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[求助] 大家帮忙看看这个缺陷的成因

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  • TA的每日心情
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    2018-1-29 14:10
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-21 08:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    牌号GG20做了几年没出过问题,现在做了一批这样大家分析下原因
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-6-21 08:24:57 | 显示全部楼层
    看断口好像是夹杂延展性的裂纹,楼主裂纹拍个清楚的看下。
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2011-6-21 08:29:35 | 显示全部楼层
    C3.3 SI2.2 MN0.944 P0.032 S0.096 MG- CU0.056 CR0.031 MO- NI0.014 AL0.009 CO0.004 NB0.002 TI0.016 TE0.003 V0.005 W- PB- SN0.008 AS0.012 ZR- BI0.005 CE- SB- SE- B0.001 ZN- LA0.001 N0.009 FE93.165
    + ]; f* k3 a; z  d& Z# G化学成分一直很稳定,出炉1530~1550 最后浇注大于1330.查记录发现最后浇注高达1425~1440。倒包和瞬时孕育,硅钡钙铝孕育剂。湿型砂铸造,中间覆膜砂带出。
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-21 08:30:30 | 显示全部楼层
    是个别还是同一炉次?同一炉次的话,就得从原材料和微量元素上着手了。
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-21 10:17:16 | 显示全部楼层
    楼主这种活是第一次干吗?壁厚情况如何?如果是HT200的,个人认为碳当量可是适当提高,Mn、S可以适当降低一点,同时浇注温度降低一些。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-6-21 10:26:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 范恋雪 于 2011-6-21 10:28 编辑 : a3 ^! U2 E7 z7 z8 _7 u' l

    . e  Q# i! u' ~出了批量的废品应该不是夹渣,看缺陷位置在铸件中间近热节处,楼主是不是最近换了生铁造成的缩裂。
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    2018-1-29 14:10
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2011-6-21 11:53:16 | 显示全部楼层
    原材料没有变化,且这个产品做了三年了,都是那么做的。我现在看到的参数最后浇注温度高了点在1430左右,我怀疑是化学成分或补缩不良造成的,但下型的地方怎么会有裂纹呢,上面也像是分散裂纹,化学成分也看不出问题,真的很奇怪
  • TA的每日心情
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    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-6-21 12:02:48 | 显示全部楼层
    浇注稳定略高,型砂的脆性到临界点导致型动了。
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    郁闷
    6 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-6-21 12:14:07 | 显示全部楼层
    楼主,看看抛丸设备,是否有卡件的地方,这个裂纹是冷裂纹,查P的含量。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-21 12:16:03 | 显示全部楼层
    楼主:你工厂是否再南方,最近这段时间的型砂,覆膜砂之类有变化么?覆膜砂是有受潮?
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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-6-21 12:50:36 | 显示全部楼层
    这个应该不是气体引起的,要是气体引起的不应该在中间的,楼主做个金相吧越快越好。
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    2018-1-29 14:10
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2011-6-21 13:27:02 | 显示全部楼层
    上图求解

    裂纹处400倍

    裂纹处400倍

    裂纹处100倍

    裂纹处100倍

    裂纹处100倍

    裂纹处100倍

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-21 13:38:26 | 显示全部楼层
    楼主你们做的是HT200吗?我怎么觉得石墨数量这么多?而且石墨有点粗?) f: T4 G8 E4 a2 |2 z, D
    会不会是石墨化膨胀引起的内应力造成的断裂?
    8 b; X8 R# g/ e! p# i1 j另外江南地区连续下雨对型砂的强度也有影响。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-21 15:26:03 | 显示全部楼层
    泥芯受潮会引起局部冷却过快,可能会引起此类现象。
    . Z$ p0 h' b) i0 \3 a另楼主是否是新打的炉子?
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-21 16:34:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2011-6-21 16:41 编辑 - N7 a  E$ ?) s& k: W5 B# l

    & J, ~  D3 Z0 \$ U' m  ^: z1:已有过冷石墨和伴生的铁素体区.降出炉为1470-1450.浇温1360-1380.减少铁液凝固时过冷.1 R" w6 J3 o# F' b; V2 O. b- c4 |' d
    2:连雨天保证覆膜砂芯和炉料干燥.铸件已见氢(或氮)导致晶间裂隙状缩孔倾向.见图
    3 X! R/ Y5 t" y$ g6 t$ O; C.
    QQ截图未命名.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-21 17:09:52 | 显示全部楼层
    我有的都是书面资料.在论坛上搜一下"过冷石墨""晶间裂隙状缩孔".有文章可参考.
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-21 18:29:56 | 显示全部楼层
    应该是氢(或氮)导致晶间裂隙状缩孔。天气潮湿,加上炉料潮湿,容易产生。
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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-6-22 00:06:06 | 显示全部楼层
    铁液中含氮量高或者含氢量高都会促使铸件产生晶间裂隙气孔,这种气孔的形貌很容易与缩松混淆。* y* w; U, r8 R7 {6 _, [
    ,楼上几位解释的应该是正确的,楼主炉料是不是露天放置?现场造一炉型后马上浇注,尽量用干炉料实验。
    7 {) b0 b0 D6 h4 n" j4 Y, ~& D6 l我个人感觉单单是天气原因应该没这么严重,楼主的废钢加入比例是多少?
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-22 07:24:58 | 显示全部楼层
    不应该判断为“裂纹”,炉料的变化形成的铁液收缩。

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-13 17:26:03 | 显示全部楼层
    把熔炼温度铁水出炉温度降低点看下,
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