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[交流] 制动器壳体铸造工艺设计

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  • TA的每日心情
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-7-14 12:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 xyzhlan 于 2010-3-23 14:05 编辑
    - n6 }: f8 V8 n$ ~
    2 W; s4 `  D) t! U此制动器壳体材质为QT600-3,红色区要插齿,铸件要求严格,内部不允许有缩松等铸造缺陷,冒口采用热压边明冒口,压边12mm,冒口直径100,高150mm,同时设计了壁厚40,高60的三块均布冷铁。高手指点下,工艺是否可行,潮模砂铸造,铸件理论值重量为70Kg
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    该用户从未签到

    发表于 2008-7-14 14:54:31 | 显示全部楼层
    这样的工艺工艺出口率太低
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2008-7-14 15:30:47 | 显示全部楼层
    你有什么高见吗 ,楼上的

    该用户从未签到

    发表于 2008-7-16 20:14:53 | 显示全部楼层
    可不用冷铁,用冷铁会带来很多麻烦。压边放到场20,浇铸温度1370-----1420,你可试试。
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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2008-7-16 22:41:15 | 显示全部楼层
    这个不用冷铁可以的把冒口压边宽度放到14。最大热节圆直径70 100的圆冒口应该太小了,要改长一点
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2008-7-17 07:07:06 | 显示全部楼层
    我已试制一个只是在底部的外径放置冷铁,冒口直径100,压边16毫米,结果试样完全合格。
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-7-17 07:26:27 | 显示全部楼层
    如果增加将直浇道延伸到铸件底部,先从底部引入铁水,会更加平稳,对于球铁很重要.还可以防止冲砂.上部保持原样不变.
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2008-7-17 07:30:44 | 显示全部楼层
    中间是潮模砂砂芯,有芯头比较难搞
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-7-17 07:39:10 | 显示全部楼层
    早几年做林克斯产品,全是那种形式.内浇道顺着坭芯头薄片反雨淋式.
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-7-17 09:58:43 | 显示全部楼层
    压边冒口也有一些缺点.首先是过流造成的晶粒粗大,对于球铁还会造成球化衰退,如果在同一加工端面能够肉眼很明显的观察到.其次,工人的技能好坏对压边冒口的成功影响很大,关键是压边尺寸的控制和型砂紧实度的控制.第三,压边冒口清理时很容易带伤铸件.日本铸造专家就提出用侧冒口来代替压边冒口生产球铁.
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2008-7-19 19:40:08 | 显示全部楼层
    现在此产品小批量生产,可压边处总是容易出现缩松,不论压边偏大还是偏小,总会有缩松在压边处
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-7-21 08:09:14 | 显示全部楼层
    对于湿型砂造型,正确的工艺要靠有技能的工人来保证和完善.特别是紧实度对压边很敏感.造型后,用手指按一下,如果没有凹痕说明良好,反之则差.工艺人员要下去检查.否则,光靠调整工艺是很难控制铸件质量的.
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2008-7-21 09:53:51 | 显示全部楼层
    谢谢你
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2008-7-25 10:57:54 | 显示全部楼层
    我采用原来的工艺,已小批量生产压边的缩松也彻底解决啦,主要还是在浇注温度控制上,生产20只全部合格
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    无聊
    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-6-12 14:05:11 | 显示全部楼层
    楼主是否已有更成熟的工艺,请分享下
  • TA的每日心情
    难过
    2022-9-8 19:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-8-19 21:54:44 | 显示全部楼层
    你浇注温度高了?
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    开心
    2021-4-5 16:19
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-8-19 22:01:11 | 显示全部楼层
    我们以前做过相似产品,不放冷铁可能不行

    该用户从未签到

    发表于 2010-8-20 16:08:21 | 显示全部楼层
    回复 7# 辉精英
    5 {' E) |/ b  C- r2 [1 G
    0 W& J8 a1 {. c) n% y' ]0 [( d& l
        底注要好很多,明冒口必须补水,应该可行。
    8 i8 z, }2 L4 F; ?: ~: T  个人认为更好的方法是底注薄浇道或反雨淋,顶置发热冒口(估计2只模数2.8~3.2的冒口即可,冒口总重不会超过6KG), 出品率可提高约20%
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