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[求助] QT450-12材质前轮毂出现大批量气孔是什么原因呢?

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-6-9 09:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 wudong82005 于 2011-6-9 09:47 编辑 ( L* I6 h- q8 ^1 z; A! n6 J
    6 G9 e( |9 D/ w& G8 h& C
    请教大家:
    $ _* T! ^7 h/ F' G* ?3 `   我司生产的QT450-12前轮毂出现大批量气孔,(见附件)炉料配比:40生铁,20废钢 ,40回 炉料 。浇注温度1390-1410度。造型线型砂性能:水分3.4左右 紧实率40 左右 湿压强度0.190MP左右  透气性130左右 产品全部放在下箱,使用两个边冒口进铁水,气孔现在看来不是特别固定,但以在冒口旁边居多。
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    开心
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-9 09:46:37 | 显示全部楼层
    回复 1# wudong82005 - e' X: L/ l& e+ A% Z& S4 G

    $ A9 J7 r" H5 i) X; t3 @, S9 O9 g# P4 V$ m" x  k$ }# d
        这是气孔的照片,基本都为圆形,或椭圆形。
    IMG_0758.jpg
    IMG_0759.jpg
  • TA的每日心情

    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-9 09:49:16 | 显示全部楼层
    把您的浇注系统放上大家参考一下,还有是否考虑加排气针
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    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-9 10:02:19 | 显示全部楼层
    回复 1# wudong82005
    8 ^) e! m" R. S" ^. @5 B1 E; \: R# W5 @# f/ J6 _
    $ j  ?! J9 C& W
        这是该产品的形状及冒口摆放位置
    1389gy.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-9 10:13:56 | 显示全部楼层
    楼主的成分晒晒(包括原铁水),还有有效煤粉含量多少
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-9 11:43:42 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Xavier2005 于 2011-6-9 11:49 编辑 + W, V5 W4 E6 v; q, p  ?0 _

    + |! m* b% |4 C7 N2 ?- e回复 4# wudong82005
    / f+ B' z0 L9 ?* S* ]( ]$ D; q* B: J/ r! ?$ J

    ' Y; f, X* J. j. H    个人认为还是浇注系统设计不当,浇注时发生了喷溅形成了铁豆
    6 \) ^: r) b2 z6 ~# N还有就是在未浇注之前,有部分铁液溅入型腔,形成铁豆,易形成气孔" M! Q' |" Z0 m+ j
    建议还是首先修改浇注系统
    2 O* r% _* ], {0 j% C建议提高一下浇注温度会有好处的,我以前就碰到过浇注温度低而产生大量的气孔
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-9 12:06:38 | 显示全部楼层
    我在制动盘生产时也遇到过这种现象,是铁水溅进去形成铁豆产生的·) `4 M! o2 E9 {# L6 O: N  e
    但这个还是建议楼主看看型砂是否出问题了。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-9 13:28:10 | 显示全部楼层
    应该是浇注系统设计不当,把你的浇注系统设计晒晒
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-10 07:51:33 | 显示全部楼层
    回复 5# xyzhlan 2 E/ _2 D' A  J0 \, R

    * ]& R! T. G9 e* j$ e
    4 d/ K& o+ v8 }+ S( X- e    原铁水:C: 3.5   SI : 1.65  Mn<0.4 p <0.05 s<0.03    球化后:C: 3.4   SI : 2.45  Mn<0.4 p <0.05  s<0.03  mg :0.045 5 |- }% ~9 ~' B: A& ]& z
        有效煤粉含量:2.55
    6 }2 s: X, M5 t+ u5 }9 [( J7 a/ Y    谢谢!
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    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-10 07:53:58 | 显示全部楼层
    回复 6# Xavier2005 # s! a" D! h% i5 ?: p! R' m

    7 {# k4 G+ |  Z: [3 q
    ' n* F' W7 O' W- \/ U8 Q. `    谢谢,浇注系统一直没有改变,原先也是这样的,没有气孔,只是最近出现了大批量的气孔。浇注温度我们已经提高10度浇注了,看看结果。
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-10 08:00:11 | 显示全部楼层
    回复 10# wudong82005
    & a8 N% s9 j% T( S6 L; _  ^, j4 d) E) T5 U
    5 _8 g9 O8 C$ d7 f4 \
        如果你能检查一下N的含量就更好了
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-10 08:55:48 | 显示全部楼层
    个人觉得还是应该从调整砂子上面着手。特别值得一提的是现在这个季节,湿度比较大。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-6-10 09:48:36 | 显示全部楼层
    LZ的型砂发气量最近有较明显变化吗?
    4 C9 G* F8 _% a3 U& {5 ?. J5 C从气孔的形态和颜色(发暗)来看,有点类似于型砂水分过高造成的侵入性气孔;2 Q9 ^5 E3 g: B6 R/ u* Z, ~
    建议采用封闭式浇注系统,快速浇注,减少铁水与型壁接触时间;2 E% e! z6 v' w) D% q6 c% _
    还有就是要注意铁水的氧化;' m& Y: E$ f7 O: Y7 h
    另外,0.03的S有点偏高。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-10 09:49:43 | 显示全部楼层
    回复 9# wudong82005
    6 p8 F" \5 V% f/ }
    * m$ R( O7 j( @  s成分是否准确?如果准确,请把原铁水的碳提高到3.75~3.85,试试,请问现在出炉温度多少?

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-10 10:00:15 | 显示全部楼层
    原先浇注温度?
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-10 10:39:56 | 显示全部楼层
    浇注系统一直没有改变,原先也是这样的,没有气孔,只是最近出现了大批量的气孔。
    " m& ^6 r( M& f2 O, e3 |6 ]  `2 R' G" D! ~. ]3 ^
    这样说,可能有三点:3 K' c3 l/ l% D  j
    1.原材料有无变化,是否使用了异常的费钢?是否使用大量含油的铁销?是否使用了劣质的增碳剂?
    4 F6 z7 D% }* J5 w* K4 V( V2.砂芯十分存放时间过长?是否烘干?) {) j+ [7 j9 Z! \$ P5 p
    3.型砂泥量过高,导致达到同样的紧实率水分过高。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-15 07:33:18 | 显示全部楼层
    请教:% g4 S$ ^1 D1 Y* }
         结果怎样?
  • TA的每日心情

    2018-11-8 19:53
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-15 08:11:22 | 显示全部楼层
    水分控制在3.2% 透气性140
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