castengineer 发表于 2020-11-9 14:18' L$ J* A9 m+ t6 y. Q
1:铸件具体成份。
+ M- V( X, R# m3 ]. t2:出品率多少?
. o( k' a! @3 m! I. p0 q3:直浇口在什么部位,标注一下。
gxh96 发表于 2020-11-9 15:26) L. \9 c! _5 G# T# G Q
按cr12材料,外径800,计算出来是下箱靠近内孔侧半圈有缩松,上部冒口那侧倒是完好。跟楼主说的完全不一样 ...
gxh96 发表于 2020-11-9 15:26
6 x% H: U# \& j" x" o8 l按cr12材料,外径800,计算出来是下箱靠近内孔侧半圈有缩松,上部冒口那侧倒是完好。跟楼主说的完全不一样 ...
castengineer 发表于 2020-11-9 16:29* K/ H) o" d" q$ I" N- u5 n
能谈一下具体成份吗?
wzgtyut 发表于 2020-11-9 16:37& b H9 h2 N/ o' Y" |7 W! ?
4楼已发
gxh96 发表于 2020-11-9 15:26
- r' j# X; S0 G0 l按cr12材料,外径800,计算出来是下箱靠近内孔侧半圈有缩松,上部冒口那侧倒是完好。跟楼主说的完全不一样 ...
wzgtyut 发表于 2020-11-9 16:371 s' K: X ?1 U6 i3 z8 a
4楼已发
castengineer 发表于 2020-11-9 17:07- z8 f, R9 o! b: t5 O& E
能拍一个冒口收缩状况的图片吗?
' y$ l) Z {% R3 T$ c最好能再拍一下带浇冒的铸件图。把收缩缺陷与浇口的相对位置标注上清楚 ...
wzgtyut 发表于 2020-11-9 20:38
' z: |* K7 l- t; v7 V4 q8 B5 p不好意思,毛坯未拍照片,加工后才发现缺陷,无法对应浇冒口位置
castengineer 发表于 2020-11-9 21:13
, L& Z, O2 H( l4 D! ^1:这两个图和一楼的示意图对不上号。
# O. t4 y5 h. X8 r2:最好有零件图和铸件浇冒图片。
7 z& Y! u, V4 X* S6 H) F3 N/ c3:缺陷位置最好能和浇冒系统位置 ...
castengineer 发表于 2020-11-9 21:13
# M% y/ D# Z, e8 L; G# n' G1:这两个图和一楼的示意图对不上号。# s* c) f7 B0 Y- C. f
2:最好有零件图和铸件浇冒图片。
6 L1 p3 y7 E. o- c5 c) a2 ~3:缺陷位置最好能和浇冒系统位置 ...
wzgtyut 发表于 2020-11-9 22:14
' q) j. J0 v6 a我分析也是缺陷部位不在冒口有效补缩距离导致,只是在目前工艺下,加补贴?加工起来有点麻烦。还是有其他 ...
castengineer 发表于 2020-11-10 05:13
# Z! d8 I& `+ q0 y) f. `1:平做立浇吗?
) c( l+ ?( y; n( o1 D. b+ Q5 [2:发零件图上来。
0 v$ a6 n1 J) j8 d9 y/ }3:打补贴不是好主意,尤其是对高铬铸铁,加工困难。
铸造小虎 发表于 2020-11-10 08:54/ e2 d+ d4 W( r' ^( k- B, w: R1 @/ w
实控浇注温度偏高,约1550℃ ,这个温度浇注铸钢的温度还差不多,高铬铸铁1280度都没问题,可想你的温度多 ...
castengineer 发表于 2020-11-10 09:18. X3 ~' [0 M6 {4 w) @4 Y/ e
1:你知道这个成份高铬铸铁的熔点吗?! v4 F2 w: M- P. y
2:他是串铸1350度最后一个能浇成吗?/ G( `+ U* x; S; r
3:什么成份的高铬铸铁1280 ...
wzgtyut 发表于 2020-11-10 10:12
1 A0 r3 `$ @, k温度要在1450以上才行,最好要到1480℃,同材质类似产品,1450以下会浇不足;本次温度控制偏高了 ...
castengineer 发表于 2020-11-10 10:148 U3 K/ i+ N6 }% |+ `0 G
因为串铸,可以。
) S0 V c3 Y8 l+ I( a7 [7 z监控一下最远端的那个件的情况。
wzgtyut 发表于 2020-11-10 10:12
$ L7 Y& a3 x" k: z6 o" u F0 Y- j温度要在1450以上才行,最好要到1480℃,同材质类似产品,1450以下会浇不足;本次温度控制偏高了 ...
wzgtyut 发表于 2020-11-10 10:295 @% O% S7 x! A A- A9 O( q
上次浇注,边部的冒口收缩严重,凹坑100mm
铸造小虎 发表于 2020-11-10 10:452 h) h1 |+ b, L2 T9 `
这个材料含碳量比CR20-CR26的要低一点,浇注温度适当高一点,另外也和你的浇注速度有关系,不知道你的铸 ...
castengineer 发表于 2020-11-10 10:53- _$ R/ t, i; z l1 {! c* s
你Cr26含碳量多少?
castengineer 发表于 2020-11-10 11:13
/ t& @" x, \9 Y; |1 R你的成份,共晶点成份3.1,是略过共晶成份。结晶型式不同于楼主的成份。
" |1 T; p |& _) {3 n! x1 g8 ?你们的含铬量基本相同,含碳量差37 ...
铸造小虎 发表于 2020-11-10 11:17" j: g+ _6 T+ b+ L
这个是铸钢浇注温度公式,不知道对铸铁是不是适用,按照这个公式计算我的浇注温度没问题,而楼主的浇注温 ...
铸造小虎 发表于 2020-11-10 10:58
& h( Y! s6 \# u含碳3.4左右,浇注温度1280-1330
castengineer 发表于 2020-11-9 16:29
" ]* E/ l! U2 W( U+ u% ?能谈一下具体成份吗?
wzgtyut 发表于 2020-11-9 15:388 K" g% {& K4 L( i# J/ X
缩孔在环向那个部位,不一定在上面(精加工发现)
! j: f; s8 r/ U- ^4 p6 A的确是半圈,你模拟了一下吗? ...
gxh96 发表于 2020-11-10 12:17+ [" ]/ j6 s" {; t: J: r
显示铸件的下箱半圈有缩松,上箱没有缺陷。
castengineer 发表于 2020-11-9 16:47/ i4 j1 q% \1 W8 `
1:能谈一下具体成份吗?
/ U9 v7 G( S! d2;浇注系统如楼主一样吗,单是内浇口向上吗?
castengineer 发表于 2020-11-10 12:19: \! j* g e# m
你模拟合金的成份是多少?
gxh96 发表于 2020-11-10 12:17
6 _, z7 Q6 f5 n/ [4 i9 R' L. h( o: K显示铸件的下箱半圈有缩松,上箱没有缺陷。
wzgtyut 发表于 2020-11-10 13:04
" _" X6 y$ y& I) [不排除如模拟的那样在下半部分
castengineer 发表于 2020-11-10 15:49; k2 B" |! f) h8 a8 S* o" Y
对的,上半部有,下半部同样避免不了。只有增加凹陷区的保温,增加此部位的模数,冒口的延续度才能增加。 ...
wzgtyut 发表于 2020-11-10 16:018 I3 \* X6 Z+ b& W2 T2 o
之前做离心铸造,砂铸没怎么做过+ x+ m1 ]9 r9 a5 j3 E
你这个方法以前没接触过,有机会试一下/ I" f: D* U0 P$ F) _, _# c. R
谢谢! ...
wzgtyut 发表于 2020-11-10 11:32! j& |( i2 L v% H
你这个成分1350浇注过,没啥问题,再低没试过
gxh96 发表于 2020-11-10 12:219 p; P" M2 H7 V6 ^/ F% a, L" z
董工好,我这个是没有浇铸系统的,只能单纯模拟铸件凝固情况,跟实际差距还是比较大。 ...
gxh96 发表于 2020-11-10 12:216 M" O' b G, |$ N
董工好,我这个是没有浇铸系统的,只能单纯模拟铸件凝固情况,跟实际差距还是比较大。 ...
wzgtyut 发表于 2020-11-10 11:32
' ~2 ~7 b8 G4 O/ X$ b; L6 j$ n/ O, M你这个成分1350浇注过,没啥问题,再低没试过
wzgtyut 发表于 2020-11-10 16:01- g4 N8 \8 B" D* z
之前做离心铸造,砂铸没怎么做过
+ w0 O1 _9 |! I2 J你这个方法以前没接触过,有机会试一下: D9 g# f% Y: v
谢谢! ...
fbi-2008 发表于 2020-11-10 20:25
) w# N: h: `$ h, l看了上面的贴,有几个疑问,楼主为什么要立着浇注?中间的那个孔是怎么考虑的? ...
hugoboss590 发表于 2020-11-11 08:43
3 M5 g" o% f& q4 U( Y' o1 C% |郭工,我掐指一算,立着浇撸串串方便点,中间孔砂模自带
zdw5678 发表于 2020-11-11 09:16$ ?( o e: \9 W( q
就此化学成分的高铬产品,如果采用上述工艺,是不可能解决缩松或缩孔问题的,加之浇注温度那么高。 ...
castengineer 发表于 2020-11-10 15:49: W" ~& ^( V' Y, y: M; u/ V
对的,上半部有,下半部同样避免不了。只有增加凹陷区的保温,增加此部位的模数,冒口的延续度才能增加。 ...
fbi-2008 发表于 2020-11-11 13:00) n( [# g# Y1 ?7 o
大家都在说浇注温度,个人认为虽然楼主是测出1550度然后浇注的。但是没有交代是出铁多长时间测温?然后到浇 ...
wzgtyut 发表于 2020-11-11 13:14
# m' U* h; @1 Q' y浇前测温,对好包测温的
castengineer 发表于 2020-11-11 13:21
n4 `. d. e' G* `( a* @4 g/ h. X理论上讲,你的成份熔点在1370—1380,如包前测温,浇注温度1450—1460既可。 ...
castengineer 发表于 2020-11-10 21:17 O" t) O8 b9 w" ^0 x9 z
对的,Cr26.C3.4。熔点约为1280-1290,1350可以,虎大师浇注温度1280,就不知如何浇进去的了。 ...
22222111 发表于 2020-11-19 20:00
) N& d! a3 V- M( F请问这个熔点是从什么资料上查到的?
gxh96 发表于 2020-11-21 09:478 O, s" t# |+ p+ A
推荐你个软件,JMatPro,正宗的纯理论计算的
gxh96 发表于 2020-11-10 12:17
9 J7 x/ W7 [; M) x; E显示铸件的下箱半圈有缩松,上箱没有缺陷。
shinecht 发表于 2020-11-30 16:59, h% E( S' Z) Y: z7 t# I' G
你平着干,大平面向下,台阶上放缩颈冒口,温度控制在1420-1440,绝对没问题,这个成分我们干过,冲击韧性 ...
wzgtyut 发表于 2021-3-12 10:13; O& R) `7 h1 f, J5 ]7 W8 E9 h
初步模拟了下,认为还是冒口补缩不足(上图)导致,增大冒口后(下图)有所改善
. ^& x8 K* I- G. u但是仍不太好 ...
castengineer 发表于 2021-3-12 21:50
( N: W$ m1 n; i! Z材料数据库的成份是什么?
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