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楼主: zxl508208

铸件大量产生气孔

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  • TA的每日心情
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    2017-10-1 07:28
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-7-27 18:40:18 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2008-7-28 08:19:41 | 显示全部楼层

    回复 19楼 的帖子

    热风炉是8吨/小时的,炉膛内径860MM,炉缸有效深度900MM,热风炉胆距离上风眼1740MM,距离下风眼2490MM,两排风口内径860MM,两排风口距离750MM,下排风口距离炉底460MM,下排风下倾斜5度,上风眼原为水平现改为向下倾斜3度,目前熔化率8吨左右,
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    2021-5-20 10:42
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-28 13:13:31 | 显示全部楼层
    如果要熔炼高牌号的灰铸件带前炉冲天炉炉缸深度要浅些,第一排主风口斜度书本上介绍是可以的。但绝不能空气直吹炉底,这样会对铁水在炉缸内氧化。炉缸不是燃烧区。带前炉的冲天炉最好定时排渣。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-28 13:15:34 | 显示全部楼层
    这种气孔缺陷,通过废品回炉重熔,温度不高,将有很强的遗传性!!!
    " H1 ^( ^" B  A6 @我赞同!!!
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    2025-12-10 15:55
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-29 12:05:18 | 显示全部楼层

    回复 16楼 的帖子

    铸冶前辈,之前我有发过一个铸钢件大量气孔的帖子,您从砂和含硅量方面给了解答。从潮湿水气方面又有何解决方法呢?我们用的是美国应达2T中频感应炉,材料是废钢,工件要求C:0.18~0.23  Si:0.3~0.5  Mn:0.9~1.3% U2 ^& x9 M6 q, ^
    合金用的是Si铁,MnSi合金。脱氧剂用的是Al锭。工厂在南方近海处,5月底到7月初,连续普降大雨。我厂工件也产生了大量气孔,惨不忍睹。论坛各位高手都有回复,但希望前辈能有进一步的指点!
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-29 14:13:01 | 显示全部楼层
    1、型砂温度≤45°;型砂水分≤4.0;型砂透气性≥120( L% t7 d4 ^1 n  _9 x9 x
    2、工艺方面,明气眼要有,暗气眼要足够多并且有效。
    # R( {" e; b. Z" u9 T& w2 J3、熔炼方面:对于冲天炉炉型要讲究;修炉的炉塘尺寸、风眼尺寸要合理;选用大一点的 风机;焦碳要使用铸造焦(固定碳要高≥80%);操作要合理。如能做到,出炉温度≥1500℃是没有问题的。
    7 r+ h4 x" [; U- Z+ ^
    : c. x$ ~- @& ^* r  p若能做到以上几点,不会产生气孔。
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    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-7-29 14:44:59 | 显示全部楼层

    回复 26楼 的帖子

    即使做到以上几点,还会出现气孔的 因为影响的因素太多了.
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-29 16:47:36 | 显示全部楼层
    本人做过5年潮模件,并且是那种难做的欧洲薄开口的刹车盘,极易呛火,废品也不过是6-7%。对于毂类铸件从未发生呛火,废品只有2%。经验就是好的型砂,好的铁水温度,浇注温度1400±30℃。注意欧洲的标准是零缺陷。

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-30 00:39:09 | 显示全部楼层
    搞好铸造,重在过程,每个工部,每一个环节,每一个人都很重要,如果有一个环节忽视了,一个人责任没到位,都可能导致废品一堆,
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-30 11:38:10 | 显示全部楼层
    热风炉是8吨/小时的,炉膛内径860MM,炉缸有效深度900MM,热风炉胆距离上风眼1740MM,距离下风眼2490MM,两排风口内径860MM,两排风口距离750MM,下排风口距离炉底460MM,下排风下倾斜5度,上风眼原为水平现改为向下倾斜3度,目前熔化率8吨左右。1 k; ?' s- m# l4 ^4 \* K
    这不是8吨炉,正规的8吨炉炉膛内径是1050-1100;风口区直径是860。风口直径是底排φ32×8×10°,上排φ32×8×5°,风机是75KW高压风机。达不到这个指标炉温不会好。

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    陆小凤 + 3 鼓励交流!

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    该用户从未签到

    发表于 2009-2-17 11:46:00 | 显示全部楼层
    各位老师好。我们也遇到了气孔这个难题啊。废品率快50%了。请各位老师帮忙啊。我们的是刹车盘,HT250材质

    该用户从未签到

    发表于 2009-2-17 11:48:41 | 显示全部楼层
    我们用的是3吨的电炉熔炼。出炉温度1550左右。
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    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-2-17 12:15:58 | 显示全部楼层
    浇注温度:1370-1420(15公斤以下的小件,有芯铸件浇注温度偏高控制);1330-1370(15公斤以上的铸件)  ~8 M5 U- i) |- k% F  X; [! T
    型砂水分:小于4.02 P& G( f" R+ P  ^! X2 v
    电炉熔化时钢铁料不能生锈、潮湿
    1 M7 u* ]0 U& n, I' j: ^9 J孕育剂避免受潮

    该用户从未签到

    发表于 2009-2-17 12:31:20 | 显示全部楼层
    各位楼主分析都很到位。从我们的实践经验还要注意一个问题,即出铁槽、孕育剂、浇包要三干。即新筑出铁槽、浇包一定要烘干,以出铁时铁液无沸腾状为合格,修补时少刷或不刷黑碳灰。孕育剂用前要烘干,水份应小于0.05。如做到这三干皮下气孔定会大幅减少。

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-28 13:28:47 | 显示全部楼层
    回复 26# cummins
    9 q# o, U$ V2 ~) Z
    & a/ F  ~* j$ D; _  D7 ?" C8 {# u0 u& u
        请问同样的问题相比用冲天炉熔炼,用电炉熔炼该注意哪些问题~
  • TA的每日心情
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    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-5-28 19:12:10 | 显示全部楼层
    学习了,很全面几乎覆盖了所有可能的情况
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    2018-9-13 09:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-8-3 07:58:17 | 显示全部楼层
    回复 3# gengguozhong
    4 a) c# h+ F1 j- F3 n% L% {; h
    : \; r4 _- L# r) z
    , W- S% N' H* M2 m" s    同意这个观点!
  • TA的每日心情
    开心
    半小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-8-3 08:15:19 | 显示全部楼层
    回复 1# zxl508208
    + e, U) Y8 x2 Q) s6 Q5 \1 y5 r% o: I6 `

    ! J1 Y: ^/ B: l0 g2 l$ ~+ v    四年过去了,最后是怎么解决的,求分享~
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    开心
    2021-9-27 09:14
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-8-11 18:48:13 | 显示全部楼层
    浇注系统上排气不畅形成的蜂窝状的气孔
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    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-8-11 20:14:12 | 显示全部楼层
    型砂水分太高,气候条件不好,芯子受潮-手工造型,砂型放置时间过长?
    " f. [5 T  t0 _加之刹车盘大平面,,容易由于出排气、特别是铁水造成的高温湿气排气难度,引起皮下气孔。) q: s% N% `; E6 I6 m  l# f
    冲天炉点火时间早一些,特别是焦炭比较湿的情况。要求高的铸件生产,首先不是焦比,那是生产正常以后的事情。
    ; a1 w5 Z" c% ?4 E" u冲天炉关键不是风口角度,而是风压、风量风速。高风速,可以把风送进底焦深处,而不是大量风造成附壁效应。冲天炉最根本技术就是得到高温底焦。从风口看进去,白亮刺眼。这样高温氧化带、高温还原带自然没有问题。铁水的被氧化现象得到控制。不同焦炭,使用不同的风控制技术。当然焦炭好一些要好。
      d9 b/ [( k4 k$ w0 M& r所以炉后加入的孕育剂得到材料应该烘烤,浇包仅仅使用铁水涮一下,不好,钢铁厂浇包遍打排气孔,机械厂这一点欠缺,难以驱赶修包材料的水分,甚至浇铁水以后,接第二包、第三包铁水,浇包还有潮气,影响铁水质量
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