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楼主: hanfei507

[求助] 铸件球化不良

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  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-2 06:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-19 22:21:08 | 显示全部楼层
    回复 8# Xavier2005 ! ^3 n- `) _/ S) g

    8 s! z4 ~. w. E: U9 X! [' ~% D( {$ |1 ]- u5 D. x; b4 z
        提醒一下他们使用冲天炉熔炼能达到那温度吗?我们也是冲天炉生产,我们 球化剂加入量15-%1.8%. V: ~  \! p7 N$ L
       孕育剂加入量0.6-0.8%,出炉温度1460(冲天炉已经不错了)一直没出过问题,估计他们是操作上出问题了,要不就是球化剂本身不合格
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-19 22:24:44 | 显示全部楼层
    回复 21# 周建章
    6 a: L2 |0 K* {/ _& Y4 `8 q
    ( u! o7 J9 T! C: G, T  [9 h" ?4 ]- k' A8 h
        一般情况下球化不良就是残余镁量过低造成的。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-24 19:09
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-19 23:18:32 | 显示全部楼层
    个人以为6楼正解

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-20 00:26:38 | 显示全部楼层
    用冲天炉生产,最大的问题是硫量过高导致球化剂消耗过大,这一问题是焦碳带来的.
    0 K* i3 E8 T, I+ ~4 H6 y( T没有球化也不能说明什么问题,主要是铸件本体有没有球化..
  • TA的每日心情

    2018-11-8 19:53
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-20 08:25:41 | 显示全部楼层
    操作上的问题
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-20 08:59:44 | 显示全部楼层
    应那那句话:成分不能决定一切。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-20 12:22:52 | 显示全部楼层
    回复 6# ddhdgpa ( b2 O6 v  x$ e9 D$ k1 M3 q. r" D
    * Q4 y9 v8 q/ a/ o
    6 V8 b4 u# B/ N9 P- v4 R- x
        按照你的说法孕育增硅量为1.2-1.5 球化剂加入量为1.6,增硅为0.64左右,总共增硅为1.84-2.14左右,而原铁水中的硅量则需要为0.3-0.5
    * Y; R" T, Y1 G* W; g' E; ~硅含量这样的铁水如何得到,这就得需要加入大量的废钢来实现,这个不现实吧!
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    开心
    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-6-21 07:05:48 | 显示全部楼层
    回复 16# hanfei507 : x! G8 ^; ]  c

    - u- S' p) g+ H8 m" U
    8 B: @; P( f5 o5 U8 x! b    这是球化不良$ L  L% n+ x7 P! a. H
    从球化方式找有没有问题
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-10 10:18
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-21 11:14:22 | 显示全部楼层
    从残镁量和硫量看,应该是球化反应不正常,查查装包,另外原铁水中S可能有点高。

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-28 10:19:53 | 显示全部楼层
    依据我的经验,球化温度也是正常的,只要这个温度适合你的工艺就行(不出冷隔、 渣 就行)。. U! f9 Q  I0 o) m2 C+ q
    关键问题是你铁水原硫量太高了,建议用气动脱硫,将原铁水硫量脱到0。02%以下, 就好了( x/ G' U2 [8 g4 O' U! q5 Y
    其次 球化剂加入量1。6% 确实有些高,关键在于你的原硫量了 如果原硫在0。02%以下,建议你球化剂(稀土镁球化剂)加入到1.2-1.3%就可以了。

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-28 22:01:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ph8223422 于 2011-6-28 22:04 编辑 $ K- y5 D  U3 C1 m% m" `

    % \6 Z9 z: k9 K) f楼主,传下你们的球化剂成分和孕育剂成分,呵呵,高钡高到多少,盼回。
    5 m6 G3 k% U9 v依照楼主的最后的含硫量,我们也出过一次,不过也没出现球化问题。
    ' F* i% `/ e- L# q. h2 o& a% m如果使用球化剂含Ba或者孕育剂高Ba,超过定量(理论量),将会恶化球化剂的球化能力。; n! Q% o: S0 X/ y; S# q
    还有就是冲天炉熔炼,交界铁水处理好了么?
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-29 07:27:37 | 显示全部楼层
    在生产球墨铸铁时焦炭的质量及炉料应该注意稳定,一般情况下不要变动。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-29 07:52:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fscafy 于 2011-6-29 07:53 编辑
    " w! P& \, M; a& P! a. X  P7 x8 }: `, O( g
    回复 1# hanfei507
    ) z9 H  y. F" Q7 r
    # {$ E7 L" Z+ U: z2 \4 T  ^低稀土球化剂1.5%,孕育剂0.3%,随流孕育0.1%, 处理温度1560。 采用盖包球化工艺,DISA线浇注机浇注。
    2 ~& e  o* A  H% D, E: Z+ q浇注温度:1370-1430之间,球化石墨都较好,球化率大于等于80%,生产汽车铸铁件,QT450~650牌号。
    " X" j$ Y# B# V! \/ d经过大量实验包内孕育无需很多,0.3%就可以(全铁素体基体0.5%)+随流孕育0.1%(很重要)
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