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[求助] 天冷了,如何解决低温蜡脆性问题?

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-12-18 21:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    最近天冷了,某个较大的蜡模件焊组后经常在涂料上砂操作时断落,分析原因,一、焊组有问题、二、蜡脆  已经采取了提高焊刀温度、降低硬脂酸加入量等措施,但效果不明显,所以请教各位
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-12-18 21:51:34 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381 ( G: w1 @; _& _8 t
    7 I, H# v5 W# t
    兄弟,你的帖子我是绝对要回复的!哪怕在凌晨3点我都会回复!$ z  G1 y9 u7 {+ y, K7 U- |
    实话告诉你,我在浏览新帖子的时候,我是特别注意你发的主题帖子、你回复的主题帖子、你回复的帖子,哪怕是贴内回复,我都是十分关注的。
    - b6 E2 Y6 Z& E# F! R其实我在浏览新帖子的时候,特别注意你的名字,还有另外几位朋友的名字,只要有你们几位的名字,我都会打开帖子看看,有能力回复,就绝对回复,不能回复的,就慢慢品尝。
    3 F1 A! Y/ y* ~! n- O( {- R8 _9 U6 i我上论坛这么久了,那些人值得关注和那些帖子值得关注,我还是知道的。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-12-18 22:00:45 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381 ' g( a5 W5 z) ^" o+ n' @( _9 Q

    * I7 Q- x2 C8 Z2 s* X' {+ B0 K# L8 [  i& ]5 Z/ o) T1 |
        最近天冷了,某个较大的蜡模件焊组后经常在涂料上砂操作时断落,分析原因,一、焊组有问题、二、蜡脆  已经采取了提高焊刀温度、降低硬脂酸加入量等措施,但效果不明显,所以请教各位。
    7 ]: l2 W( [  \; W& G( y" S1 R2 Y' T- k8 ?
    哥们,你这个帖子的主题,好像写的不正确呢!应该是:天冷了,怎样防止低温蜡蜡件断损。8 n, x; [4 G1 O5 V
    别介意,我算是托大了!) y7 Z$ G3 q/ n' h: i9 Q
    一、焊组有问题,焊组不牢固,是对的。8 |9 u" t4 b4 z9 P: z
    二、蜡脆,这就好像不贴切。不过,我懂的。其实就是蜡件的低温强度差,容易折断;也就是说,蜡件的内在质量太差了!不过浅观的理解,是蜡件脆性大了!; G8 n% e/ k9 n( C/ u7 @5 C6 m
    8 b% B$ |3 Q( r* q8 F9 |: e- {: I
    你不要介意呀,我是一个看到熟悉的人就喜欢指正和挑毛病的人,喜欢调侃的人。喜欢实话实说的人。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-12-18 22:59:26 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381
    ; h, O; F9 A! M1 _& M6 b4 w* b
    ; M! B, O% x" A最近天冷了,某个较大的蜡模件焊组后经常在涂料上砂操作时断落,分析原因,一、焊组有问题、二、蜡脆  已经采取了提高焊刀温度、降低硬脂酸加入量等措施,但效果不明显,所以请教各位1 ?. c* R' Q1 d$ W. ~

    , w& Q1 k' O: h6 D% Q以下是回复的问题,语言比较犀利,不要生气!# A! B, A- ]5 C; Y7 K
    你的问题没有解决,其实你们对缺陷问题的认识错误,误导了自己!
    * K5 g& A0 n8 m8 @; x" i" L5 c/ E! g0 u
    最近天冷了———天冷了,就低温蜡来讲,温度越低,脆性越大,这是对的。: Y9 L/ {5 m9 v; H, k6 W# L
    而对硬脂酸来讲,就平常的配比是硬脂酸与石蜡各加入50%,硬脂酸加入,是提高蜡件的硬度同时也相对提高了强度。但是,硬脂酸是一把双刃剑,加的越多,硬度提高了,却脆性却加大了,强度也随之降低了。对于硬脂酸的加入,是随着季节的气温的变化而调整加入量的。夏天温度高多加一些,冬天温度低少加一些。对于加入的量要自己在日常积累经验。# Z5 F. k) s( X0 a  _$ t) b
    5 n2 \4 D/ @( T2 L2 K
    某个较大的蜡模件焊组后经常在涂料上砂操作时断落,分析原因———这个问题又不是一个单一的问题,蜡件的强度不好,是掉件的原因之一。但是制壳操作不当,也会造成蜡件掉件的。制壳纠正:1),模组插入浆料中,一定要顺着浆料的流动方向的流向,逆向就会断件,因为阻力加大了。2),从浆料中提出的时候也要顺着蜡件的侧方的势能,画着弧线提出浆料液面。3)模组挂砂时与上涂料一样的要顺着势能。对于制壳的方面的改正方法的操作要点,没有现场操作给你看,不知道你可以理解否?
    4 b& R+ f7 O5 B  x8 ~; Q4 x5 d" `; R  \! o7 ]! I
    一、焊组有问题、 已经采取了提高焊刀温度————你的这个措施的确错了,而且是大错特错。提高焊刀的温度,只会适得其反,???答:1)焊刀的温度过高,把蜡件表层烧掉了,进入了内层强度低的层面与之粘结,这样岂不是更容易掉件?因为,就低温蜡蜡件而言,表面的致密度比心部的致密度要高。2)焊刀的温度高,把蜡都烧损掉了,浪费啦!3)石蜡,有半精炼石蜡与精炼石蜡之分,58#半精炼石蜡,65#精炼石蜡。这58#,65#就是指,它们的熔点是58度,65度。试想,温度只要达到65度就可以把蜡件熔化,为什么要提高焊刀温度?/ @: \7 [4 B! W3 z
    - G1 ^% _3 I) O( Q
    二、蜡脆 、降低硬脂酸加入量等措施,但效果不明显——————蜡脆,可能主要是蜡件的内在质量、是天气的温度低引起的,硬脂酸的影响次之。这是你断件的主要原因,也是你们的判断出错的主要地方。断件,主要是蜡件的强度引起的。改正:1),降低硬脂酸的加入量。2)蜡膏的配比:热蜡液与蜡屑(片)之比例,热蜡液提高加入量。直至不影响蜡件收缩后的尺寸。因为,热蜡液加的越多,蜡件的收缩率越大。3)加长蜡膏的搅拌时间,蜡膏达到柔润滑腻的手感,注意这是主要的!4)加大注蜡压力,加长注蜡时间。确保蜡件的致密度均匀,注意,这也是主要的!!!对于注蜡,注蜡枪的嘴一离开模具的注蜡口,立即堵住模具注蜡口,以其防止蜡膏在压力下反吐出来。5)刨削蜡片,要薄。一般在0.2mm的厚度。以前我量过的。8 K8 N* |( P2 b: f8 F9 ^

    : l( N; G5 H+ i( X- ^以上只是我的理论推断,只是一个提示,你要用排除法来试验,因为毕竟我不在现场。
    ! F( }! z% Z( K7 f但是,提高焊刀温度是绝对错误的!请记住!!!
    ; l9 f5 Z" H2 Z4 X" I6 }如果断件的问题解决了,请你告诉我一声!!!!!!!!!!!!!1
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-12-18 23:12:52 | 显示全部楼层
    补充4楼:
    " h( A$ ]" s5 y) R6 K6),蜡件组树后在空调的室内停置放一段时间,保证稳定以后,拿到制壳的地方是否有空调?如果没有空调,尽量在制壳的地方的低温状态下,停留的时间要短,及时制壳面层!切记!

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-19 07:52:02 | 显示全部楼层
    回复 1# zjy95381 ! _* u! ^5 ?8 c# d( w) p
    ) P4 [0 l/ ^" Z& F0 l) T

    . {7 Z- r5 @/ m* ^* J    若单一调整硬脂酸加入比例,在实际操作中不好操作,模料都是经过长期使用了的,量多,不纯。理论上质量份数可降到30%左右,实际中如何把握,确实不易。倒不如在涂料前对模组采取必要的加固措施,常用的如用细铁丝扎一下加固等。你和寒松以为呢?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-12-19 11:41:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2011-12-19 11:54 编辑 1 e8 V9 ?- O  p9 ~
    : G& Q& e7 S4 u: D& _2 l, i
    回复 6# 晨飞
    ! i, ]9 r, Y) ^( K$ m' w
    # x1 v+ o9 a# ]% S
    7 s) z* J# x  @7 ^3 n) Q, q    你好,他的蜡件断掉,是指内浇口与浇道的连接处断了,不是蜡件破损、断裂。
    6 S, c7 |; m6 F; [0 R+ O9 D如果加用细铁丝捆绑加固模组的话,那么面层怎么做?
    ' q* |: x9 [% m* M" y/ P% O如果要用细铁丝加固的话,那只有在压制蜡件和压制蜡棒(浇道)时候,将铁丝安置在模具的型腔内。并且将铁丝扎成网状效果比较好。
    ' W2 I6 Z' z! g1 [. m' N你认为那呢?, ~( Q7 D! p! u# H% _# ^4 n4 a
    但是,脱蜡后型壳的型腔内的铁丝拿出也是一个问题,这个办法值得斟酌!

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-19 20:17:02 | 显示全部楼层
    回复 7# 孤独寒松 ' O, s$ R" P3 x$ m" Q  ]. e8 |
    . g: R  C& q( ?- w$ u# {

    6 n7 f! v! Y. Z6 I$ B8 m# t. b! \: K    你的标准高些,我们在内地就在焊好模组上用细丝扎下起加强,再涂面层,工件上留较少印记。可能要因件的工艺结构而异。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-12-19 20:34:12 | 显示全部楼层
    回复 8# 晨飞
    8 [% c( D5 w) V* O8 g; v
    3 H6 j- k: G2 L' q9 Y
    ( o+ ~; o% i7 Z% l    你使用过,用细铁丝捆绑模组加固,那么脱蜡后铁丝不用拿出,仍然滞留在型壳的型腔内吗?/ C4 W: p+ O" F7 _
    那么在浇注后,铸件的表面质量不是很差吗?客户会接受吗?

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-20 20:20:59 | 显示全部楼层
    气温低的时候,我觉得特意增大焊接面积,这样会好点,蜡模会损坏的少些。压蜡的时候要特别留意下蜡 膏的情况,我觉得会有帮助。
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    2017-2-16 11:35
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-12-22 22:27:48 | 显示全部楼层

    标题

    回复 8# 晨飞 * q; A) l* i0 Z8 M5 p: u1 H
        您好,您说的用细铁丝绑,但脱蜡后,要是不能及时的培烧那铁丝不就锈了,这样浇注不就容易出现气孔吗,我们以前在一些件中放入铁钉就出现过这样的问题。
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    开心
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2011-12-31 21:27:04 | 显示全部楼层
    感谢各位的应助,现在问题得到一定的改善,采取了两个措施,一、是焊接时防止虚焊,感觉不实,及时重焊,二、根据寒松兄提出的焊组完后及时放置到恒温间,减少在低温间停留
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    发表于 2012-1-1 21:52:59 | 显示全部楼层
    回复 12# zjy95381 3 t) d7 [  n0 ?. _. G

    5 T" E  B9 Y/ Y( y! D) }1 ?
    0 V: ^, a2 h; j' @. W    哥们,你的问题还没有完全解决吗?5 u; A- v7 M  l5 J

    $ _! ^* l( N/ m$ M: E  f唉,这么还的主题帖子,竟然没有几个人跟帖,郁闷啊?
    3 t4 c* h- f" N3 F
    9 J) R; u' D% ~1 S1 s哥们,是不是熔模铸造的专业人才太少,还是坛友们懒得关注?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2012-1-2 17:32:06 | 显示全部楼层
    回复 13# 孤独寒松 # I+ h% e- M$ w0 x

    ! f0 J) V. q$ }1 l% h9 Y) {
    ' b; c8 r! t0 k* J" d! c5 p8 w    天冷了,人少,再说现在是铸造业的冬天,我的问题不能说解决,只能说有所改善,增长保压时间和加大保压压力,对于我们来说有点困难,现在该产品需求大,不能延长时间,否则跟不上节奏,如果加大大压力,保压冷却时间不够会导致蜡模某个面鼓起,所以只是根据你的提示采取了减少在低温环境中的时间,但是确实起到了作用
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-1-2 19:58:47 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381
    1 Y; Z! y2 s9 ]+ Z& Q+ W
    1 ]9 K+ l8 T9 M
    , y3 C9 s) x0 C: o8 B    有了初步改善也好,因为我的提议终究还是起了作用。
    8 a3 n7 M5 B" S; A3 ?等你完全改善了,解决了的好消息!% M" n4 w$ i( i1 Z; u! O7 v+ ?( a- ]
    再好的技术水平也要受制约于生产条件,实在是无可奈何!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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