纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 5280|回复: 19

[交流] 球铁冒口颈

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-30 17:30
  • 签到天数: 117 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-7-27 15:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    QT400-18球铁冒口颈断口照片如下,是什么原因造成的?并且导致流动性变差,铸件发生浇不足 DSC_0000003.jpg DSC_0000004.jpg DSC_0000005.jpg
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-30 17:30
  • 签到天数: 117 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2012-7-27 15:21:35 | 显示全部楼层
    本产品为量产件,以前浇注、冒口颈正常
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-9-5 11:37
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-7-27 15:52:57 | 显示全部楼层
    铸件上也有缩吧,我也经历过这种不良, 在冒口顶部开V形槽开的大点,试试,应该可以,还能降低成本,提高得料率 热加工论坛—DSC_0000004.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-9-5 11:37
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-7-27 17:56:35 | 显示全部楼层
    开大点,开深点, 可以促进冒口补缩.顺着画的线全部锯掉,试下呗,反正我这是有案例的,冒口颈不良我这最高到90%,后来这样改了就OK了.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-7-27 18:30:16 | 显示全部楼层
    能否有完整的工艺图,可以分析下 若不是全部都有 估计这个是浇注温度低形成的
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-7-27 18:30:33 | 显示全部楼层
    你检查下Ce有没有太高···
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-12 19:06
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-7-28 02:48:56 | 显示全部楼层
    这些照片展示冒口颈缩孔,累及铸件。2 A- f7 Q5 l5 V/ g$ a9 c
    暗冒口使用平顶,不合适。6 v+ b( ?* Y  U* X2 D
    低温、铁水氧化可以造成浇注、补缩困难。
    + z, S- h; T4 h; z  h* t什么炉?成分?浇冒口系统?铸件?应该提供足够的信息
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-7-28 07:32:33 | 显示全部楼层
    多大件?浇温多少?
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-7-28 07:41:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2012-7-28 07:59 编辑 / z3 M$ I# a3 B, }1 s1 F
    ( h* O% I6 z  f" ~8 J9 V
    疑似冒口颈因过厚,难以适时凝结,石墨化涨力挤出铁液造成的。
    * A: Y% g8 h7 P$ ~- R4 j" X+ t  能说下带问号的小块是什么?9 @- R. G5 Q7 O0 M( k5 G3 C! N3 R* a

    ; W- _% Y& y$ l# g6 | 无标题.jpg ) l/ S' w) l2 K' |( J
    热加工论坛—DSC_0000004.jpg
  • TA的每日心情
    无聊
    5 天前
  • 签到天数: 1958 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-7-28 07:57:39 | 显示全部楼层
    把冒口顶部的V型槽开大点试下,增加补缩的压力

    该用户从未签到

    发表于 2012-7-28 10:07:43 | 显示全部楼层
    回复 9# dlee
    , |" i) v! J; f8 v
    / j$ k0 g, E7 M; @
    . `; ^$ d; s2 m    辅助分离块
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-30 17:30
  • 签到天数: 117 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2012-7-28 10:09:17 | 显示全部楼层
    回复 10# 铸造小猫
    ! F- d$ P" U# m# ~7 t7 s- d' E) i  F  _. L/ Y

    7 c0 ], ^6 _) W: Y$ A2 {/ M% l    实际情况是这样的:3t中频炉熔炼、球化剂1.25%,铸件30Kg,原先采用龙凤山的生铁Q10,本次采用山西建邦Q10生铁配料生铁60%、废钢20%、返材20%,昨天又采用龙凤山生铁试制一炉,铸件正常,目前我也搞不定,完全是由生铁造成的吗?
  • TA的每日心情
    无聊
    5 天前
  • 签到天数: 1958 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-7-28 13:41:12 | 显示全部楼层
    回复 12# 547186077 4 w" Z% O+ Y/ ?' G: Y9 y- q
    不同厂家的生铁成分有差异,两家的成分做过对比吗?根据成分的差异进行一些修正,没理由换家生铁就做不出球铁
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-12 19:06
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-7-31 00:55:55 | 显示全部楼层
    回复 9# dlee - {. S- N& f9 k2 W$ z" B

    / J4 q7 E: C1 B6 ^  N
    6 d' `6 f, ]$ l! S/ E3 A    你的技术语言没有组织好。! G4 T5 @* L4 l* _
    灰铁、球铁表面结壳以后,缩前膨胀使壳的某个部位承受不住,挤出铁豆。这个壳,不仅仅可以是常见的冒口上表面。也可能包括缩孔内部。4 e7 C7 S1 Z( N& Y
    通过这个现象,可以理解铸件凝固的顺序时间。
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-7-31 06:43:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2012-7-31 16:17 编辑
    9 N$ T' k8 _; z: Z  |
    回复  dlee 7 f0 a# z4 h! ^  u3 n
    ; n! u9 c1 J) D5 I0 K
    " Y) ^4 v8 B: E6 Q
        你的技术语言没有组织好。+ t# Z% N9 l8 @' ?/ i
    灰铁、球铁表面结壳以后,缩前膨胀使壳的某个部位承受不住, ...* Z5 ~+ V2 O4 [
    青海刘连琪 发表于 2012-7-31 00:55

    4 k3 W. y7 P, n& k( `& d" T5 ]; J6 F& Y3 m
    " ]" M0 h) E" K* n2 J9 O
        这个可不是表面结壳问题,而是冒口颈凝结问题。# |* B+ O, P- F+ X# m) J
       请慎思!

    该用户从未签到

    发表于 2012-7-31 10:49:51 | 显示全部楼层
    冒口颈不合适,冒口顶部没有锥形凹坑不利于补缩。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-12-2 10:40
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-7-31 21:03:51 | 显示全部楼层
    不同的生铁内所含的微量元素不同,微量元素可能造成铁水缩性的不同。不过这两家的生铁都不错。流动性不好的话十有八九是碳硅当量高了,我们公司出现过好几次了。
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-8-2 07:25:28 | 显示全部楼层
    QT400-18小件,CE 不会太低的,
      p, R& j. D! C2 e( D楼主不回应化学成分!?

    该用户从未签到

    发表于 2012-8-2 08:18:21 | 显示全部楼层
    回复 12# 547186077
    - A4 b6 T3 Q* v8 k6 H
    : w  U+ s0 j% P" E+ I/ g$ W% f- H/ K9 E$ L9 x# k% C) c
        呵呵,我们也都用这两家的,都没什么问题呀。是不是成分调整出问题了?我原来做过炉前成分调整,遇见过类似问题。

    该用户从未签到

    发表于 2012-8-2 08:53:27 | 显示全部楼层
    回复 12# 547186077   x' t- n; V( H- t; Z& s

    4 u8 w  m& F( p/ L+ {
    , k" f" J6 I, s2 W+ n7 N1 j    跟据你提供的资料我概记算了一下,对QT400-18来讲炉前C≈3.3左右很底 ,难道贵司是用增碳剂那至少也须15kg-18kg
    - f' m' j1 T  ?/ ~. Q    炉前 si≈1.2+1.25%球化剂≈0.5+孕育?,若孕育量为1.3% ,似乎终硅偏低,孕育需1.8%的量,或者炉前补加硅铁。
    0 c7 b0 W' ]3 g8 [8 q   嘿嘿,还有哈,不知道贵司用的锰含量多少的废钢,若Mn=1.4%的话对于QT400-18似乎有点小高。3 S9 i$ e( O1 B, i; F6 j4 P
       呵呵,因你提供资料不太全,我用了很多假设计算,嘿嘿,若有不符合项请谅解。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-22 01:35 , Processed in 0.280535 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表