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[求助] 精铸涂料、固化剂的问题

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-2-29 15:43
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-24 12:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    精铸界的师傅们:以下几个问题请指教(铸钢件)
    # [, i* o7 _- i7 J- x    1、面层涂料:我公司(新建)现在的配料是水玻璃3.1-3.4M,配水浆料比重为1.29,石英粉250目,粉料比1.3,粘度(流 杯)   27S,JFC加入量0.1%。出现的问题是:涂料挂不住,有花斑现象,最后加JFC至0.34%才勉强能用。) k+ e9 X1 p! z2 O
        2、固化液:a:氯化氨浓度新配控制在20-25%,使用后(未做化验)用比重计测比重为1.07-1.09,是否正确可行。4 g: R( q, k. ?
                   b:结晶氯化铝含量30-33%,比重为1.16-1.19。PH1.5-2.0,JFC加入量为0.05-0.1%,使用2-3天后PH2.0-3.0,需加酸调整。
    9 G9 Q% Z8 ?' H" b    3、10-30KG产品质量:a、R60球型凹处内有钢水渗出(漏钢)。. a2 R# }5 T* d3 X; S9 [( U  s
                               b、R转角处有钢包砂。
    # B$ t1 d" F9 b" y% G6 `  M" J                           c、直径40*160的孔未通。  ]: I6 T  ~% P* w5 O3 h* ~
                               d、表面有微细裂纹(磁粉探伤)。
    & V, `9 T) _4 \0 ]4 `                           e、加工后铸件有白点。; O1 _0 g2 ]5 ]% S( x/ N* R
                                                                       求高手指教,谢谢
  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-11-24 21:39:11 | 显示全部楼层
    涂料挂不住,有花斑现象,最后加JFC至0.34%才勉强能用。5 t* H6 |7 f3 B' |
    浆料涂挂不上,有两个解决方法:; l" n; h  l* ~0 l! d. m
    1,在浆料中增加加入JFC的量
    3 s+ a8 L* m% T5 n7 D2,蜡模清洗要将表面的油脂除去完全,即:清洗液中增加洗洁精的浓度,也可以用JFC配制清洗液清洗蜡模。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-2-29 15:43
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2011-11-25 11:09:54 | 显示全部楼层
    谢谢您的支持与解答!在整个论坛里您是最热心的坛友,也祝您早日康复,生活幸福!
    7 \' L) r7 a& ^5 f; ^! l    另还有几个问题请不吝赐教:1、氯化氨硬化液使用后(未做化验)用比重计测比重为1.07-1.09,是否正确可行。
    $ _: p) a+ y" N* Q% w3 i8 G    2:面层与蜡模有分离现象(凸起)甚至脱落。, k6 ?9 q+ Y  J
        3:R60球型凹处内有钢水渗出(漏钢),R转角处有钢包砂,孔不通是否与硬化液有关。
    : C  J% ~! a. C* T                                     十分感谢!

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-25 18:06:48 | 显示全部楼层
    粉是否可以再细点,清洗剂和润湿剂貌似效果不好。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-25 18:42:42 | 显示全部楼层
    回复 3# 王修和 , H! F" j$ l: j( j6 ]& g: T
      b, t/ d5 Y; [7 ?6 w" n! D& D( w8 p

    ; I% [5 Y4 @& e3 ^# D    我们是用的波美度计,好像是11以上,但氯化铵溶液与水玻璃反应要产生钠盐的就(氯化钠)所以硬化后的溶液是三元溶液,最好还是定期化验氯化铵,面层脱落是不是干燥太快或者干燥过头造成的,当然也建议增加涂料的粘附性。球形凹面钢包砂最好第二层用粒度细点的砂,也要注意涂料的挂浆操作
  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-11-25 21:51:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2011-11-25 21:53 编辑
    2 _- K* Y7 H" D/ v
    , Z, N5 v. g/ q* |$ r回复 3# 王修和 / [7 h2 m* k# X: C0 X
    ) o5 l9 \0 ^* L  W$ z
    $ W) [* J8 M- |4 R
        1、氯化氨硬化液使用后(未做化验)用比重计测比重为1.07-1.09,是否正确可行。, r7 L3 o$ ^0 z" |
    8 g+ i% c6 \( b' J* ~, ~# l( T. V1 i( Q
    答:至于氯化铵硬化液的浓度,如果我没有记错的话,是每100克水加入25克氯化铵。浓度我没有化验过,我们以前只是目测:饱和溶液,那就是加入的氯化铵没有完全溶解,沉在水底下,可以看得到。也就是氯化铵在水中达到最大的溶解度,溶液已经饱和了。还有就是硬化液要定期更换,时间长硬化液中的盐分越来越高,对型壳硬化不利。' ^6 c7 F  [9 Y: K  O0 A
        2:面层与蜡模有分离现象(凸起)甚至脱落。
      V- z* N6 q! w, O1 r答:有好几个原因:1,蜡模没有清洗好。2,蜡模在清洗剂中清洗后,必须在清水中洗掉残留物。3,硬化太快。4,硬化过头。5,浆料粘度低。对于这些问题,你只有按照我的说法,用排除法,一样一样去试了。% t  w; [' i/ G6 G: G
        3:R60球型凹处内有钢水渗出(漏钢)$ S+ b2 }* u0 h# M/ r5 F1 V9 f
    答:型壳开裂,涂层与型砂的收缩比不一样。5 z& ?7 F1 r) I2 J3 o
    4,R转角处有钢包砂,
    $ J. u# p! R7 E答:可能是型壳分层或者是未干燥透。俗称:夹砂
    0 o. f4 w6 K3 G. @, L/ c9 j
    % j3 ~7 T' S& ]% o5 H5,孔不通是否与硬化液有关。! r  i3 f. B  A5 v+ m$ v. N
    答:孔内的壳层的强度不好,干燥、硬化、挂浆、砂不均匀都有关系! r( H. z$ X2 E) g7 v
    : s5 H  Y1 A( Z3 G/ S  S
    我有好几年没有做水玻璃制壳了,记忆不好,可能回答的不是很对,请你斟酌而行!
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-11-29 00:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-29 14:56:24 | 显示全部楼层
    你用的面层粉料可以再细点,320#
    ( z- w' \, X. b( L/ \7 ^1 a涂料与蜡模分层:1、工艺环境的温度、湿度是否满足工艺要求;2、干燥时间的长短;3
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