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[求助] 高铬铸铁淬火硬度达不到要求

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    2017-7-31 21:10
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-9-24 07:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    求助各位前辈今遇到非常辣手的问题:* H% W4 D% F  F# M# `

    ' ~* {: T0 X9 A3 E& s$ F我厂今年一至九月份共生产五批高铬铸铁双合金锤头(材质Cr15Mo2Cu1),热处理工艺为:铸件浇注后冷却800度后,直接装入厢式电阻炉升温至950度,保温2小时随炉冷却500度出炉(此工艺主要是铸件切割后降低硬度易加工)。铸件加工后在厢式电铸加温淬火,工艺为:200.400.600.800度分阶段升温970度保温3小时出炉空冷淬火。
    1 D1 X- ~  g  _4 R9 L' c, k* l按照此工艺前四批硬度HRC分别在58左右,一、三月环境温度低硬度偏高(60左右)、五、七月也在57左右。第五批硬度在46左右。我对照前四批工艺参数主要不一样的是淬火的厢式电铸炉有所改变,以往工作的厢式电铸炉有些故障无法使用,采用新的电铸炉进行淬火(温度表没进行校正)出炉时看铸件的亮度与以前的偏黑,但液晶表显示970度。淬火后铸件硬度为45左右。发现铸件硬度偏低后,把淬火后的的铸件出按淬火工艺重新进行淬火但硬度到不到要求(在46左右)。此批铸件材质光谱分析达到要求。
    : S! a- r+ v1 j3 j! R. {; O6 y8 q求助各位前辈我厂的铸件硬度为什么偏低?
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-9-24 08:33:24 | 显示全部楼层
    回复 1# 追风
    / z# X7 k% P. `+ D! c7 O: I3 g* u+ p: q3 {$ k
    . c: `: O0 P7 P# B. f; ], x
       
    [quote]出炉时看铸件的亮度与以前的偏黑
    [/quote]
    / {4 r" ^9 B5 t  V3 W) J' F& C/ e2 c
    先把炉温调准.再谈问题.
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     楼主| 发表于 2011-9-25 18:37:50 | 显示全部楼层
    回复 2# worker 2 X5 ?5 _* i- a& D& N( Y/ B, b: ?

    5 S% z7 G$ B4 C7 u% ]- i我个人感觉970度保温3小时空冷淬火的工艺,是不是温度偏低可否上调些温度。
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    发表于 2011-9-25 20:01:36 | 显示全部楼层
    铸件的最后具体成份是多少.
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     楼主| 发表于 2011-9-26 14:43:11 | 显示全部楼层
    回复 4# worker
    + a! e  Q" I1 N( BC:3.0%  Cr:16%    Cu:0.9%    Mo:2.1%      Si:2%(偏高)
    $ `: i9 d- H! X  O; F# H- K锤头高铬合金尺寸为150mm*100*100
    ) _4 v, s. J0 E6 I: l1 L5 p还请教淬火后20%左右铸件有裂纹
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    发表于 2011-9-26 14:47:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 worker 于 2011-9-26 15:26 编辑 ( _# D/ g; ]  u+ G

    * P9 J: P! `; M9 l热处理工艺为:铸件浇注后冷却800度后,直接装入厢式电阻炉升温至950度,保温2小时随炉冷却500度出炉% _. a5 z* i4 X. z2 u8 t; f
    在没换炉之前,这种工艺铸件20%有裂纹的现象么.
    3 b( ^3 G) x9 b5 ^为什么采取铸件高温直接进炉的工艺?
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    发表于 2011-9-26 14:49:24 | 显示全部楼层
    硬度合适和硬度偏低的铸件,有金相图片么.
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    发表于 2011-9-26 14:52:54 | 显示全部楼层
    按照此工艺前四批硬度HRC分别在58左右,一、三月环境温度低硬度偏高(60左右)、五、七月也在57左右。第五批硬度在46左右

    . j4 a4 H. c4 q9 w7 U是否与天气的温差,而导致空冷的效果有关.
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     楼主| 发表于 2011-9-26 19:21:04 | 显示全部楼层
    回复 6# worker
    1 W& i9 w7 |) X* Z( ~! x2 F4 u7 a9 n- j
    % r7 C" Y& |" R  ^  W2 g2 ~   多谢前辈的指教/ ^) r4 Q7 {3 w: z' I) K, G9 m
        500度出炉时没有裂纹,铸件切割时能听到一两下咔咔声,但看不到裂纹淬火后出现裂纹。
    ( |0 j6 v- m6 ^7 Y" O% f8 n* h  高温退火的工艺是工程师告诉的。
    0 N1 J$ x3 E! W$ F/ n7 d1 \  下批我准备实验Cr20Mo2Cu1的,资料介绍此材质韧性好于Cr15的
    3 \1 S, T' m; r  晶相组织我们观看不了
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    发表于 2011-9-26 20:35:21 | 显示全部楼层
    "铸件浇注后冷却800度后,直接装入厢式电阻炉升温至950度,保温2小时随炉冷却500度出炉(此工艺主要是铸件切割后降低硬度易加工)。".  z8 d1 H( S. b$ W/ _  j% Q
    这种工艺会使铸件在冷却后,金相组织中形成一定的珠光体.使切割时铸件有应力产生.在淬火后形成裂纹.
    0 O2 U4 a5 A, P淬火后20%左右铸件有裂纹,应与在铸件冷却800度后,的这个温度人为的控制状态不准有关.
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     楼主| 发表于 2011-9-27 06:40:01 | 显示全部楼层
    回复 10# worker
    ) K1 k. e- \5 K8 n8 h- j; Q, H
    9 f% ~. R% P% R) G- g多谢前辈指教
    + j7 Z/ t5 }$ ?+ i% I, I请问我们应当采取什么工艺
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    发表于 2011-9-27 08:07:16 | 显示全部楼层
    这种工艺是可以使切割浇口加工性好,如采用Cr20Mo2Cu1后,cr/c值增高.这种现象会减少.但不要因小失大.把铸件在铸型正常冷却后.切割浇冒口.再热处理.  既便是切割浇口后加工性不好.
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     楼主| 发表于 2011-9-28 18:30:07 | 显示全部楼层
    回复 12# worker
    / U$ ]. W  M; N) ~! w1 X/ W# Q: M8 o/ k# U% n% w

    $ M! {2 a$ b  a) g) k# N( p    多谢指教! f. d/ ?. I* ~7 M# w, b
      10月份我按照此工艺试验一批2 u# u+ [0 X/ A
      Cr20MO2CU1的退火是阶段升温至950度适当保温炉冷500度出炉吗?8 u; A) A' b0 \# k  @( h2 X# X
    退火后的铸件升温970度保温3小时空冷淬火,温度可否提高些。
    4 H( y" x6 W8 d) V% _3 R6 g4 S7 J  硅含量大于2%是否影响淬火硬度。
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    2023-6-11 21:28
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-10-13 09:40:17 | 显示全部楼层
    工艺没有问题。夏季硬度低也正常,如想提高,可采取风冷。另外46HRC应为退火后的硬度,是否弄混了,淬火后不可能这么低。
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     楼主| 发表于 2011-10-16 20:01:40 | 显示全部楼层
    回复 14# wcm896600
    8 W; ^& y; Q# X% N! Q; f( ^9 M' ~
    6 O( n6 B! P& D- X1 V多谢' Q/ A. x5 G4 }2 `* L' g
    熔模铸造锤头,浇注工艺为液液合金浇注,感觉表面缺陷很多,请问哪里能找到详细工艺

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-11 10:39:46 | 显示全部楼层
    硅高了,对淬火后的硬度是不利的,应低于1%。另外熔模铸造的生产的高铬铸铁件的硬度通常较砂型铸造的低。

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-11 10:42:22 | 显示全部楼层
    500度出炉时没有裂纹,铸件切割时能听到一两下咔咔声,但看不到裂纹淬火后出现裂纹。- ?3 ]8 z5 n9 h8 ~  G& _
    $ S8 U) g2 L# U- p# b
    ----冒口怎么切割的? 这也可能是出现裂纹的一个原因
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