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[求助] 中频炉熔炼灰铸铁挂渣严重,求指点!

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该用户从未签到

发表于 2011-11-4 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我公司新上两套5T中频炉进行HT250熔炼,该炉使用大概60炉次左右,挂渣特别严重,如下图。求指点!" V: {$ L" X& |& w5 t, j; C
使用联矿成品酸性炉料,因为初次使用,都是严格按照联矿工艺文件升温烧结的。5 V  U0 j/ C! ^+ W
因为浇注机的原因,铁水出炉温度1550左右,1炉分3包出完。3 \/ z4 h( |2 R& q( s$ G) d1 R
现在炉膛越来越小,影响生产,且安全隐患较大。3 T$ }" P+ F9 h% w4 x0 e7 m
% Q" D5 T0 p9 L. h6 U
/ w9 D9 G7 R! n
2 f7 S' ~; f1 ~5 G
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-4 18:50:32 | 显示全部楼层
    炉料干净吗?熔炼到1600度保温30分钟以上试试,如果有效果,多来几次就干净了

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-5 08:36:24 | 显示全部楼层
    高温化炉,越少越小的情况只会在新的炉头工手里发生,老的炉头工都不会出现这样的情况
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-11-5 08:51:52 | 显示全部楼层
    联矿成品酸性炉料就是这样。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-11-5 09:05:01 | 显示全部楼层

    8 i0 k$ D# r7 q( n! n* t! D% X" o& F3 d
    这样做,炉子可能会干净了,但是炉衬的使用寿命就会缩短。
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    2025-12-3 13:55
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-11-5 09:08:08 | 显示全部楼层
    估计是造渣效果不是很好,你放点石子试试?(加入量自己定吧,哈哈)
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-5 19:02:07 | 显示全部楼层
    应该是炉料不干净造成的,用好点的生铁就没问题了

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-11-5 20:17:19 | 显示全部楼层
    回复 3# er4p - f' b+ X" Z2 H5 O* M! |4 W; i
    , j* l* _, Z. {  n9 h5 w

    $ f# C5 Z& z$ V: a% ~! C% U    都是新手,所以求助!

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-6 15:13:56 | 显示全部楼层
    我们很久以前也遇到这样的情况,几个方面尝试一下。5 y0 o& q+ G& s" j! ]
    1、换炉衬,联矿这个炉衬很失败,反响不怎么样,因为联矿的主攻方向也不是这个酸性料。
    9 G- }4 o6 s$ ^5 w1 L2、加非金属净化剂,有清理炉壁的作用,效果还行。原理主要是和那些挂渣成分反应后上浮扒渣可以去除。
    ! G4 Q; f: ]7 B( B3、选择好的材料后,筑炉和烘烤还是要下功夫,半烧结结构最理想。/ y! Q. k) E1 @( H, e5 z* P' ]+ V
    4、炉料也适当选用和处理
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    昨天 12:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-11-6 17:04:27 | 显示全部楼层
    同意楼上的意见
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    2018-12-14 18:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-6 22:18:30 | 显示全部楼层
    这不是哪家炉衬材料的问题;如果熔炼材料比较杂,特别是铁屑多、回炉料粘砂多时,都会产生此类现象;  A3 a; k) w4 f3 W2 A" K, D/ z2 H1 u
    如果经常采用高温熔炼灰铁的方法,到1560~1590度,倒是可以去除多数挂渣,但是也很费电;4 X: q0 L! a; g' Q: h/ a
    中频炉熔灰铁 一般到1480~1510度就可以了,挂渣多时,趁停炉时凿掉多数渣就行,但要讲究手法,免得震裂炉衬,实在是凿多了露出炉衬 就要仔细修补炉衬,并注意再烧结炉衬以保持炉衬安全和寿命。
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-11-7 08:28:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xiayaxi 于 2011-11-7 04:33 编辑
    : ^4 b' g! }' C- F: W$ q( U2 x# J$ }2 S$ t2 G. Z
    1、铁液溶化提升温度大于1600℃温度洗炉(生铁炉料烘烤不要加完,在洗炉后加入生铁降温、促进孕育),或出炉前停电方式降低出炉温度,依靠人工清理比较困难。
    , T5 T5 x0 X! }8 g$ Q2.炉料力求干净或抛辊处理。
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    开心
    2016-11-23 20:56
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-11-7 08:35:38 | 显示全部楼层
    建议在出炉前用少量的工业碱除渣可能效果会很好。

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     楼主| 发表于 2011-11-7 19:16:51 | 显示全部楼层
    回复 11# 江南 / a  u' L1 l* Y! H/ j5 C
    8 f; S) t9 N& K, E
      E2 ^  ]/ P% Q3 F
        回炉料未经抛丸挂渣严重是肯定的。不过我们刚开始的时候只是用生铁和废钢(都是下料料头,比较干净)也有不同程度的挂渣。这和炉衬烧结程度有没有关系?
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    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-8 13:10:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2011-11-8 13:11 编辑
    2 X! }9 P% g4 l  g
      B8 t' h) f+ {回复 14# xianlumeng@yaho / |5 b8 s8 p6 j7 H; S( `
    联矿料1001,普通石英砂。还有461,462含有一些人造石英,适应不连续熔炼炉子或者炉衬上半部分。最近使用了一种聚力石英砂料,普通天然石英砂,但是经过高温处理,所以烧结炉衬和使用中,裂纹倾向也很小。7 z' h* V4 B8 a) o0 ?
    炉衬越来越小,是炉料不干净,熔炼稳定低,挂渣造成,高温几次就干净了,夏朋友说的很好。
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    2018-12-14 18:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-8 23:57:13 | 显示全部楼层
    和炉衬烧结程度没有确定的关系,没有什么检验、对比的证据。& Q, h7 S. h& X1 Q' x/ k
    熔炼灰铁时挂渣是跟熔炼工艺温度有密切关系的,1560~1600度高温熔炼法虽然可以减轻挂渣,但我个人不建议常用,以减少高温带来的不确定因素和安全隐患。
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    无聊
    2016-2-27 14:01
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-11-9 07:26:54 | 显示全部楼层
    回复 1# xianlumeng@yaho ; @" D/ z( ^: H( a: {  I$ R2 {

    - [' o* n5 \4 \: E
    ( r$ n, j# k+ }# @( `6 M    建议换炉衬料试试。然后看结果,再者,找联矿的人员问问情况。

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-9 10:16:32 | 显示全部楼层
    我们用的也是联矿料,之前也有这样的情况,最后没办法只有将炉衬推掉重新筑炉,现在改进工艺后,炉膛很干净。我们的熔化温度也在1500℃左右,但每天第一炉化完后都要保温半小时左右洗炉,并清理炉口残渣。第一炉尽量化满些,后面再化的液面要低于第一炉,这样利于第二天能将炉口的残渣清理掉。每炉化完后不要立即出铁,要有一定的镇静时间,让炉内的渣充分的浮上来,这样炉膛挂渣很少。千万不要冷炉的时候清理残渣,这样容易损坏炉衬,还是要在热态下清理,这个时候清理也比较容易。
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    郁闷
    2015-8-13 13:06
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-9 13:13:02 | 显示全部楼层
    别人说过的就不说了,你是不是加增碳剂或碳化硅太早了
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