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楼主: hanfei507

[求助] 铸件球化不良

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  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-2 06:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-19 22:21:08 | 显示全部楼层
    回复 8# Xavier2005 & C1 Y2 h) o* A3 g# b  c5 F. u

    ) F' Y! b: l' w( a8 ?
    4 h$ [2 A: `; F+ E! [, h( [' Q- b8 [    提醒一下他们使用冲天炉熔炼能达到那温度吗?我们也是冲天炉生产,我们 球化剂加入量15-%1.8%# K- b7 l" i/ ?5 ]; q
       孕育剂加入量0.6-0.8%,出炉温度1460(冲天炉已经不错了)一直没出过问题,估计他们是操作上出问题了,要不就是球化剂本身不合格
  • TA的每日心情
    奋斗
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-19 22:24:44 | 显示全部楼层
    回复 21# 周建章 8 q9 V% n# f  ~2 [% y

    + ?5 d3 E( ~" V  g4 Q* [* ~9 w  Z. o" R4 _% _) j
        一般情况下球化不良就是残余镁量过低造成的。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-24 19:09
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-19 23:18:32 | 显示全部楼层
    个人以为6楼正解

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-20 00:26:38 | 显示全部楼层
    用冲天炉生产,最大的问题是硫量过高导致球化剂消耗过大,这一问题是焦碳带来的.
    " `. t- U: F/ A8 t: y. T+ }没有球化也不能说明什么问题,主要是铸件本体有没有球化..
  • TA的每日心情

    2018-11-8 19:53
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-20 08:25:41 | 显示全部楼层
    操作上的问题
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-20 08:59:44 | 显示全部楼层
    应那那句话:成分不能决定一切。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-20 12:22:52 | 显示全部楼层
    回复 6# ddhdgpa
    8 s& o; ^1 m. p) {' f- ^. ^' z7 V9 y( C0 l- a1 {0 f% v' ^
    * g6 ~! s6 |$ E# u* w/ W$ @
        按照你的说法孕育增硅量为1.2-1.5 球化剂加入量为1.6,增硅为0.64左右,总共增硅为1.84-2.14左右,而原铁水中的硅量则需要为0.3-0.5% C! g  I% q6 K& a1 s! ?  |
    硅含量这样的铁水如何得到,这就得需要加入大量的废钢来实现,这个不现实吧!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-6-21 07:05:48 | 显示全部楼层
    回复 16# hanfei507 7 m, F6 J# z" t5 t5 B! M: q, A8 J
    ! i* H" _# p7 \  N2 i
    6 x3 z( G# X/ _- z7 C' u
        这是球化不良& V! b! O3 R- y+ A  |) ~1 X4 k8 ?4 n; p
    从球化方式找有没有问题
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-10 10:18
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-21 11:14:22 | 显示全部楼层
    从残镁量和硫量看,应该是球化反应不正常,查查装包,另外原铁水中S可能有点高。

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-28 10:19:53 | 显示全部楼层
    依据我的经验,球化温度也是正常的,只要这个温度适合你的工艺就行(不出冷隔、 渣 就行)。
    , C9 I7 X% b& F. i7 t1 ]" ?% s关键问题是你铁水原硫量太高了,建议用气动脱硫,将原铁水硫量脱到0。02%以下, 就好了  x1 k3 M4 S) q& @6 {) D
    其次 球化剂加入量1。6% 确实有些高,关键在于你的原硫量了 如果原硫在0。02%以下,建议你球化剂(稀土镁球化剂)加入到1.2-1.3%就可以了。

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-28 22:01:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ph8223422 于 2011-6-28 22:04 编辑 5 T( W3 a% y3 s, |! _6 W  Q* j. _9 _

    % e$ T& E# ~; A- ~. \- N楼主,传下你们的球化剂成分和孕育剂成分,呵呵,高钡高到多少,盼回。
    5 j& D' m) i: l( Z依照楼主的最后的含硫量,我们也出过一次,不过也没出现球化问题。* b7 f9 }# Q2 I1 _' s+ {! ]
    如果使用球化剂含Ba或者孕育剂高Ba,超过定量(理论量),将会恶化球化剂的球化能力。: W7 B8 l' X' t- q/ O
    还有就是冲天炉熔炼,交界铁水处理好了么?
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-29 07:27:37 | 显示全部楼层
    在生产球墨铸铁时焦炭的质量及炉料应该注意稳定,一般情况下不要变动。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-29 07:52:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fscafy 于 2011-6-29 07:53 编辑   A% y, w! D6 C( n( m
    ; V) X7 M" M* C2 v
    回复 1# hanfei507
    - e# P! P  W) x* e$ R) b
    9 q7 W7 @+ S6 A2 _* q0 q, y低稀土球化剂1.5%,孕育剂0.3%,随流孕育0.1%, 处理温度1560。 采用盖包球化工艺,DISA线浇注机浇注。
    ! |  H- \+ U" m, C  r浇注温度:1370-1430之间,球化石墨都较好,球化率大于等于80%,生产汽车铸铁件,QT450~650牌号。$ S7 c& _- q& O; Z$ G+ s
    经过大量实验包内孕育无需很多,0.3%就可以(全铁素体基体0.5%)+随流孕育0.1%(很重要)
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