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[讨论] 热处理怪事

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  • TA的每日心情

    2018-1-8 22:10
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-11-4 18:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    最近有个锻件,外径814mm,内径270mm,高度230.材质是34CrMO1.在调质前探伤是合格的(调质前经过二人探伤都确定是合格)。而调质后在锻件中经和高度中心位置出现大范围的条状型缺陷。探伤不合格与热处理有关吗?主要是什么原因引起的探伤不合格????大家讨论下

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    参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
    adazhao + 3 鼓励交流

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-5 16:13
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-11-4 19:34:26 | 显示全部楼层
    你的情况是无关的,你先确定下是不是缺陷,还是幻象波
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-3 16:24
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-4 20:22:38 | 显示全部楼层
    我们也有过类似的情况,热处理前有缺陷的部位缺陷消失了,没有缺陷的部位反而产生了。还有就是没有缺陷的热处理后又有了。原因分析如下:由于内外径相差大,(一)加热,冷却,先后会出现热胀和冷缩,产生热应力,中径受力集中,(二)淬火过程中回产生马氏体相变,内外也有先后,相变应力造成(三)材料内部受热的再生长机制,原有的孔隙类缺陷修善,其他部位弥补过来(四)之前探合格,只是未超标,不是没有缺陷,调质可能加剧了小缺陷的扩张

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    参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
    adazhao + 3 一种见解

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-10-10 11:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-11-5 06:16:31 | 显示全部楼层
    楼上分析的很好。你这种情况还有可能锻后粗晶,探伤杂波多。热处理后缺陷波更加清晰。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-3 16:24
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-5 06:18:37 | 显示全部楼层
    请问楼主锻后正回火了吗?
  • TA的每日心情

    2018-1-8 22:10
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-11-5 07:55:28 | 显示全部楼层
    回复 5# smg016 9 b( P( c9 G9 @  t' {0 F

    / t: \  d/ _  ?% g4 c
    ; B# N/ [# y4 q# g6 v  n) m6 i    锻后只做了正火。没有回火
  • TA的每日心情

    2018-1-8 22:10
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-11-5 07:59:16 | 显示全部楼层
    回复 4# fandongkun
    . Q) U8 J0 O2 e8 p+ f) x
    . h. d+ I4 [' Q/ D- n
    0 m# m% I9 e/ ]: i( w7 p   依照老师的看法。是不是可以再经过正火+回火解决目前的缺陷???多谢指教
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-3 16:24
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-5 10:12:29 | 显示全部楼层

    回复

    回复 7# xiazb886 ' ?2 s" ~4 p# _: j7 V( u; m% p

    + L# K1 e9 O' Z0 S$ l& e" m4 f6 s2 V8 N
        锻后正回火,可以细化晶粒,有助于探伤的判断,消除内部的锻造残余应力,还能进行一定的扩氢处理,为之后的性能处理做预处理。
  • TA的每日心情

    2018-1-8 22:10
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-11-5 12:20:32 | 显示全部楼层
    回复 8# smg016 / l# [0 |8 x* L# @- A. [' @

    0 e4 [1 ]- k8 p4 {# m- Z
    9 `/ V- k; w5 ]1 L    呵呵谢谢,,刚刚把楼上的"这种情况还有可能锻后粗晶,探伤杂波多。热处理后缺陷波更加清晰。"理解错误了。
    ) m2 c; s$ {, a  U$ P$ a
    $ a$ H3 f; v! j5 g% ]对于该产品你认为热处理产生缺陷的可能性大怎么样
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-3 16:24
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-5 14:44:05 | 显示全部楼层
    回复 9# xiazb886 8 |0 Q) Q% \/ r* ~) j

    / V2 K8 m3 j; R  |7 s: r5 O5 z, C- @( r1 g- I5 d/ [
        是的,热处理产生缺陷的可能性大
  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-15 13:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-11-5 20:56:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 独旅者 于 2011-11-5 21:08 编辑 - Z* P6 k" a( E0 H) e. B

    7 I1 f, q8 M6 r1 N) x) E回复 3# smg016
    1 u/ v  a  H/ O- p* N* \( u; E& C2 R# O' c! i
    + s: G) Z- k$ t% v1 A; W
        对于相对较厚的锻件,中间缺少一个出水均温过程
    / L6 J( U. j* `# V因为入水时会出现中心部位受压应力,随着冷却,中心部位会出现拉应力,如果中间没有恢复过程,中心部位很可能会出现应力裂纹的
  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-15 13:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-11-5 21:16:16 | 显示全部楼层
    回复 8# smg016 7 C! x) ]. ]7 A

    + F# L0 ~7 p: n: |9 _$ `! s  p! B& N3 Q$ y# I. w2 M" f  y
        只是打比方
    0 ~( Y, p4 I  H+ m/ w9 t比方讲:厚度200的锻件,入水40秒,出水恢复80秒,再次入水60秒,出水回复120秒,入水至冷却0 k6 Q7 |" \9 f& v* g- ?
    形成一种温度、应力均匀恢复性
    . |1 O! G( W! [1 ^, K但锻后正回火,可以有助于细化晶粒,消除内部的锻造残余应力
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-11-8 16:08
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-11-6 12:04:52 | 显示全部楼层
    回复 1# xiazb886 6 g5 K& Q+ k- \5 m% z) J; A
    7 M: q( J* M) b
      这种情况在锻件热处理中比较常见。要了解这种情况的产生原因,需对各类工件的缺陷分布状态进行了解。" {5 Y: X& p# g: B
      锻件大致分为:轴类、圈类、筒类、板类等,你说的这种情况在板类和筒类工件中比较常见。$ ^' x( l- a' \/ \( H8 ?. Z0 l  C
      所有的工件内部都有一些缺陷,只是根据探伤标准要求不同,起始当量不同,所谓的缺陷合格不合格只是相对的当量。也就是说,存在一些缺陷,并不意味不合格。5 G1 h. m. r! N( O+ i
      某些工件,虽然探伤合格,很有可能内部存在小于超始当量的缺陷,而且缺陷的间距较近,经热处理后,缺陷扩大,成为超标缺陷。
    - J- a0 n! R7 w, Z6 F1 o2 R8 l" V$ }  关于这方面的问题,准备发个专帖,用一些检验图片来详细说明。

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    参与人数 1热加工币 +2 收起 理由
    smg016 + 2 希望尽快看到您的专帖,有图有真相 ...

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  • TA的每日心情

    2018-1-8 22:10
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-11-6 13:38:44 | 显示全部楼层
    回复 13# 合金钢
    8 r6 e: z$ b0 [1 x! B1 x$ T; ?, E7 |( K! c: C
    / g, m; j) B# U6 _0 B2 c" r! O  Y# r
        期盼楼上专帖的到来
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-17 20:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-11-7 22:33:40 | 显示全部楼层
    由于探伤不能查到内部显微缺陷,热处理后缺陷扩大被发现。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-11 08:11
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-8 17:41:43 | 显示全部楼层
    回复  xiazb886 4 m7 s$ A2 F  g; ]
    2 X0 ?1 f! q+ G: |$ c2 R
      这种情况在锻件热处理中比较常见。要了解这种情况的产生原因,需对各类工件的缺陷分 ...
    + y! c6 M$ z5 X! E% M合金钢 发表于 2011-11-6 12:04

    ! d, R* _/ Q: \& M& s3 h0 ~4 {5 L0 Y& x. _; c8 |0 c

    1 k: ~# u1 S0 @) F) M- n    这位仁兄分析不错,有道理。我这里曾经出现过 一次经历 和大家分享 以下。
    9 T# L, t1 x2 w% A  A当时在探伤时缺陷波高只有5~15%,也没当回事,后来焊接了一下,在热影响区周围出了问题。估计和这个有相同之处。. t: P4 e" \2 X5 g% v
    后来分析,是钢中夹杂物超标,改善炼钢工序后有进步了
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-3 16:24
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-8 20:32:46 | 显示全部楼层

    回复

    回复 16# zhdazhi 9 |1 j2 z3 m, X; R
    / m* ]; E/ K% z. q3 N; i9 f, o* L: x) j
    " I; W* D+ O5 f4 k6 C% B, d. Z
        热影响区周围什么问题呢,能详细说吗?本人对焊接不怎么懂。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-11 08:11
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-8 22:02:48 | 显示全部楼层
    回复 17# smg016
    & p  I6 ?1 @: g
    ! b: k) P, w( f$ X- v1 D- z+ u$ O7 R9 S" q9 a0 N
    焊接以后,焊缝热影响区探伤不合,,缺陷比处理前密集了,波高有一定加大
  • TA的每日心情
    难过
    2025-12-10 14:49
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-11-25 17:05:17 | 显示全部楼层
    回复 15# laoguei
    9 h6 [- n! [, o: B! ~9 T' A  }: K7 ?, Z& m

    % V/ l' |& p1 s7 s6 M$ k: X( I    是否和热处理工艺或操作不当有关?比如热处理中因温度应力、组织应力共同作用产生的内部拉应力造成?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-17 20:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-11-25 18:42:06 | 显示全部楼层
    回复 19# forgin-g 4 J9 r; S- B; O# b" V0 |

    $ H* E( Y4 q1 \7 |( |1 w9 X( ?  s  ^* a( m! }# P8 q5 r
        对于大工件热处理基本无法改变其内部组织,只能处理工件的表面层得组织。他“锻件中经和高度中心位置出现大范围的条状型缺陷”是热处理前的缺陷。
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