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请问,该处裂纹产生的原因?

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2008-9-9 14:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    我厂生产的汽车发动机缸体,个别件在此处部位出现裂纹。
    3 i5 [; Y: m* \6 I1 ?潮模砂型腔,HT2507 o  E* t$ R0 X) m9 `1 D
    裂纹件成份范围( L# d: s! Z/ k% K5 `* `* r
    C:3.14-3.20%;
    / T: q6 r. w. YSI:1.98-2.08%;4 E0 n" i+ O; z) D# Y6 O4 }
    MN:0.72-0.79%;. S" ?4 c8 B2 u6 E( T: \; N( `
    S:0.072-0.075%;5 @1 Z& A6 w1 E  p
    P0.0.37-0.043%.$ [/ z# L- V- o% w, c
    抗拉在270左右,HB在200左右。- K: H7 p, u! p3 Z5 c
    打箱时间超过2小时。
    & J2 L; L+ \) l, D各位高手,请帮忙分析一下,应该在哪些方面注意一下。
    ' T0 a' Q; P7 Y( d1 S5 @1 ?( ^6 B. Q
    [ 本帖最后由 yema26 于 2008-9-9 16:25 编辑 ]
    P1010172.JPG

    裂纹部位侧面解剖视图

    裂纹部位侧面解剖视图

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-9-9 15:54:40 | 显示全部楼层
    是否是冲天炉熔炼???还是原材料太杂。似乎S%含量高了点!!!似乎此灰铁件不易用MnS的弥散强化吧???个人意见。还有就是浇道怎末摆放的。似乎像冷裂纹吧
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2008-9-9 16:15:14 | 显示全部楼层
    原帖由 nthdnhb1979 于 2008-9-9 15:54 发表
    & G1 C- U  x  m4 B8 E0 R: ?是否是冲天炉熔炼???还是原材料太杂。似乎S%含量高了点!!!似乎此灰铁件不易用MnS的弥散强化吧???个人意见。还有就是浇道怎末摆放的。似乎像冷裂纹吧 ...

    0 p. d8 I1 R$ f+ U4 W是双联熔炼,的确是冷裂,但是我们的浇道应该不影响这个部位的裂纹。
    ( a7 \, _, F+ ~* E$ K# F" {$ c5 e这个部位的结构处在一定问题,在图中可以看见,但是不知道能否从工艺上解决这个问题。8 N$ t2 E/ m  w7 Z& ^

    1 X+ A0 x; a( p4 H/ @0 R0 M( x[ 本帖最后由 yema26 于 2008-9-9 16:50 编辑 ]
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-9-9 16:23:24 | 显示全部楼层
    不知道开箱时间是多少?太早开箱容易裂.
    1 V" Y$ ~0 O. A& D4 W$ }& }从机械性能看,HB200是不是有点偏高?在180左右应该不影响使用性能.所以在成分上可作稍微调整,适当提高CE值,加强一下孕育,减少铸件的收缩应力.英国铸造协会关于汽车发动机缸体的成分推荐:C3.2-3.3,Si2.2-2.3(引自<<孕育铸铁的理论与实践>>)可参考.
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2008-9-9 16:52:27 | 显示全部楼层
    原帖由 辉精英 于 2008-9-9 16:23 发表
    ; f* g$ _( |5 `3 q不知道开箱时间是多少?太早开箱容易裂., U* F; h: U& R
    从机械性能看,HB200是不是有点偏高?在180左右应该不影响使用性能.所以在成分上可作稍微调整,适当提高CE值,加强一下孕育,减少铸件的收缩应力.英国铸造协会关于汽车发动机缸体的 ...
    6 d3 r  C7 [- f  a
    能否将《孕育铸铁的理论与实践》一书上传,如果有电子版的。先表示感谢!
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    2021-5-20 10:42
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-9-9 18:56:19 | 显示全部楼层
    可以肯定的说是冷裂.
    - P" u1 a3 m* ?2 u: Z9 R碳在3.14-3.2%个人认为可以,锰,磷,硫,也是挺理想的,把硅量向上调到2.4-2.6%让硅碳比走.0.7-0.85,采取瞬时孕育,另外打箱时间根据具体情况能否往后托一下,有时,操作者在打箱时砂尘比较大,先在砂型上撒水,这点也要注意.# Z* o' K& z4 p+ O% g. `6 z" a9 i) ^* ~
    <<孕育铸铁的理论与实践>>这本书我也看了,挺不错的.辉兄看的书不少呀.
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-9-9 19:16:28 | 显示全部楼层
    适当提高碳量,另外最好上传工艺图。
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     楼主| 发表于 2008-9-10 10:53:25 | 显示全部楼层
    原帖由 陆小凤 于 2008-9-9 18:56 发表 8 c/ o3 E% @$ h$ H9 r: E/ R
    可以肯定的说是冷裂.
    % Z1 r5 E% X0 N6 f碳在3.14-3.2%个人认为可以,锰,磷,硫,也是挺理想的,把硅量向上调到2.4-2.6%让硅碳比走.0.7-0.85,采取瞬时孕育,另外打箱时间根据具体情况能否往后托一下,有时,操作者在打箱时砂尘比较大,先在砂型 ...

    * j* N0 e5 z0 A" S# W$ s; i6 C, C, J7 Q2 Q: b5 M) D# S7 w' p' ~
    我厂是流水线,打箱的时候,没有操作者洒水的情况。

    该用户从未签到

    发表于 2008-9-10 13:50:45 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    个别出现这种情况,结构应该没什么问题!打箱时间太早,延长一下打箱时间吧!HT250的碳量没必要那么低,把碳硅比上调一下。不过如果产量较大的话,而只有个别裂纹的话,建议还是不要采取什么措施,免得牵一发动全身,得不偿失!原硅多少?
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     楼主| 发表于 2008-9-10 14:55:31 | 显示全部楼层
    原帖由 xuph 于 2008-9-10 13:50 发表
    8 P7 a$ X" O: B3 G) v, }个别出现这种情况,结构应该没什么问题!打箱时间太早,延长一下打箱时间吧!HT250的碳量没必要那么低,把碳硅比上调一下。不过如果产量较大的话,而只有个别裂纹的话,建议还是不要采取什么措施,免得牵一发动全身,得不偿失!原硅多少? ...

    / j1 C/ q3 F+ a原硅范围在1.75-1.85%。
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-9-10 16:14:31 | 显示全部楼层
    流水线作业,开箱时间相对固定.只有在化学成分和熔炼工艺上来调整了.
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2008-9-10 20:26:24 | 显示全部楼层
    看样子是热裂了.硬度有点高了,取裂纹处做个金相看看.
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    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-9-10 21:15:17 | 显示全部楼层
    Si/CBI比影响很大,双联法:冲天炉配料按HT100化学成份,电炉加2-4%的废钢调配.
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-9-10 21:43:12 | 显示全部楼层
    个人认为这不是热裂,而是冷裂.
    裂纹.bmp
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     楼主| 发表于 2008-9-11 10:48:30 | 显示全部楼层
    原帖由 xiayaxi 于 2008-9-10 21:15 发表 6 u8 v5 d8 b9 O  {: k& [) N
    Si/CBI比影响很大,双联法:冲天炉配料按HT100化学成份,电炉加2-4%的废钢调配.

    # l0 P2 |8 j$ K  N4 K. u( P$ ]! f! _SI/C比在多少比较好?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-9-11 14:10:07 | 显示全部楼层

    回复 15楼 的帖子

    把硅量提到2.1-2.2%较好。也应该有铜和一点铬。发动机缸体这种灰铁250,在生产中有一定难度,除机性,硬度外,石墨大小,形态都有要求,几十万公里不大修,不容易。去年下半年,在常林铸业干过几天,知道一点。他们给奇瑞干缸体,石墨好的不多,所以,人们反应,奇瑞的发动机不太好。现在奇瑞自己要建铸造工厂了,估计以后能好些。烟台的东岳铸造厂也去过,中国的技术人员坐在一间大房间里,20-30人。里面有一小套间,坐了几个美国通用的人,一切工艺方案都按现成的,熔炼有7-8台应达8吨炉,几乎不见用生铁,机性和金相都很好,所以,通用的发动机很耐用,抗慥。" P  @. A  W8 m6 {& s8 {

    + A9 @% Q/ Z+ r% O[ 本帖最后由 铸冶艺人 于 2008-9-11 14:13 编辑 ]
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     楼主| 发表于 2008-9-12 13:09:40 | 显示全部楼层
    原帖由 铸冶艺人 于 2008-9-11 14:10 发表
    % Q5 N- ^& N% f6 O6 w把硅量提到2.1-2.2%较好。也应该有铜和一点铬。发动机缸体这种灰铁250,在生产中有一定难度,除机性,硬度外,石墨大小,形态都有要求,几十万公里不大修,不容易。去年下半年,在常林铸业干过几天,知道一点。他们给奇瑞干缸体,石墨好 ...
    * [4 a3 F( w9 i' A
    现在好多家发动机专业铸造厂都很少用生铁了。大量的废钢和回炉铁,材质都不错。
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