水是好事,增加了近冒口的补缩能力,所以同样大小近的冒口比远冒口的补缩能力强,也就是说近冒口实际模数大了才不缩可再设计小点,内浇口缩松应是冒口颈 的模数不是大了就小了,再调下可能会好点

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-7 16:47:54 | 显示全部楼层
    1、浇注系统有问题,无论是开放式或是封闭式,都不应该将浇道开到冒口上,因为这样冒口颈在液态补缩完了之后,不能迅速凝固,使石墨膨胀没有效果,造成缩孔、缩松缺陷。
    ( G6 \, K4 L* c1 u( h7 {2、冒口颈应该尽量小,15-20之间。厚度不能大于10毫米。9 w. Q! Q* N7 F) {' E( Q
    这两条措施应该能解决你的问题。
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