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[讨论] 大截面锻件探伤晶粒粗大

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-5 16:13
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-10-10 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本人供职于一家锻造热处理厂,我们厂有一台3000T压机,但是设备实际压力不太够,大概有2000T吧,最近生产了几批锻件,在探伤过程中都出现了晶粒粗大现象。有一些经过一次到两次的正火消除了,但也有一些要三次到四次才能消除,甚至有几件经过四次正火都没有消除,以上锻件不仅仅是同一种材料,有40Cr、16Mn、18NiCrMo7-6、12Cr2Mo1等这些材料。出现晶粒粗大的锻件截面都在300mm以上,吨位在3~10吨之间甚至更大。% q- f# D5 K: z
        现在想跟大家请教一下,这种情况发生的可能的原因是什么?有没有好的解决的办法?毕竟都是比较大的锻件,一旦废了那损失是很大的,请大家帮帮忙指点一二。
    " j) _! F0 c" w# S2 U# n- s0 ^. w- B' i
    以下引用网友回复:
    " [$ I5 u  R$ f, K6 ^- K1 X1、正火冷却时应用大风机加水喷  V; t+ l- x4 W$ i& f) G* K

    # C5 f: K* G6 L; P; [2、晶粒度是可以根据探伤进行判断的,在上海很多老前辈都在使用,你这个粗晶我想不仅仅是热处理的问题了,要看锻造的情况和加热的情况分析,那么小的直径,我们厂即使不做正火,空冷下来探伤也不会出现那么严重的现象。
    " K, h$ f) `) F) V; A* X1 ]# p2 u2 M* |
    3、遇到过同样问题,谈谈经验。1.晶粒粗大是锻造造成,这一点不用怀疑吧。锻造有三个主要造成晶粒粗大的原因:(1)锻造火次,多火次锻造很容易造成粗晶或混晶;(2)锻比较小;(3)锻后冷却控制错误。2.晶粒粗大的解决:(1)退火+正火,较省事。(2)淬火+正火,来得快。可以利用锻后余热淬火,再正火作平衡组织。(3)多次正火,效率最差。以上意见仅供参考。   g* O8 X% a# T( i# H7 n

    # v0 k6 ]- C2 t1 ?7 D, Q: V& J. b( F) \' G9 @) B8 b, y
    4、晶粒粗大是可以根据探伤进行判断的。  锻造有三个主要造成晶粒粗大的原因:(1)锻造火次,多火次锻造很容易造成粗晶或混晶;2)锻后冷却控制错误,建议用风冷 , l- Q6 z1 g2 s* i
    - x- F% q( R! J9 ~: \% b9 J+ W

    . k5 S/ [" R% a5、你们就2000T的实际压力干10吨以上的活,恐怕直接原因就是尺寸太大,压不实造成的。再一个最后一火有没有锻比?还有钢锭原始条件也有影响,如果偏析较大也有影响,还有采用两次正火基本就可以了,第一次直接空冷,第二次加风机就行了,用不着喷水。其实你们的工件不算大,还是小马拉大车惹的祸。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-10-10 11:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-10-10 16:01:25 | 显示全部楼层
    锻件粗晶的确是令人头疼的,现在普遍存在一种情况,小设备干大活。这样就会增多火次,很容易造成最后一火高温保温时间长,锻件变形量小。这样引起的粗晶,是很难消除的,只有通过多次正火了。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-11-8 16:08
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-10-11 20:47:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 合金钢 于 2011-10-11 20:50 编辑
    5 Y0 A+ G6 _$ `) x1 s: I0 k- f8 L" t- f% z( t; y# n& ~2 s/ W
    回复 1# adazhao 4 C% P% @' R5 B! M

    - L! \! ~% |  n8 @7 H5 _& q% o: P# k, b% M7 b/ ~, C& h* ], h/ c
        粗晶的确是锻造行业比较头疼的问题,产生的主要原因是加热温度较高,后期没有足够的锻造比形成再结晶。避免此类问题的办法一是通过控制锻造温度和锻造比;二是热处理方法。7 }* p# i0 O; A2 ?3 P4 C
      锻造方法应最后一个火次适当降低温度,尽可能整体留有余量最后低温成形。* q# Z, z2 l1 `0 {& P8 d: X/ h
      关于热处理方法,采用正火后快冷不一定能解决问题,如果能解决问题直接调质好了。如果是大型工件,锻后采取快速冷却是避免粗晶方法之一。
    / p3 E% L( K( B- J5 F5 L/ Z+ r7 C  许多锻造企业对粗晶处理“手软”,选择温度较低,时间较短,很难消除粗晶原始组织。在探伤发现粗晶较重时,第二次正火应提高正火奥低体化温度,起码要高出正常正火温度50度以上,甚至要高出100度以上,时间也就比正常保温时间增加50%左右。如果正火温度较高,还要进行第二次正常正火。这里还有处理经验问题,摸索出规律,可以一次解决问题。

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-5 16:13
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2011-10-13 08:47:06 | 显示全部楼层
    回复 4# chenlei0228
    / u! T: M, D/ E8 o" }
    9 c. U# S- v6 z" P8 ~) j5 `
    # b  E" C6 `# G, k: m3 {& L    本质晶粒度一般就是指奥氏体晶粒度7 z% t3 m' c: F1 f4 m; S! W
      z# L! l! b  g8 ~7 q* c4 {
    这说的主要指实体晶粒度
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    开心
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2011-10-13 10:44:47 | 显示全部楼层
    那本书,上图
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    开心
    2018-8-17 20:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-10-15 20:40:45 | 显示全部楼层
    对于大截面工件要用本质晶粒度钢
  • TA的每日心情

    2016-12-10 08:52
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-10-16 16:52:26 | 显示全部楼层
    最后一火变形量低于20%的时候,锻造加热温度必须降低,时间要把握精确,透烧即锻,终锻温度要足够低,低碳低合金钢大锻件终锻温度高,又不能快速冷却的话,也会引起粗晶。
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