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首钢汽车用钢开发的成效

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-12-31 06:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    11月份,首钢京唐炼钢作业部积极组织新品种IF钢DC04开发,继10月份冶炼6炉的基础上,再次组织了10个浇次、35炉,共计9900多吨的生产,主要成份指标均达到较好水平。   IF钢DC04属于超低碳深冲钢,其延展性能优良,是汽车内外板的特殊用钢,国内市场潜力巨大。该钢种由于碳含量非常低,对转炉冶炼、钢水精炼、铸机浇钢等各生产环节的技术要求都很高。该部干部职工迎难而上,成立了以部长为组长、主要职能处室和生产区域主任为副组长的IF钢DC04项目攻关组,结合设备和工艺特点,逐个环节分析生产组织过程中可能出现的问题,提前制定控制钢水回硫、铸坯增氮、提高钢水可浇性等30多条应对措施,并将措施落实到脱硫、炼钢、连铸、精炼的相关岗位,由这些单位的“一把手”承包实施。

    该部生产技术室从两个方面入手:一方面加强新品种生产组织,生产调度系统安排专人组织协调,主要领导和技术人员跟班指导,加强各工序的衔接,控制好生产节奏;另一方面制订技术攻关措施,通过采用增加RH钢水的镇静时间,RH处理后渣面配加铝渣球顶渣进一步改性,降低浇钢“套眼”的发生几率。炼钢区安排操作稳定和经验丰富的炼钢工、一助手进行操作,确保吹炼终点成份均匀。精炼区不仅加强对RH设备的检查维护,防止发生蒸汽泄露造成真空度下降等问题,还不断优化RH抽真空操作,提高真空度,缩短抽真空时间,从而提高深脱碳效果,减少钢水温降。

      每一个浇次完成后,该部及时组织总结分析,查找存在的问题,制订改进方案,限定完成的质量和时间,并出台相应的考核办法。目前,炼钢至精炼所出现的相关问题得到有效控制,连铸浇铸的稳定性明显提高,为尽快形成IF钢DC04钢的批量生产能力积累了经验。
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