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[交流] 硅溶胶铸件缺陷,请高手分析一下原因!

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-7-15 17:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    . F, F! V  z: z- J9 k9 }
    IMG_0023.JPG * k0 {1 q3 [1 i7 A9 ^% N
    IMG_0025.JPG 1 }6 {, w# X- M* M3 m. e3 v
    IMG_0026.JPG
    : X! ?6 G; S  b; |3 a IMG_0027.JPG
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2012-7-15 18:11:47 | 显示全部楼层
    介绍:
    ' F! p# s9 g! N  o% o! j1,全硅溶胶制壳,制壳4层半。* p6 W' ]1 ~8 R/ @" C
    2,蒸汽脱蜡。中温蜡。4 ?* d) a1 G6 @3 K: ^) {8 {
    3,组树结构,顶注。# W+ \' r3 s/ F  @' k/ }. i; A
    4,铸件长75mm。厚7mm。
    " B: q% e; z2 `; ^( t3 \5,铸件材质,牌号95Cr4
    8 l6 }2 F' D$ _1 t1 s# }. l化学成分:) m" L- z, ~4 _% e' r
    C   0.95--1.15          Si    0.17--0.40       Mn     0.20--0.40
    ) Z5 b! i7 q1 N( N' ?; R# O) e" up   ≤0.040               S     ≤0.040            Cr       2.9--3.6( X, p/ [( W. q3 a
    6,浇注后扣箱。

    该用户从未签到

    发表于 2012-7-15 18:42:50 | 显示全部楼层
    貌似温度不够,拙见。另外氧化皮明显,貌似浇注后扣箱效果不佳。
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2012-7-15 19:32:32 | 显示全部楼层
    我自己认为:  ~( }9 g9 V7 i* f
    1,排除是氧化孔,因为氧化孔是规则圆凹点。
    # Z8 w0 S. ]) w" b$ Y, `0 ?2,排除是制壳原因造成的。
    9 W* m5 U$ o; h3 m6 {* z+ C3 N3,可能是钢水中金属或非金属氧化物没有充分上浮从而去净。
    ( G/ Q8 ^3 U+ v- h+ v4,钢水在终脱氧后被二次氧化。6 S9 {. {; p/ \8 \5 {5 H& G
    5,浇注后扣箱不及时,或者扣箱后漏火,从而导致铸件被氧化。
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2012-7-15 19:38:48 | 显示全部楼层
    我自己的见解:+ p, w. j. w7 D9 w  Z
    1,很像氧化夹杂浇注后析出铸件表面。
    * k5 x' e* y8 E' ~# f2,一批铸件,有的有此缺陷,有的没有该缺陷。! @1 E1 K7 s" w% I& _, _$ r8 E  G
    3,有的铸件只有一面有此缺陷,有的铸件两面都有此缺陷。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-7-15 21:22:55 | 显示全部楼层
    王兄你的浇注温度多少?提高浇注温度,提高模壳温度,浇注时防止铁水流波动,冒口浇注大半后才能减速,另外你的组树看看呢?
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2012-7-15 21:38:29 | 显示全部楼层
    回复 6# zjy95381
    ) P, j& E$ t& u9 Q  M. H
    . a8 R* N. I" d
    ; V  \7 [: W+ p- U  |    这个缺陷原因,与浇注温度关系可能不大,因为含碳量那么高,钢水流动性很好。铸件的边角浇到位了。
    9 B+ l7 h" g! ]( [  f% Y( Z模壳焙烧的因素也可能关系不大。
    / V7 L9 N# u3 W& Y) G关键是有的好,有的不好。

    该用户从未签到

    发表于 2012-7-16 08:50:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 冰与火之歌 于 2012-7-16 10:29 编辑
    ; X. j( P5 ^) _: [+ M' ~: b" ^6 o% w# z6 n' b
    看了照片给人的感觉是氧化造成。. k" [: |) x. l; D2 U  L
    ! |. g$ c& B) u% [) P
    “1,排除是氧化孔,因为氧化孔是规则圆凹点。, k0 e, e+ F! C. h) o  {7 R
    2,排除是制壳原因造成的。; T) A4 r8 ?& m% Q2 v! e0 r* W1 r
    3,可能是钢水中金属或非金属氧化物没有充分上浮从而去净。
    5 A. x0 K6 g3 ?# W/ W4,钢水在终脱氧后被二次氧化。
    $ {5 z% a6 f& N7 c: v' P! C5,浇注后扣箱不及时,或者扣箱后漏火,从而导致铸件被氧化。” + o2 v0 d4 D( Z2 A3 ?5 j

      ?0 K+ e6 ]! ^% @4 m个人觉得后两种可能比较大,不知前辈用的什么脱氧剂,听说用铝脱氧比较易二次氧化。材质碳含量比较高,在能浇足的前提下尽量降低浇注温度,尽量缩短浇注时间。

    该用户从未签到

    发表于 2012-7-16 10:32:15 | 显示全部楼层
    不会是氧化渣上浮造成的,一般经过初脱和终脱,钢水不可能那样多渣,二次氧化可能性有一点,估计还是扣箱进空气氧化可能性大些,重点吧这两个把把关,另外二次氧化是咋造成的?浇注过程中还是浇注系统设计的问题,浇注时间太长?

    该用户从未签到

    发表于 2012-7-16 14:46:29 | 显示全部楼层
    应该不是氧化原因造成的。- N, O8 Z  ]- o
    可能是面涂层不均匀造成的,
    1 ]  H8 ]( |# V如果是这种原因可在脱蜡后. z+ {& E0 M: L" \7 q8 q
    破坏一个型壳看看,应该很明显
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-7-16 20:28:18 | 显示全部楼层
    回复 7# 孤独寒松
      {9 l6 L( H, W# D1 A8 @
    . R! R- B* I+ l
    9 N8 L- |. R8 q  G" D+ |7 j- ?   你这个件的流动性有球铁好吗?球铁有时都能浇成你这样,你提高了温度浇之后再看结果
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    开心
    2025-11-22 00:16
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-7-16 22:12:25 | 显示全部楼层
    楼上说的在理啊

    该用户从未签到

    发表于 2012-7-16 22:47:56 | 显示全部楼层
    睡觉前看下论坛,看了朋友们回的帖子觉得砂铸和熔模铸造差别真是大呀。
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2012-7-19 20:44:36 | 显示全部楼层
    回复 8# 冰与火之歌 0 L6 S9 h" {" M# R
      s" t# ]& i2 d$ Y

    4 i& G+ i; V& L6 \    什么脱氧剂,听说用铝脱氧比较易二次氧化。/ S" x8 O  T0 k$ [( C! b' `
    答:我们是用铝丝做终脱氧剂,以及在浇注时候的往炉子里加入补充脱氧,防止二次氧化。
    3 x6 D$ N, W' B( ]2 V
    & M) g5 a' X# c1 Y, k材质碳含量比较高,在能浇足的前提下尽量降低浇注温度,尽量缩短浇注时间。
    7 G& `/ \( X4 ~* u2 q答:有道理!赞成!!!因为温度高、时间长,氧化的几率加大!
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    难过
    2024-9-10 19:39
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-10-5 15:41:03 | 显示全部楼层
    我们这说这种缺陷是模壳焙烧温度低或模壳保温时间不够。
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