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[求助] 球铁行走车轮轴档内缩孔的原因

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-11-25 11:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本公司近期生产500型行走车轮(见图一),材料QT700-2,浇铸批10多件,加工后发现轴档内(轮幅中心位置): `8 [, B. S3 k4 z4 f( s
    有明显的缩孔,一般是环形一圈,深4-5毫米,(见图二)。化学成分(%):C3.6-3.7,Si2.3-2.4,Mn0.25-0.3,
    / l# }; [+ |6 Y2 g( F" j2 X2 BP0.04-0.06,S0.015-0.02,Mg0.045-0.055,Cu0.045-0.055,Sb微量。铸态试棒抗拉强度720N/mm2
    IMG_0265.JPG
    IMG_0266.JPG
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2010-11-25 11:31:10 | 显示全部楼层
    Cu的含量应是0.45-0.55%,特此更正。请行家帮助分析缩孔原因及防止措施。谢谢!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-11-25 11:39:43 | 显示全部楼层
    1:给个铸件中心剖面图.
    7 |# y  g8 E8 U! Q2:给个铸件浇,冒系统图片.$ \0 {  R, R* N# [+ g; Y) L5 _
    3:是否与图一箭头所指位置的水平位置相近.[quote][/quote]' X4 g" s6 Y6 ~/ }' I* A8 N
    疑是砂芯缩孔.
    QQ截图未命名.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2017-4-14 17:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-25 11:42:44 | 显示全部楼层
    请问缩孔在下箱还是上箱
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 07:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-25 11:58:32 | 显示全部楼层
    C3.6-3.7,Si2.3-2.4,Mn0.25-0.3,P0.04-0.06,S0.015-0.02,Mg0.45-0.55,Cu0.45-0.55,Sb微量的化学成分单铸试棒铸态的性能720N/mm2,可以了啊。
    & P& p6 l7 e/ h7 Q' C2 X' Y3 _9 R& q! |" I1 N
    缩松防止可以增加冷铁试一下,再这砂型的强度怎么样?
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-25 12:22:37 | 显示全部楼层
    内孔有芯子吗?
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    开心
    2022-7-19 10:31
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-11-25 12:38:12 | 显示全部楼层
    好像内孔没下芯
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2010-11-25 18:06:25 | 显示全部楼层
    树脂砂造型,内孔有树脂砂芯,轴颈处上下箱皆有冷铁,缩孔均在轮幅中间,上下各一半处。
  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-11-25 18:39:27 | 显示全部楼层
    内孔可不可以做成实心的,把缩松引到中心,后期打出中心孔
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-23 20:56
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-25 19:06:38 | 显示全部楼层
    Mg0.045-0.055证明你的铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也会很高,这就你出现疑似砂芯缩孔现象的主要原因。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-11-25 21:06:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2010-11-26 19:47 编辑
    8 ~6 s5 m1 E. S1 h& [
    Mg0.045-0.055证明你的铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也会很高

    ( A- ~9 H0 \+ @( q. b同意楼上的观点.% J! D. ]9 E0 A+ C, A9 t
    谈几点看法,供参考:" {! K0 g9 N, k$ v
    1:"树脂砂造型,内孔有树脂砂芯,轴颈处上下箱皆有冷铁,缩孔均在轮幅中间,上下各一半处 ".这应当是砂芯缩孔.
    % i1 M9 Q4 ]5 R9 }/ `7 |: }2:铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也高,虽然"铸态试棒抗拉强度720N/mm2".这里可能有高残镁和高残稀土,增大铸件渗碳体形成的因素.这也可能增大铸件珠光体型收缩对砂芯缩孔形成的加剧.$ \+ r" h; O* K
    建议:' \, [! N3 p, ?. @/ `# p
    1:如内孔孔径大,内孔加工量不大,可下分体冷铁.    但看图片,孔细而长,可加厚下冷铁,取消上冷铁.内孔做成实心的,加中心冒口,后期打出中心孔.
    5 J8 B- }" Y" p: m2:把残镁和残稀土降到合理的范围内.
    7 s% l7 s9 T6 g3 r3 e$ w3 W, F3:为了综合分析.最好有残稀土量和试块金相图.
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-26 11:22:59 | 显示全部楼层

    : K' ]% X+ o  A# Z* S7 i: i& o/ r8 {: _- ^; a

    : U: V7 F3 V* q: Z8 K    缩孔原因可能是冷铁放置不合理造成,轴颈处上箱不应该放冷铁。如去除上箱冷铁,缺陷会轻些。
    + N8 c& R3 o9 J( D      最好内孔放冷铁。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-11-26 11:32:27 | 显示全部楼层
    中间下一覆砂冷铁芯,覆砂厚度8~10mm,缠耐火布!

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-26 14:43:27 | 显示全部楼层
    回复 13# blue_knife * \# @! }+ {  ]* S8 s# T9 o
    ' q# Y0 `; k+ |/ J$ ~) l2 A
      I. Q" N4 r2 F/ \# L
        调整上下箱冷铁厚度比例为0.8:1.2

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-26 14:46:51 | 显示全部楼层
    回复 14# 3311396
    4 Z9 p7 W/ F/ M# m' S) X, E3 y( _4 q5 X
    6 c( ]: g" e: r; d( U: Y
        另外内孔树脂砂芯改为铁覆砂芯
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    开心
    2017-4-14 17:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-26 15:29:23 | 显示全部楼层
    上、下都放冷铁,请问是上箱还下箱出缩孔的原因 。这很重要。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-11-26 16:15:59 | 显示全部楼层
    内孔直径多少,是否可以考虑放中心冷铁。注意涂料一定要刷好
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2010-11-27 14:39:40 | 显示全部楼层
    11楼言之有理:铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也高,虽然"铸态试棒抗拉强度720N/mm2".这里可能有高残镁和高残稀土,增大铸件渗碳体形成的因素.这也可能增大铸件珠光体型收缩对砂芯缩孔形成的加剧.其余工艺不变,经调整稀土镁球化剂加入量(电炉熔化),由1.45%调为1.35%,缺陷消除。
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-28 10:26:56 | 显示全部楼层
    回复 18# daguzl-425 5 Q8 F$ B: r  W. s6 j
    6 E# |( E8 v9 O. H4 Y

    , P+ t0 m7 @' v6 s7 z8 p1 b1 I    各位都向楼主学习,告诉大家结果!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2010-11-28 10:45:40 | 显示全部楼层
    采取措施:1、将直径80的3只靠边冒口增加到4只;2、轴孔内树脂砂芯不变,轴颈处上下冷铁不变;; a7 O" s. D1 i* L1 z! t1 l
    3、球化剂加入量由1.45%减少到1.35%。经一次浇铸12只产品,全部无缺陷。谢谢各位指教。

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