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[求助] H13能不能球化退火?

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发表于 2011-9-28 19:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

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H13能不能球化退火,H13球化是不是会造出网状组织。

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发表于 2011-9-28 19:47:55 | 显示全部楼层
H13钢退火及球化退火工艺的研究5 u1 S# A; n0 E

9 ]( _! |: L! [* h7 O/ ?( e  H13模具钢也可以做超高强度钢制造飞机构件,相当于我国的4Cr5MoSiV l 钢。为便于机械加工, 首先对钢材或工具毛坯进行以降低硬度为目的的球化退火处理。目前, 国内外资料中介绍的H13钢TTT 曲线的奥氏体化温度较高, 不适用于制订H13钢球化退火工艺。为制订合理的H13钢球化退火工艺, 测定并研究了该钢退火用TTT 曲线, 并依此制订了退火工艺参数,有效地实现了退火软化。
# v- f! e" ^% N* F- R. w+ Z% d# L3 W" I
  1 试验材料及方法( r3 q6 m2 N0 \# ?! t

- S. J/ x) L7 Z- T8 F( R8 g8 _  将试验用钢加工成<3mm ×10mm 的膨胀试样,一端加工有<2mm ×2mm 的小孔。应用Fo rmaster2D igital 全自动相变测量仪, 测定其临界点。再确定奥氏体化温度, 测定了H13钢退火用TTT 曲线, 并与淬火用TTT 图进行了比较。根据测定的H13钢临界点及退火用TTT 曲线, 制订了不同的退火工艺, 并进行了球化退火试验。还对H13钢退火试样进行了萃取分析和X 射线衍射分析。
9 r$ f& z( @: {. e) z2 k( ~
# A$ y2 L4 J' e7 R  2 试验结果及分析; e, }% e- v' u
* \* v3 p% `' h
  211 H13钢退火用TTT 曲线
  ^, Q. f8 V! {+ a6 p% n: Q
& p$ V7 |- ^$ f) Y/ x1 T, u) P9 o  测得试验用钢的临界点为: A c1s: 835℃, A c1f:895℃,A r1: 770℃,M s: 304℃。H13钢退火用TTT 曲线的测定结果如图1所示。可见, 880℃奥氏体化时, 钢中有较多的未溶碳化物, 所" g; i1 v' l) ^' l. w, V# X6 g; u" y

6 z1 [6 |7 y; _! f% B  以在珠光体转变开始线和贝氏体转变开始线左侧区,是过冷奥氏体和未溶碳化物区。等温温度在A r1~600℃所得组织为在铁素体基体上分布着碳化物。在400℃~M s 等温得到贝氏体组织。在M s 以下得到马氏体加未溶碳化物。H13钢淬火用TTT 曲线如图2所示[1 ]。将图2与图1比较可以看到, 这两条曲线的形状相似, 但位置有所不同。退火用TTT 曲线中珠光体转变“鼻子”温度约为750℃, 转变开始的时间约为50s, 终了时间约为250s。而淬火用TTT 曲线中珠光体的“鼻子”温度约为720℃, 转变开始的时间约为20m in, 终了时间约为3h。7 d, l7 ]# J- ]0 a2 b+ \; S3 O
7 @0 ]9 L5 T, Z; L6 Y9 h, s
  可见随奥氏体化温度的升高, 奥氏体的稳定性大幅度提高, 它与退火温度下获得的奥氏体状态和成分截然不同, 所以图2所示的TTT 图不适用于球化退火工艺参数的选择。3 A! X: B$ ^$ p$ L1 N) _- ~) s

( p( [7 w0 Y1 ~) k  212 热模拟球化退火工艺试验
! |' I4 Q/ k; F1 b
; H# v3 g2 h0 S& O. s  E5 o  利用Fo rmaster2D igital 相变仪进行不同温度、不同冷速的球化退火试验。880℃加热、快冷到840℃, 再以10℃öh 冷却, 得到硬度221HV。860℃加热, 15℃öh冷却, 得到硬度200HV。860℃加热, 30℃öh 冷却到830℃, 再10℃öh 冷却, 得到硬度187HV。850℃加热,
4 s2 b4 j# m: Y* t4 i5 s4 B, Y
3 G- H3 I/ a( j7 l, O8 p  30℃öh 冷却到820℃, 再10℃öh 冷却, 得到硬度219HV。从以上热模拟结果可以看出, 加热温度在850℃~ 860℃间, 冷却速度较小时, 可以得到较低的硬度。2 X: C- G/ ~  b/ W, P; I6 j5 u

) P* [% U. {7 B% Q# X/ r" e  213 球化退火工艺试验
+ O& b8 x8 M& R! S! b7 Q7 g5 K9 {; S0 s) X. q) b) j
  不同处理工艺所得组织见。其组织为铁素体基体上分布着粒状碳化物, 冷速越快, 碳化物粒子越细小, 钢的硬度越高。
9 y0 e% H8 A. M0 W5 J, a' z" H
6 J0 @8 K8 J5 F  y9 e! L& p: _  从以上试验结果可知, H13钢球化退火的加热温度应在奥氏体加未溶碳化物的两相区, 即850℃~860℃, 在此温度加热时, 奥氏体中碳及合金元素含量较少, 过冷奥氏体的稳定性差, 有利于退火。同时, 保留未溶碳化物, 在冷却时, 以较慢的冷速冷却, 过冷奥氏体转变只能以这些未溶碳化物为核心, 而形成粒状碳化物和铁素体组织。冷却速度越慢, 碳化物粒子越粗大, 钢的硬度越低。860℃加热, 20℃öh 冷却, 碳化物粒子尺寸为(141~ 479) nm。900℃加热, 220℃öh 冷却, 碳化物粒子尺寸为(130~ 350) nm。因此, 控制好球化退火的加热温度和冷却速度, 就可以得到硬度较低的钢材。
$ U& W0 K" o, q0 g# U) W7 z& M- m5 `3 b. ]
  214 退火组织相分析
8 B$ t$ L! u( ?7 L
  H8 l2 |6 A( u4 a* i8 ]$ z5 ~6 y! q7 O  为了确定退火组织中碳化物的结构, 对860℃加热, 以20℃öh 冷却和900℃加热, 以220℃öh 冷却试样,进行了萃取分析和X 射线衍射分析, 分析结果。
  l* E! A0 W7 v: o0 D9 O% k5 p7 U4 S6 h  S
  从表2可见, 860℃加热, 以20℃öh 冷却得到尺寸较大的Fe3C 和Cr7C3粒子, 它们的相对量较多。尺寸细小、且弥散分布的为VC 粒子, 它的相对量少于Fe3C 和Cr7C3粒子, 所以钢的退火硬度低。900℃加热,以220℃öh 冷却, 得到一定量的Cr23C6碳化物和粒子尺寸细小且相对量较高的VC, 造成钢的退火硬度高。' c- f, I: Y! h/ x) U9 a0 L! F
0 E* k  |# ]- i" e# {
  3 结论' a3 o8 l* R9 r' z/ T
2 B9 I) n  \' O' H
  (1) H13钢退火用TTT 曲线由于奥氏体化温度结果见表2。经宁波市神光电炉有限公司研究发现, 微量惰性气体的导入对减小辉光厚度十分有利, 而且断辉现象也大为减轻, 对减小过热临界尺寸也有好处。表3为导入惰性气体后的渗氮结果。
3 k0 |1 z! B3 I# z0 c
: M4 s. S$ K+ q) Y  从表3中可看出, 惰性气体的导入, 使辉光厚度、窄缝过热临界尺寸减小, 使得1mm 窄缝内获得了均匀的氮化层, 且在渗氮过程中避免了过热现象。# {- Q0 B9 @& v7 \0 g& a& _( u

4 |7 t4 [$ l; V% D( E  在试验中发现, 用不同气氛渗氮维持同样温度所需的加热功率有很大差异。惰性气体的导入使得加热功率增大, 电压降低, 电流增大, 这可能与有些惰性气体良好的导热性有关。气氛的热传导增大, 有利于炉内温度的均匀, 也能减弱过热敏感性。另一方面, 惰性气体的导入使得辉光厚度和过热临界尺寸明显减小, 从而使一般窄缝的过热倾向减小, 使1mm 左右的窄缝内获得均匀的渗氮层。* w3 `& e+ F% p1 I" z1 W" {
; U- L# ?' {, }+ }3 D4 }  h
  313 惰性气体导入对渗氮层性能的影响4 ?# g4 a5 v% D6 }4 e, J
! O7 a7 F0 b! ]3 l0 ]0 m' `
  不同尺寸模拟窄缝试样与平面试样渗氮后的硬度分布曲线对比; 图2为1mm 模拟窄缝中渗氮层的金相组织, 从中可看出, 通过改变炉内气氛, 可使1mm 以上窄缝内获得均匀的渗氮层。渗氮层硬度、金相组织与使用单一分解氨无明显区别。6 U. ~; \5 o: T; _
) [+ F. o' `* h3 a5 E" V
  4 应用
$ q0 U" P# O. ~4 M4 T; L$ d0 n7 e! _
  铝型材热挤出模具有不同大小的缝和孔, 导入惰性复合气氛进行离子渗氮, 模具的过热敏感性明显降低, 一百多炉次的生产实践表明, 用此工艺渗氮温度均匀, 基本无过热, 质量稳定。
/ ~6 a6 b( q: i# w& a" b
( `, t/ h9 J+ @  5 结论+ ^2 d# T$ S8 M  J

6 J% \, l3 p0 M) l7 f  (1) 改变中频炉炉气成分可以减轻窄缝工件离子渗氮过热敏感性。
: k- N) V# P* V/ C7 c0 I
# `# ?- z& F; e  (2) 少量惰性气体的导入可基本避免窄缝过热现象, 可在1mm 宽的窄缝内获得均匀渗氮层。

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 楼主| 发表于 2011-9-28 22:40:36 | 显示全部楼层
谢谢。可惜没有图片和表格。我们的H13球化退火是加热到860度,保温7-8小时,然后随炉冷到720度,保温7-8小时,最后随炉冷。这样做的球化退火是不是不行?这样是不是比较容易出现二次渗碳体?
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    2018-8-17 20:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-10-3 20:58:00 | 显示全部楼层
    H13不在含碳量多少?过共析钢退火为球化退火。既是球化退火工艺就是球化组织,网状组织靠正火处理来消除。
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    2025-7-6 20:38
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2011-10-3 21:03:16 | 显示全部楼层
    学习一下
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-16 17:23:28 | 显示全部楼层
    现在的H13钢,锻造之后都必须经过球化退火的。! T, ~  F' i) N
    网状组织不明显。
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    2025-12-4 23:11
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-12-14 23:19:33 | 显示全部楼层
    抚顺特钢有一种工艺叫超细化处理,就是把冷加工用的H13进行组织细化后进行球化退火,这样网状碳化物就不会大量以网状析出了。
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