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[求助] 铸件变形怎么解决?

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    开心
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-29 15:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x

    铸件

    铸件
    501 砂芯盒2.JPG 501 上.JPG [attachimg]) M! j) x( l% x
    0 {! [) @  e: b' B5 [4 T5 x7 U
    铸件的壁厚为4mm  中间会变形查看铸件图  
    9 {; I* Y. A4 r3 h; b- } 浇注系统采用封闭式的 中注式  湿砂机器造型  砂型用树脂砂  铸件单重为8.3kg  材质HT200
    5 E' E& G) c+ e. E在砂芯中间的部位即变形的部位已放加强筋  
    ( M( v' k, j# W* P
    9 t+ j7 L" C0 L4 V6 g! c. x$ k这次做了40个 有9个变形厉害 。报废率满高的
    4 V# a  ]: e7 q不知哪位大侠知道是什么原因?. s! F4 H9 m! Q% H5 d
    需要资料的联系我!!在此先谢谢了!
    501 下.JPG
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2010-12-29 15:26:22 | 显示全部楼层
    回复 1# 加油平 3 ?" P" D9 r. {
    4 A3 w: k$ F2 q% W

    下模内砂芯盒

    下模内砂芯盒
    $ Q* o; i3 O5 t1 ^5 R) v! b- z
      问题补充:第1张图为铸件图   + p  e1 w6 |9 [
              第2张为外砂芯
    ; w9 O2 B0 s& _. \$ z$ t5 ]" g$ d5 F           第3张为上外模  
    % K6 V/ N+ r9 @2 L* d( L            第4张为下外模   
    ; i  g2 }: I2 Q( E0 P1 J, y太急了,没有条理性 对不住大家了。
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-29 15:55:50 | 显示全部楼层
    看似是铸件中间挺出去了吧?关键的图没拍好是不是外芯太松或者和外模间隙有些大造成的,重新上图片
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    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-12-29 17:33:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 blue_knife 于 2010-12-29 17:46 编辑 / ]; J/ h9 v+ X4 N
    / I3 d# L7 i# L7 r! H3 C- Q; B
    1,上下箱是否都鼓出去了,还是只有上箱(或下箱)鼓出;或者上下箱变形程度差异较大。
    : M  R6 x7 ~+ C; n- y. t2,加强筋的厚度大小(难道就是浇注系统)?
    ' \; W' F. C- {
    ( H" i) t! X5 j' H个人从图片上看(可能看的不准确),下箱鼓出多些,因为下箱内部是树脂砂,尽管理论上树脂砂的溃散性好,但由于铸件壁厚太小,因此基本上大部分可能没有溃散,收缩受阻;而上箱内部是湿砂,加上两侧有缺口,相对来说收缩受阻小且收缩的影响小。
    - Q* |8 N  O2 W; u只是个人从照片上判断和分析,可能不对!!
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    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-12-29 18:37:05 | 显示全部楼层
    楼主你把内浇口每边多加2个再向两短端靠近试试看
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2010-12-29 23:52:47 | 显示全部楼层
    回复 4# blue_knife
    * @0 Y7 P: P/ W1 w; E5 C9 k; D3 v2 N/ H

    4 z. x; i( Y  U7 r# v    谢谢大家的讲解!!! d' u5 i  @, x2 q
      ( T8 j$ L5 i1 h* k4 S- t
    1。下箱鼓出来,跟量水器配合间隙太大了* P% y6 C, \6 G" I
    2。加强筋由下模砂芯做出
    ) t2 O* Z* ^! sblue_knife 你看下有什么办法解决这个变形。: a- m1 R5 C. Z2 d4 r
    需要资料请及时联系!!
    7 ?( V: H, q3 \0 q8 c: i0 S% s  P 再次谢谢!!
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    慵懒
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-12-30 11:55:07 | 显示全部楼层
    1,中间的拉筋不能太厚,建议不要超过3MM!!(不知道好做不,况且浇口也在中间,某种程度上也起到拉筋的作用)针对出现的问题,这个拉筋的位置不对,应该放在底部。) X- i, x5 L, s0 @# |& F
    2,看有没有减少下部位收缩受阻的可行性,比如提高下部芯的退让性、提前开箱让下部自由收缩等。
    0 Z) I3 m' i- c4 `
    2 p$ x9 R8 T* [* X" ~. f' M有成功的解决方案,希望能和大家共享哈!!
  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2010-12-30 21:47:13 | 显示全部楼层
    回复 7# blue_knife " O* d# ?$ K  i1 h8 x7 _2 f
    $ Q( [$ f: D$ ]
    , k8 A: M; C0 ?4 Q
       我现在是在浇注系统中加了2根内浇道(即加强筋)是30*3
    2 b0 M: V7 j2 @! Q/ r4 A5 I   因为我发现铸件的中间的部位也有鼓!不知行不行!; \! O' y; p+ i1 Z0 b

    " ^1 [; Y! c7 j( d; k4 d% X7 p等下次铸件出来,便于大家分享!!
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-1-6 18:14:03 | 显示全部楼层
    从图片看,你的模具就已经变形了,首先要考虑模具的问题。如果没有问题,再检查造型后的砂型,以上各位都是控制变型在浇注及浇注完后的变形,如果不好解决,可以考虑反变形手段。

    该用户从未签到

    发表于 2011-1-15 12:32:50 | 显示全部楼层
    自己解决吧 大家只能凭感觉来说 见不到实体不行的
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